地铁二衬C45高性能混凝土裂缝研究

2018-02-17 09:15:01王赛显栾志涛褚红涛秦承亮
建筑与装饰 2018年4期
关键词:试配石子外加剂

王赛显 栾志涛 褚红涛 秦承亮

1. 青岛磊鑫混凝土有限公司 山东 青岛 266107;2. 山东弘丰信工程检测鉴定有限公司 山东 青岛 266200;3. 青岛德邦混凝土有限公司 山东 青岛 266108

前言

地铁二衬C45高性能混凝土应具备特点有:高的工作性能、体积稳定性、高强度、高耐久性、高抗裂性。地铁二衬C45高性能混凝土,由于处于地下,混凝土自身要有刚性防水,控制裂缝,不产生裂缝是防水一项最主要的工作之一。我们研究排除由于砂石骨料含泥过高造成混凝土刚终凝出现的裂缝,我们分析混凝土终凝后3天、7天、10天后出现地铁二衬裂缝,我们要解决混凝土中水泥的化学减缩,混凝土的失水收缩,混凝土的温差裂缝。

地铁二衬C45高性能混凝土特点:水胶比低,高掺和料,一般用水量不高于160。要求混凝土寿命长100年,耐久性高,混凝土密实性好,氯离子扩散系数不宜大于4×10-12m2/s,电通量应小于1200C。使用低水胶比,掺加较细的矿粉及粉煤灰,同时降低了水泥用量,降低了水化热[1]。

1 控制总胶材料

水泥浆体在水化过程中,水泥-水体系的总体积是发生缩小的,2(3CaO·SiO2)+6H2O=3CaO·2SiO2·3H2O+3Ca(OH)2,反应后体系的绝对体积变化为-10.67%,2C2S+4H2O=3C3S2H3+Ca(OH)2,反应后体系的绝对体积变化为-10.2%,3C3A+3CaSO4·2H2O+25H2O=C3A·3CaSO4·31H2O,反应后体系的绝对体积变化为-9.29%。

在保证强度的前提下控制总的胶凝材料是必需的。从地铁C45以往施工配合比胶材用量分析均大于400kg/m3,容易引起混凝土裂缝。控制在400kg/m3以下是合适的,达到C30混凝土胶材的控制用量。

2 高性能混凝土材料本身易自收缩产生裂缝

主要因素:现在工程的需求,混凝土呈现出高流态特点,骨料粒径减小,砂率提高,坍落度增大等,对于高强、早强的需求,混凝土的水泥和掺和料用量增加,水化速率加快,造成拉压比降低;水泥的活性、细度、早期强度等也使水泥水化热和混凝土的收缩变形增加。混凝土的自生收缩从混凝土一开始水化就发生,主要持续在混凝土硬化后的几周内,尤其是硬化后的前几天。对于低水灰比的高性能混凝土收缩愈大[2]。

3 混凝土搅拌站要从试配及出厂抓好防止混凝土自收缩的产生

3.1 配合比的优化

要采用低水胶比,但要控制适宜的用水量,不能太低,也不能过高,一般宜控制在150~160kg/m3之高为宜。砂率选择要根据沙子的细度模数,及石子的级配。沙子的细度模数控制在2.7~3.0之间为宜,石子采用二级配,砂率一般为40%~43%。外加剂选用聚羧酸外加剂,减水率不宜少于30%,宜选用30%~35%。

3.2 试配状态的控制

试配是重要的一关,要根据混凝土状态进行调整配合比。做到试配后混凝土和易性,流动性良好,不离析,不抓底,不泌浆,保水性,保浆性良好。要做到砂浆能包裹着石子,且包裹性良好,不宜出现石子外露现象,大小石子和砂浆能均匀分布。要观察半小时,1小时,2小时,3小时状态。

一般数据混凝土出机坍落度控制在210~230mm之间,扩展度控制在500~600mm之间,扩展度完成时间宜在3~8S之间,时间太短没黏性不行,太长发黏也不行。混凝土的坍损不能出现突变的现象,一般1小时坍损要控制在20mm左右。

作为配合比控制,3小时是重要的一关,也是试配时常疏忽的一点。用萘系减水剂,氨基减水剂,脂肪族减水剂都不需检测3小时后状态,但对聚羧酸就太重要了。通过3小时检测,若混凝土还有坍落度,能出浆,一般坍落度在160左右,这说明该配合比可以使用。若混凝土坍落度太小,无流动性,坍落度小于100mm,则该配合比不能使用。

关键是调整外加剂的缓凝成分。调整时,不能以加大外加剂减水率来控制混凝土坍损,易产后抓底,离析,更易产生混凝土的自收缩。所以宜多采用保坍型的减水剂。

3.3 开盘鉴定的控制

做完配合比设计实际上是刚开始,发货时开盘鉴定是重要一关。因为实际生产与配合比试验,还是存在着各种差异。在开盘鉴定时,也要按配合比出机时观察要点进行观察,同时重点观察,取回混凝土样后,是否在存在表面泌水,泌浆,骨料是否抓底。流动性是否良好。同时与运输时间相挂靠,观察坍损及混凝土状态的变化。

3.4 现场状态控制

混凝土到时现场后,要注意观察入泵前混凝土状态,经泵压后浇筑到时施工部位时的状态。一般车泵的混凝土入泵前控制在200~180较合适,地泵泵送的混凝土,根据泵管长度,适当提高入泵前的坍落度。

要保证泵送到施工部位后要有流动性,和易性要好,不能出现泌浆、跑浆、混凝土流动速度快,流动面积大的现象。更不能出现泵到时施工部位后,混凝土出现不流动现象,在板面堆积。混凝土要达到匀质性,要防止到工地沙子和石子分离现象。

混凝土浇筑到施工部位后,浇筑一点收面一显,覆盖薄膜一点,涨筑、收面、覆盖同步进行,以达到保温保湿的效果[3]。

4 混凝土配合比与生产控制

通过混凝土配合比与生产控制,使混凝土达到匀质性较好,和易性好,坍损小,使混凝土工作状态满足工地要求,易施工,以减少混凝土3天以后的自收缩。

参考文献

[1] 刘娟红,宁少民.绿色高性能混凝土技术与工程应用[M].北京:中国电力出版社,2011:15-16.

[2] 姚燕.高性能混凝土的体积变形及裂缝控制[M].北京:中国建筑工业出版社,2011:79.

[3] 孙捷.浅谈高性能混凝土裂缝成因及预防措施[J].低碳世界,2014,(20):312-313.

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