罗凯蓥
摘 要:本文结合目前大型火力发电厂高压加热器的常见设计运用,介绍了对660MW机组高加随机启动技术进行优化后,在提升机组运行安全性和经济性上取得的显著成效,并指出了高加随机启动的注意事项。
关键词:高加随机启动;安全性;经济性;注意事项
中图分类号:TK123 文献标志码:A
0 前言
大埔发电公司2×660MW超超临界燃煤发电机组,汽轮机为上海汽轮机厂制造生产,型号为N660-25/600/600的超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、采用八级回热抽汽、反动凝汽式机组。与上海锅炉厂制造的超超临界参数变压运行螺旋管圈、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、四角切圆燃煤直流炉以及上海发电机厂制造的QFSN-660-2三相同步汽轮发电机配套。每台机组设置3台高压加热器,1、2、3号高加抽汽分别来自高压缸14级后、高压缸排汽、中压缸的发电机侧5级后,疏水均采用逐级自流疏水方式,3号高压加热器出口的疏水疏入除氧器;1~3号高加事故放水和除氧器溢放水均排到凝汽器疏水扩容器。
机组投运初期,高加水侧一般在锅炉上水时投入,机组冷态启动时高加汽侧则是在机组并网后带低负荷暖机(约100MW)时投入。这种启动方法经济性差,高加暖体时间长,延长机组启动时间;高加投入时容易出现虚假水位而引起高加汽侧退出,操作难度大;温升率难于控制,易出现温差大,影响高加使用寿命,甚至导致高加管板泄漏,进而影响高加使用率,也將降低机组运行的经济性和安全性。为了解决以上问题,公司结合机组实际运行情况,开展了高加随机启动技术的优化研究,通过采用优化后的技术,在提升机组运行安全性和经济性上已经取得了显著成效。
1 高加随机启动技术优化及注意事项
(1)锅炉点火至热态清洗结束后2号高加暖体并部分投入
在锅炉点火前确保高加水侧已投入正常运行,高加汽侧具备投运条件。待锅炉点火、热态清洗结束后,就可根据蒸汽参数开启二段抽汽逆止门、2号高加危急疏水门,稍开二段抽汽电动门,对2号高加进行暖体,暖体结束后逐渐调整二段抽汽电动门开度至30%左右,实现2号高加“随炉启动”。待汽机暖阀前,需联系热工人员强制二段抽汽逆止门条件满足。
(2)汽机冲转至360r/min低速暖机时1号高加暖体并部分投入
机组冷态启动过程中,当汽机走步、冲转至360r/min时,需要低速暖机一小时。此时,高压缸已有少量蒸汽进入,即开启一段抽汽逆止门、1号高加危急疏水门,稍开一段抽汽电动门,对1号高加进行暖体,暖体结束后逐渐调整一段抽汽电动门开度至20%左右,实现1号高加“随机启动”。
(3)汽机冲转至3000r/min时3号高加暖体并部分投入
机组冷态启动过程中,当汽机走步、冲转至3000r/min时,中压缸已有少量蒸汽进入,即开启三段抽汽逆止门、3号高加危急疏水门,稍开三段抽汽电动门,对3号高加进行暖体,暖体结束后逐渐调整三段抽汽电动门开度至20%左右,实现3号高加“随机启动”。
(4)机组并网带初始负荷后逐渐投入高加汽侧
机组并网后需带初始负荷进行低负荷暖机,待机组负荷﹥80MW后,逐步开大一、二、三段抽汽电动门至全开,投入高加汽侧运行,此时需要控制高加汽侧温度和压力缓慢上升,高压加热器出水温度变化率≤3℃/min。待机组负荷﹥112MW后,检查高加运行正常,将三台高加疏水逐级回收,逐步送至除氧器。
(5)高加随机启动的注意事项
高加随机启动过程中,应该严格控制高加汽侧温度和压力缓慢上升,高压加热器出水温度变化率≤3℃/min;机组并网前高加已部分投入运行,待机组并网带暖机负荷过程中应注意高加水位变化,防止高加满水。
2 高加随机启动技术优化运用情况
2.1 高加随机启动提升安全性
高加随机启动,与机组滑参数启动同步,进入汽缸的蒸汽参数缓慢增加,使得高加抽汽的温度、压力、流量及高加出水温度也是逐渐上升的,这样可使高加管板和管系均匀的加热,相应的热应力减小,能够减少高加热冲击,降低高加管口焊缝和管道受损而泄漏的可能性,延长管材寿命。高加随机启动时,加热器压力是均匀缓慢上升的,有利于加热器水位的控制,避免产生虚假水位,影响机组运行安全性。
高加随机滑启还可以改善汽机本体汽缸的疏水条件:汽机启动初期,进入汽缸蒸汽的温度、流量低,同时汽缸温度低,使得蒸汽凝结成水,这些疏水如果不能及时疏走,势必造成汽机各级叶片发生水蚀现象;同时汽缸存在疏水,可能将使汽机上下缸产生的温差超过限度,造成机组胀差超限。低速暖机时投入1号高加,则相应增加了汽机高压缸的进汽量,也增加了内缸疏水的排放,改善机组热膨胀特性,减少胀差。
2.2 高加随机启动提高经济性
(1)更早地提高了给水温度
在机组冷态启动期间,提高给水温度主要靠辅汽联箱对除氧器加热。而除氧器汽源来自临机辅汽或者启动炉,由于长期单机运行,我厂机组启动用辅汽基本来自启动炉,且启动炉容量小、用户多。受来汽参数限制,用辅汽联箱投除氧器加热后给水温度一般不超100℃。随着2号高加的“随炉启动”,待再热器起压后,就可以投入2号高加,对给水进行加热,可将汽机启动前给水温度提高至120℃以上,这部分蒸汽的热量得到了利用,避免直接通过低旁进入凝汽器产生冷源损失。
(2)缩短了并网至完全投入高加所需的时间
随着高加随机启动技术的优化,在并网前高加已经得到了充分的预暖并且已部分投入,可有效缩短机组并网后完全投入高加所需的时间。据查阅历史数据,机组投产早期由并网至完全投入高加,需耗费两个小时以上,而采用技术优化后均只需约1个小时,就可在并网后完全投入高加。
(3)降低了投高加汽侧的操作难度,提高了安全性
以往常出现在投1号高加时出现虚假水位而引起汽侧跳闸,影响锅炉的给水温度;高加温升率也较难控制。随着高加随机启动技术的优化,降低了投高加汽侧的操作难度,高加温升率也得到较好的控制,有利于高加的安全运行和使用寿命。
(4)为机组启动过程中尽早投入脱硝系统创造有利条件
根据《关于污染物超标规定及SCR投运的要求》,氮氧化物从机组并网开始进行超标考核,为此必须采取有效措施争取减少机组启动过程中氮氧化物超标考核。通过对高加随机启动技术的优化,缩短了并网至完全投入高加所需的时间,为并网后尽快提高给水温度创造了有利条件。通过给水温度的提高,可减少冷源损失,有利于提高炉膛出口烟气温度。同时,尽早投入高加,增加了汽机的进汽量,使汽机暖机更充分,有利于提高汽机应力裕度,为锅炉尽快提高主、再热汽温,减少对烟气的吸热量、提高进入SCR的烟气温度创造了有利条件。据查阅历史数据,综合采取高加随机启动技术优化等措施,机组并网至投入脱硝系统所需时间已实现从8个小时缩短至6个小时。
结语
通过对我厂高加随机启动技术的优化运用,在提高机组运行安全性和经济性方面已体现出该技术的显著成效。在国家提倡节能减排的大环境下,高加随机启动技术值得继续深入研究优化和大力推广。
参考文献
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