刘富平
(霍州煤电集团 辛置煤矿,山西 霍州 031412)
某矿一水平标高为-823 m,该矿井底车场处于13#煤层底板、11#煤层顶板,西翼运输石门是井底车场重车线与西翼运输大巷连接的枢纽。西翼运输石门采用炮掘施工,巷道形状为直墙半圆拱,巷道掘进断面高为4 850 mm、宽为5 800 mm,净断面高为4 540 mm、宽为5 200 mm,支护方式为U型棚+锚网索+注浆联合支护方式,巷道底板无支护。运输石门沿11#煤顶板掘进,11#煤平均厚2.6 m,伪顶为0.3 m厚的泥岩,直接顶为厚约4 m的灰黑色砂质泥岩,直接底为9.4 m厚的炭质泥岩,老底为15.7 m厚的中细砂岩。该石门巷道掘成后巷道围岩整体支护效果良好,巷道顶板及两帮变形量较小,但大量级的底鼓严重影响了巷道的正常使用,巷道多处呈现沿底板中央开裂隆起现象,虽然多次卧底维护,但卧底过后巷道扔持续底鼓,且底鼓速度增快,巷道维护困难。
软岩巷道发生底鼓的原因是多样的,通过工程地质调查可知,运输石门直接底为泥岩等软弱岩层,且会受到水的作用,因此会最终形成剪切滑移—物化膨胀型的复合型底鼓。
1) 物化膨胀变形机理。轨道石门底板泥岩中含有较多的高岭石,高岭石的化学结构特殊,其分子的晶胞间连接紧密,因此水分子很难与之接触,对外表现出较强的疏水性,并未显示出明显的膨胀变形。在高岭石的外表面附着着游离价原子和离子,使其具备一定的静电应力,进而在其表面形成了小范围的引力场,底板岩层中水分子在其作用下,在其外表面积聚越来越多,最终形成一层水化膜,由于水化膜的存在,岩体在宏观上表现出体积膨胀,最终引起底鼓现象的发生。
2) 剪切滑移变形机理。轨道石门巷道在开挖后,会引起巷道周边围岩的应力变化,顶板的压力通过巷帮向巷道底板转移,巷道底角部位的应力集中现象最为严重,当应力超过其强度极限时,在巷道底角处首先发生剪切破坏,形成剪切滑移面,随着时间的推移,巷道底板岩层会沿着滑移面破坏并进入巷道,最终产生巷道底鼓变形。
以西翼运输石门所处工程地质条件为背景建立FLAC3D数值模拟模型,以巷道断面方向为X轴,掘进方向为Y轴,竖直方向为Z轴,综合考虑巷道掘进岩体活动影响范围,建立模型尺寸为长60 m×宽10 m×高50 m,在模型中央进行巷道开挖,巷道宽5.2 m,中高为4.6 m.针对巷道周围岩体网格进行加密,在模型上边界施加q=18.45 MPa的均布载荷模拟到地表的竖直地应力,该巷道平均埋深500 m,属于深井巷道,考虑水平应力的影响,侧压系数选1.5,固定水平方向X方向位移、前后方向Y方向位移及底部Z方向位移,该模型共有70 000个单元,84 609个单元节点,选用Mohr-Coulomb本构模型。通过数值模拟对底板无支护、锚索支护、深浅孔锚索注浆加固3种方案下,巷道围岩塑性区、垂直位移量、围岩应力分布特征进行对比分析,从而为现场支护提供参考依据。煤层及顶底板相关岩层物理力学参数见表1.
表1 煤层及顶底板相关岩层物理力学参数表
1) 在底板无支护、锚索支护及深浅孔锚索注浆加固3种支护方案下,西翼运输石门的塑形区分布见图1.
图1 不同支护方案下巷道围岩塑性区分布图
由图1可知,巷道底板不进行支护情况下,底板会出现较大范围的塑形区;在采用锚索支护情况下,底板塑性区减小,说明锚索通过其预紧力可加强底板围岩完整性,底板抗剪能力得到提高;采用深浅孔锚索注浆加固后底板塑性区进一步减小,锚索在发挥其预紧力同时浆液扩散到底板岩层,底板性质得到改善,底鼓现象得到控制。
2) 在底板无支护、锚索支护及深浅孔锚索注浆加固3种支护方案下,西翼运输石门的垂直位移见图2.
图2 不同支护方案下巷道围岩垂直位移分布图
由图2可知,巷道的开挖对周围岩体产生工程扰动,导致围岩移动变形,在底板无支护情况下,最大底鼓位置出现在巷道底板中央位置,最大底鼓量可达到712.6 mm;采用锚索支护后,巷道最大底鼓量减小到213.5 mm,与无支护条件相比,底鼓量减小70.3%;当采用深浅孔锚索注浆加固方式后,巷道底鼓量持续减小,最大底鼓量仅为62.5 mm,相比无支护和锚索支护条件下,巷道底鼓量同比减小91.3%和70.7%.
3) 在底板无支护、锚索支护及深浅孔锚索注浆加固3种支护方案下,西翼运输石门的垂直应力见图3.
图3 不同支护方案下巷道围岩垂直应力分布图
由图3可知,巷道底板在无支护条件下,垂直应力集中程度及影响范围均最大;采用锚索支护后可降低底板应力集中程度,高应力转向深部;采用深浅孔锚索注浆加固后,底板应力集中程度及影响范围大大减小,巷道底板处于低应力状态,可有效维护巷道底板稳定。
通过以上数值模拟可发现,西翼运输石门在底板无支护情况下,该巷道砂质泥岩直接底板为强度较低的软弱岩层,巷道的开挖会引起围岩应力的变化,巷道顶板所受支承压力会通过两帮向底板转移,两帮底角处应力集中现象较为严重,最先发生剪切变形破坏,随着时间的推移,底板剪切滑移范围逐步扩大,最终导致712.6 mm的底鼓量。采用深浅孔锚索注浆加固方案较锚索支护方案可将巷道底鼓量由213.5 mm减小到62.5 mm,底鼓治理效果明显。
西翼运输石门变形破坏主要以巷道底鼓为主,顶板及两帮支护良好,针对底鼓问题,结合数值模拟结果,最终提出了“反底拱配合深浅孔注浆”的支护方案。
施工工艺流程:
1) 人工起底。以巷道腰线为基准,对巷道进行风镐人工起底,矿车出渣,人工起底高度为腰线至底板2 031 mm,起底工作应分层进行,每次起底高度不超过300 mm.起底工作完成后,在棚腿底角打两根d22 mm×2 500 mm的高强左旋螺纹钢锚杆,每根锚杆配合2支Z2860树脂锚固剂,用以保护棚腿。
2) 反底拱施工。反底拱材质选用36U型钢,将其加工成两段分别长3 073 mm和3 071 mm的圆弧钢梁,在钢梁的末端焊接长300 mm的卡槽,两段钢梁搭接部分长700 mm,误差范围为±50 mm,由卡揽锁住。该反底拱的安装,由锚杆将棚腿和卡槽锁紧,并保持同一水平位置,将钢梁搭接好后由卡揽锁紧。反底拱底梁结构示意图见图4.
图4 反底拱底梁结构示意图
3) 浅孔注浆。采用风动凿岩机钻孔,每排钻4个直径为25 mm,深度为2 600 mm的浅孔,浅孔间距为1 600 mm,排距为1 800 mm.钻孔完成后安装长度为2 600 mm、直径为20 mm、壁厚1.8 mm的无缝注浆管,该注浆管注浆段共开四组交错孔,每组孔间距为200 mm,孔直径为8 mm。 通过棉纱和水泥浆封孔,封孔段长度不小于300 mm,注浆完成后须浇筑混凝土,浇筑后注浆管外露段长度50~80 mm.
4) 深孔注浆。钻孔采用地锚机,钻孔深度为6 000 mm、孔径为32 mm,钻孔完成后安装中空注浆锚索,每排布置3根,间距为1 600 mm、排距为1 800 mm,中部锚索垂直于底板布置,两帮处锚索倾斜45°布置,中空注浆锚索规格为d29 mm×6 300 mm,该锚索外露长度为300 mm,通过止浆塞和毛巾水泥浆液封孔,封孔段长度约800 mm,封孔后24 h进行注浆,注浆压力为8 MPa, 深浅孔注浆孔布置平面图见图5.
图5 深浅孔注浆孔布置平面图
施工完成后在西翼运输石门设置测站KD1进行巷道底鼓量矿压观测,通过67 d的观测,将监测所得数据进行整理分析,底鼓变形情况见图6.
图6 巷道底鼓变形情况图
1) 整巷施工完成后5~10 d内巷道变形量及变形速度较大,测站KD1最大底鼓速度为3.2 mm/d,此后变形速度减缓,测站KD1在30 d后变形基本趋于稳定,底鼓变形速度大多低于0.24 mm/d,最终底鼓量为31 mm.
2) 矿压观测结果表明,“反底拱配合深浅孔注浆”可以改善底板岩性,提高其承载能力,有效控制围岩变形,取得良好的工程实践效果。
1) 西翼运输石门巷道砂质泥岩直接底板为强度较低的软弱岩层,巷道的开挖会引起围岩应力的变化,运输石门直接底为泥岩等软弱岩层,且会受到水的作用,因此会最终形成剪切滑移—物化膨胀型的复合型底鼓。
2) 通过FLAC3D数值模拟,在底板无支护、锚索支护、深浅孔锚索注浆加固3种支护方案下,巷道底鼓量分别为712.6 mm、213.5 mm、62.5 mm,采用深浅孔锚索注浆加固方式可将巷道底鼓量减小90%以上。
3) 现场实践表明,采用“反底拱配合深浅孔注浆”可以改善底板岩性,提高其承载能力,有效控制巷道底鼓变形。
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