塔里木山前构造克深某区块盐膏层井漏技术处理

2018-03-02 03:30任保友刘锋报徐兴梁罗威
西部探矿工程 2018年2期
关键词:溢流泥岩盐水

任保友,刘锋报,徐兴梁,罗威

(1.西南石油大学石油与天然气工程学院,四川成都610500;2.中国石油塔里木油田公司,新疆库尔勒841000)

克深某区构造带属于塔里木山前地区库车坳陷克拉苏构造,第三系盐膏层普遍发育,岩性复杂,在钻探施工过程中经常发生井漏现象,常规钻井技术难以保障井下安全。针对盐膏层高密度钻井液漏失形成了一套单项集成技术。通过前期现场试验形成的,解决盐间及目的层的漏失问题,具有较好的实用性。形成了较成熟的山前防漏堵漏技术体系,降低了对油气层的伤害,提高了地层的承压能力,缩短了钻井周期。针对以上的钻完井液面临的难题,有必要开展持续的攻关,解决生产技术难题,保障深部地层勘探开发的需要。

1 克深区块井漏统计与地质特征

1.1 克深某区块漏失情况统计

2013~2016年,统计显示库车山前克深某区近4年共完钻井70口余井,漏失井平均单井漏失钻井液671.51m3,平均单井损失时间281.14h。平均91%的井会发生漏失,漏失主要发生在盐膏层,占全井段的53.4%,其次是目的层漏失,占34.7%。

1.2 克深某区地质特点

根据对地质录井资料和测井资料的综合分析,库车山前复合盐层属于古近系地层,盐层分布在1526~7945m,最大厚度3914m,预测地层孔隙压力系数自新近系康村组底部开始升高为异常高压,为1.25g/cm3左右,至库姆格列木群地层孔隙压力升至最高为1.96g/cm3,从上至下细分4个岩性,依次是泥岩段、膏盐岩段、白云岩段、膏泥岩段。地层破裂压力当量钻井液密度为2.30~2.45g/cm3,而盐间高压盐水,压力系数最高2.47,盐间最高钻井液密度2.55g/cm3,钻进盐层时无法实现近平衡钻进,对钻井液密度难以把控,同时增加了井漏卡钻的风险。预计本区钻探风险将在古近系库姆格列木群钻遇膏盐岩地层,岩性为巨厚白色膏盐岩、石膏、膏质泥岩与厚层褐色泥岩不等厚互层,分层性较强,偶夹薄砂层,中下部见区域性标志层白云岩。盐层厚度较大,埋藏深,邻井在钻达此层段出现溢流,本区段存在高压盐水层,注意预防溢流、井漏卡钻等事故。该地区已钻井表明,盐层分布的深度、厚度纵横向差异大。导致地层速度纵横向变化剧烈,在速度场建立的过程中还存在不确定因素,造成安全和钻井压力窗口窄、井漏、溢流等复杂情况,由于该区浅层砾岩、膏盐岩发育,膏泥岩段过程中可能钻遇反冲断层,钻遇多套膏泥岩段岩性组合。因此,设计的构造形态、层位预测可能与实钻存在一定的差异。

2 堵漏技术难点分析

2.1 盐膏层盐间富含薄弱层,在高密度钻进中超出井段安全承压能力

在常规盐膏层不用担心井漏问题,由于该地区复合盐膏层岩性与矿物组成复杂,在同一井段存在不同地层压力系统,若共处同一密度钻井液压力维持下,难以保证地层失稳、井漏等问题,通过堵漏等方法提高盐间地层的承压能力。就盐膏层的物理及化学性质看,纯盐或纯膏层不存在漏失条件,但当出现泥岩、砂岩或泥岩与盐共生的情况时,由于井壁的均质性受到破坏,承压能力降低,发生漏失的可能性增大,因此如何避免这种现象有待于进一步探索[1-2]。对于超高压高产盐水层中的裂缝以及膏泥岩弱薄弱的胶结面,地层本身承压能力较弱,高密度的钻井液必然会引起盐间薄弱地层漏失,若在高压差条件下,物性较好、渗透性较强、欠压实砂岩,则表现为孔隙发育地段极易发生漏失,例如在X4井段库姆格列木群(E1-2Km)6616.0~7714.5m,钻厚1098.5m。在该层泥岩段、膏盐岩、膏泥岩段、底砂岩段都夹薄层泥质粉砂岩、粉砂岩和盐岩条带,特别是底部中厚层状灰褐色细砂岩、膏质细砂岩(各一层)、含膏泥岩、粉砂质泥岩(各一层)为漏失高发井段。

在盐底薄层泥岩(或提前钻遇目的层)易发生恶性井漏。如克深X1井刚钻穿盐层底部进入白垩系巴什基奇克组7432.45m用密度为1.91g/cm3的油基钻进液发生井漏(漏失0.4m3,漏速12m3/h),随后钻进7440m后又发生井漏,调整钻井液降密度处理1.82g/cm3并配合随钻堵漏剂堵漏成功,本次累计漏失油基钻进液93.1m3。

2.2 钻进液密度窗口窄,井漏溢流并存

塔里木油田山前构造高压盐水层压力梯度高,高压盐水层分布无规律性,钻进过程中难以预测盐水层,同一裸眼段的安全密度窗口窄,裂缝、微裂缝发育,导致溢漏同存现象频繁,井漏和溢流交替,钻井液漏失严重,处理过程复杂,存在较大的井控难题。高压盐水层一般集中于抗张能力低、胶接弱面的粉砂岩中,想要提高薄砂层的承压能力就难以保证井底不漏失,很难找到维持压力平衡密度区间,盐膏层发育高压盐水层,盐水溢流后,维持更高钻井液或压井液密度,致盐下异常高压形成的高压非构造裂缝,加剧了薄弱层的漏失。伴随盐水入浸、井漏的反复,此过程中往往会造成钻井液的严重污染,引发井下的复杂,甚至造成井下发生恶性卡钻。

在克深X5、X3、X4井钻进盐层时均出现高压盐水层溢流压井后出现的井漏,克深X5井钻进至井深6975.28m,发现溢流,采用相对密度2.58g/cm3油基钻井液及浓度15%堵漏钻井液边渗漏边钻进至井深7229m。井段7148.58~7229m,漏失钻井液3次,累计漏失201.0m3,节流循环压井成功后,开始实施盐间高压盐水层放水泄压。同样在X3钻进至7175.79m膏盐岩段下部循环钻井液时发现溢流,压井时发生井漏;井段7234~7433.34m膏盐岩段下部钻进时发生井漏。

3 盐间及盐底薄弱层漏失治理技术

3.1 钻井液体系选择

高密度抗高温油基钻井液是以柴油为基础油,采用了抗高温的乳化剂、润湿剂、亲油胶体等主要添加剂形成的油包水型高密度油基钻井液体系。适用于高难度深井、超深高温井;强水敏性泥岩地层;大段含盐膏地层,高压力系数地层等。该体系主要优点有抗高温性;抗污染性;润滑性;对高压页岩地层,可以更低密度钻进等。

该钻井液技术是为了解决山前7000m左右埋深盐膏层及大段盐膏层而引进的新技术。该技术在X2井应用,解决了超深盐膏层钻井、溢漏同存、“三高”钻井液技术等诸多难题,保障了该井成功钻至8023m。该技术的应用,避免了因盐底井漏而易发生的卡钻事故,增强了X2、X6等井目的层易垮塌井段的井壁稳定性,克深区块的盐膏层、目的层机械钻速大幅度提高,井身质量得到明显改善,使钻井液的总体成本得到大幅度下降。

3.2 高密度控压钻井

控压钻井主要是用于解决窄安全密度窗口带来钻井时出现的“喷漏同层、喷漏同存”的复杂事故有显著的效果,因为作业时采用闭式压力控制系统,更适合于控制井涌、井漏,通过动态压力控制或自动节流控制,可以快速控制地层流体侵入井内,安全性高[3]。控压钻井起源于欠平衡钻井,控压钻井属于过平衡钻井,通过精确控制钻进、起下钻作业过程中的环空压力剖面,保持井底压力大于或等于地层的孔隙压力,限制了地层流体的溢出[4]。使井筒压力保持在地层孔隙压力与破裂压力区间,进行平衡或近平衡钻井,控压钻井主要通过对井口套管压力、流体密度、水力摩阻等的综合控制,非常适宜孔隙压力和破裂压力窗口较窄的地层作业[5]。

X3、X4井钻遇高压盐水层(密度2.59g/cm3),采取控压钻进方式(控压0.5~2MPa),成功钻进至中完井深,避免了再压井提密度发生井漏。X3钻至7234m,密度2.58g/cm3,循环发现液面上涨0.9m3,循环后更换旋转控制头旋转总成,静止3.5h后循环发现溢流0.9m3,提密度至2.59g/cm3循环漏失20m3。配合随钻堵漏泵入相对密度2.7g/cm3的重浆,控制套管压力(2~3MPa),循环排重浆完成后接单根关旋转控制头、后续采用不提密度压井控制套压0.5~1MPa钻进,原密度控压0.5~2MPa(带旋转控制头)钻进,每天漏5~9m3,顺利钻至中完。

3.3 常规桥堵技术

控压钻井技术的成功应用减少再压井提密度后井漏发生的概率,但在控压钻井期间针对盐间薄弱层承压堵漏工作不容忽视,引起高压盐层井漏的原因既有压差性漏失,也有诱导性漏失和压裂性漏失,集中在盐下异常高压形成的高压非构造裂缝;膏泥岩弱的胶结面、薄弱的膏泥岩层[6];超高压高产盐水层压裂盐膏层中的裂缝,以及人为提高承压能力而致地层压裂的井漏。当前处理井漏最广泛应用的是桥接堵漏技术,通过用固体颗粒堵塞裂缝孔隙通道,在漏失孔道中起架桥和支撑作用,改变不同颗粒极配,可以在不同尺寸的裂缝孔道中起到架桥和支撑作用,在裂缝中形成稳定封隔区域阻止钻进液漏失。

X3井在钻进7433m时发生井漏失返,该次漏失先后堵漏3次,先前2次堵漏调整浓度,材料选取,颗粒极配,再次失返性漏失,最后研究决定选取堵漏配方:8%GT-4+4%GT-3+4%GT-2+2%GT-1+3%核桃壳(粗)+6%核桃壳(中粗)+4%雷特超强堵漏剂+1%雷特酸溶堵漏剂成功堵漏,加入雷特超强堵漏剂,提高了堵漏成功率,节约了生产成本。

X4井钻进至井深7040m钻进发现井漏(排量16L/s,漏失油基钻井液1.2m3,漏速6m3/h),降排量至6L/s循环观察,不漏(地面配制KGD随钻堵漏钻井液32m3,浓度9%KGD-2+3%KGD-3),泵入随钻堵漏钻井液20m3循环(排量6L/s,泵压6MPa)。短起至井深6724m,关井求压(套压0↗0.6↘0.5MPa,立压0↗1.1MPa,地面配制堵漏钻井液30m3,10%KGD-3+6%KGD-2+4%KGD-1+0.5%雷特+4%SQD-98细+3%核桃壳(中粗)+0.2%雷特纤维),试挤(泵入钻进液1m3,立压0.5↗4.5↘2.8MPa,套压1.1↗2.3↘2.1MPa),泵入堵漏钻井液20m3至21:10替钻井液45.5m3完至23:45关井、正挤钻井液24m3(排量2~3L/s,立压6.8↘4.3↗4.4MPa,套压3.2↘2.5↗2.6MPa),停泵观察(立压4.4↘2.6MPa,套压2.6MPa未变),开井循环(排量11L/s,立压10.5MPa,漏失油基钻井液0.4m3,漏速2.4m3/h,降排量至7L/s,立压7MPa,不漏)。其余井漏情况如表1所述。

表1 克深某区盐膏层堵漏经过

通过对克深某区库姆格列木群的堵漏施工总结,根据现场多次堵漏失利总结教训,不同漏失性质选取桥接材料合理的比例,提升堵漏浆浓度和级配复合使用得到良好的效果。通过对雷特堵漏材料的引进提高承压效果明显,封堵漏失层能力强,解决了高密度钻井液条件下常规堵漏技不能起作用的漏失问题,形成了一套具有代表性的山前防漏堵漏技术;桥接堵漏技术作为一种常规且经济方便的处理井漏方式,为塔里木山前高密度条件下堵漏提供有效有效解决方案。

3.4 放水降压技术

放水降压技术是针对高压盐水层通过控制环空液柱压力剖面,使地层盐水有控制的进入井眼,将其循环至地面进行处理或分离的技术[7]。放出高压盐水之后,改变了地层压力系统,使井段的压力非均向变得均一,降低了地层压差范围,有利于后续固井,提高承压测试,降低井漏和溢流风险,改变了窄密度窗口下喷漏同存的限制条件。

X5井采用相对密度2.45g/cm3油基钻井液钻进至井深6975.28m,发生高压盐水溢流0.5m3,套管压力11MPa,泵入2.58g/cm3压井液,出口密度2.45↘2.40↗2.58。最后采用相对密度2.58g/cm3油基钻井液节流循环压井成功。钻进至7159m与7226.5m渗流,采用相对密度2.58g/cm3油基钻井液及浓度15%堵漏钻井液(2次共40.0m3)边渗漏边钻进,钻进7229m发生漏失(6m3/h),进行常规堵漏,总共漏失3次,累计漏失201.0m3。停泵观察,出口未断流,开始实施盐间高压盐水层由被动放水改为主动放水泄压。关井观察套压稳定在3.1MPa,控压放水,节流阀全开(排量8↘7↘6L/s,立压5.2↘4.8↘4.2MPa,放水速度1.2↘0.8↘0m3/h),累计放水1.8m3,观察(套压2.1MPa稳定)。停钻重复作业排水33d,钻井液密度由2.58g/cm3降至2.40g/cm3,总计排水18次,排水215m3,顺利钻进至中完井深,盐底卡层也未发生漏失。

采用放水降压工艺,可降低泥浆密度,但要注意3点:一是控制好压力逐步放水,减少地层压力波动过大而影响井壁稳定,过量的盐水污染会使油基钻井液的油水比失衡,改变了钻井液流变性与稳定性,同时影响裸眼井段受盐水浸泡而失稳定;二是只能针对定容盐水有效(透镜体型闭圈);三是油基泥浆条件下。

4 认识与结论

(1)针对库车山前的盐层复杂地质的漏失问题,形成了一套控压钻井与放水降压、常规桥堵技术的单项集成配套一体化技术,具有广泛的实用性,值得推广应用。

(2)在盐膏层钻进过程中,要精准预测好地层压力,衔接好不同层段连续性钻井工作,调整钻井液密度,防止井漏与溢流。

(3)根据地震资料对地层孔隙压力和地层破裂压力预测,正确进行井身结构和套管程序设计。同一裸眼井段内,避免有喷漏同存的地层存在,应用动平衡压力快速钻穿高压盐水层,提高钻进效率。

(4)在钻开高压层之前,应先加重钻井液,试验地层承压能力,钻遇高压层发生溢流时,要立即关井检查,发生入侵和溢流将会对高密度钻井液产生严重污染,若未能及时关井压井要将溢流循环出来。

[1]陈亮,王立峰,蔡利山,刘贵传.塔河油田盐上承压堵漏工艺技术[J].石油钻探技术,2006(4):63-66.

[2]江山红,席建勇,方彬,刘贵传.塔河地区深层盐膏层钻井液技术[J].石油钻探技术,2004(3):12-14.

[3]蒋宏伟,周英操,赵庆,郭庆丰.控压钻井关键技术研究[J].石油矿场机械,2012(1):1-5.

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[6]查磊.塔中碳酸盐岩储层密闭循环钻井技术研究[D].西南石油大学,2011.

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