河南郑州中鑫之宝汽车销售有限公司 任贺新
故障现象一辆2006年产奥迪A6L车,搭载BPJ缸内直喷发动机和CVT无级变速器,累计行驶里程约为14万km。车主反映,该车加速无力,将加速踏板踩到底,车速不超过100 km/h,且上坡吃力,为此在其他维修厂更换过低压燃油泵、高压泵、油轨压力传感器等部件,但故障依旧。
故障诊断接车后试车,确认故障现象与车主所述一致。用故障检测仪检测,发动机控制单元(PCM)中存储了2个故障代码,分别为故障代码“P0087 燃油油轨/系统压力:过低 未达到下限”和故障代码“P0299 增压压力控制:没有达到控制极限 未达到下限”。清除故障代码后反复试车,发现只要急加速使发动机转速超过3 000 r/min,故障代码P0087 就会出现;连续加速行驶一段时间后,故障代码P0299也会出现。分析认为,这2个故障代码都会导致该车加速无力。
首先根据故障代码P0087的提示对燃油供给系统进行排查。用故障检测仪监测油轨压力和低压燃油压力,发现行驶中急加速时的油轨压力最高只能达到90 bar(1 bar=100 kPa),远低于标准最高压力(110 bar),且当油轨压力达到最高时,若仍保持将加速踏板踩到底,低压燃油压力可以升高到6.8 bar。为何低压燃油压力会升高到6.8 bar呢?是实际低压燃油压力升高了,还是低压燃油压力传感器信号失准呢?如果低压燃油压力传感器测量的压力高于实际压力,PCM会降低低压燃油泵的供油量,导致油轨供油不足,油轨压力偏低。
为了验证低压燃油压力传感器信号是否失准,连接Pico示波器,同时测量低压燃油泵控制信号、低压燃油压力传感器信号和实际低压燃油压力信号(用WPS500X压力传感器测量该信号)。如图1所示,蓝色线为低压燃油泵控制信号,紫色线是通过数据通道“Duty”计算蓝色线的占空比信号,红色线为低压燃油压力传感器信号,绿色线为实际低压燃油压力信号,分析这套组合波形可知,实际低压燃油压力确实能够达到6 bar以上(注意:WPS500X压力传感器测得的压力为相对压力,低压燃油压力传感器测量得的压力为绝对压力,两者相差约1 bar),说明低压燃油压力传感器信号正常,且低压燃油压力升高是因为PCM提高了低压燃油泵控制信号的占空比。诊断至此,初步排除低压供油部分存在故障的可能,推断故障可能出在高压供油部分。
用Pico示波器同时测量油轨压力传感器信号(蓝色线)、低压燃油压力传感器信号(红色线)、燃油计量阀电流(绿色线)和1缸喷油器电流(黄色线),分析图2可知,加速时,油轨压力传感器信号电压从2 V上升至3 V,此时故障检测仪上显示的油轨压力大致从50 bar上升至80 bar,且无法继续升高;随后低压燃油压力传感器信号电压从1.8 V上升至2.8 V,此时故障检测仪上显示的低压燃油压力从5.2 bar上升至6.8 bar。由此可知,加速时,PCM通过油轨压力传感器得知油轨压力不足,随后提高了低压燃油压力,但油轨压力仍无法提高。
如图3所示,该车燃油供给系统由低压部分和高压部分组成,分析认为,造成油轨压力不足的可能原因有:高压泵故障(包括燃油计量阀故障);高压泵驱动凸轮偏转;压力限制阀提前打开或关闭不严;凸轮和高压泵挺柱磨损;油轨压力传感器信号失准。
图1 同时测量低压燃油泵控制信号、低压燃油压力传感器信号和低压燃油实际压力信号(截屏)
由于高压泵和油轨压力传感器是新的,且无明显相关的故障现象,暂不考虑存在故障的可能。拆下高压泵,检查凸轮和挺柱,无异常磨损。若要验证高压泵驱动凸轮是否发生偏转,需要与正常车的凸轮进行对比,不方便验证,决定先检查发动机正时。用Pico示波器测量气缸压力(用WPS500X压力传感器测量该信号),由图4可知,排气门在做功行程下止点前30°打开,进气门在进气行程下止点后60°关闭,这与正常车的气缸压力波形一致,说明发动机正时正常。
诊断至此,只剩压力限制阀没有检测了。笔者想到了一个验证压力限制阀好坏的办法:如图5所示,将压力限制阀的高压端拧在油轨上,断开压力限制阀的低压端,并将回流管堵住(回流管和低压供油管相连);用故障检测仪读取油轨压力,同时原地反复踩加速踏板,发现油轨压力达到80 bar左右时,压力限制阀开始往外喷油,异常(正常情况下,当油轨压力高于120 bar时,压力限制阀才开始回油),由此推断压力限制阀损坏。
更换压力限制阀后试车,故障依旧。用上述方法验证新的压力限制阀,发现油轨压力达到80 bar左右时,压力限制阀仍开始往外喷油。难道新的压力限制阀是坏的?重新整理维修思路,假设压力限制阀是好的,那么实际油轨压力就不止80 bar,由于实际油轨压力无法直接测量,存在油轨压力传感器信号失准的可能。
图2 同时测量油轨压力传感器信号、低压燃油压力传感器信号、燃油计量阀电流和1缸喷油器电流(截屏)
图3 燃油供给系统
查看维修资料得知,油轨压力传感器的输出信号电压范围为0.5 V~4.5 V。断开油轨压力传感器导线连接器,用电压模拟器(图6)向油轨压力传感器信号线供电,同时用故障检测仪读取油轨压力,测试结果见表1所列。140 bar为油轨压力传感器检测的极限压力,4.5 V是油轨压力传感器信号的极限电压,用Pico示波器测量油轨压力传感器信号,当检测仪显示油轨压力接近90 bar时,油轨压力传感器信号电压为3 V左右,这说明PCM正常,推断油轨压力传感器损坏,导致输出的信号电压异常。
图4 气缸压力波形(截屏)
图5 断开压力限制阀的低压端
图6 电压模拟器
表1 模拟油轨压力传感器信号电压测试结果
拆下油轨压力传感器,外壳为橙色且做工粗糙,而新订购的油轨压力传感器外壳为黑色(图7)。更换上新订购的油轨压力传感器后试车,用故障检测仪读取油轨压力,加速时能达到110.06 bar(图8),正常;进行路试,车辆加速有力,故障代码P0087和故障代码P0299均不再出现;读取增压压力实际值,可达1.7 bar,和理论值接近。路试大约10 km时,车辆又开始加速无力。读取故障代码,故障代码P0299再现;读取增压压力实际值,最高约1.2 bar,明显偏低。
图7 新、旧油轨压力传感器对比
图8 油轨压力能达到110.06 bar(截屏)
为何增压压力一会正常,一会又不正常呢?哪个部件会引起这种现象呢?经分析,认为可能是增压空气循环阀卡滞或废气旁通电磁阀卡滞导致的。故障出现时靠路边停车,用故障检测仪对废气旁通电磁阀执行动作测试,同时用Pico示波器测量废气旁通电磁阀的供电(红色线)和控制信号(蓝色线),发现废气旁通电磁阀不工作,但废气旁通电磁阀的供电和控制信号(图9)均正常,说明废气旁通电磁阀损坏。
故障排除更换油轨压力传感器和废气旁通电磁阀后反复试车,车辆加速有力,故障现象未再出现,故障彻底排除。
图9 测量废气旁通电磁阀的供电和控制信号(截屏)