蒋祖信
(四川机电职业技术学院,四川 攀枝花 617000)
该系统采用高压、大流量、恒功率控制的压力反馈变量柱塞泵为系统主油路供油,该泵的流量随系统压力升高而自动减少,与液压缸组成了容积控制回路,减少了系统的功率损失,系统油温得到有效控制。
主缸竖直放置,当上滑块组件没有接触到工件时,系统在自重作用下高速运动,由高位油箱通过充液阀向主缸上腔补油,可以降低主泵功率,提高了系统原动机功率利用率。
在减速压制、保压延时时,系统压力急剧升高,主泵流量随系统压力升高而自动减少,直至为零,避免了高压溢流造成的功率损失,系统油温得到有效控制。
主缸回程时,采用了带有卸荷阀芯的液控单向阀,高压油先经单向阀的卸荷阀芯泄压,结构简单,有效避免了振动和冲击。
主缸和顶出缸利用换向阀的中位机能形成互锁,主缸工作循环完成后,顶出缸才能动作,避免了两缸的误动作,提高了设备的安全性。
系统采用低压、小流量、定量泵为系统控制油路单独供油,保证了控制油路油压的稳定,使系统中的液控阀能正常工作,保证了系统工作的可靠性。
主泵1和辅助泵2同时启动,主泵1的液压油通过电液换向阀5和6的中位卸荷,辅助泵2的液压油经溢流阀13流回油箱。
主缸快速下行:1YA得电,5YA得电,电液换向阀5和7处于右位,主泵液压油经电液换向阀5右位、单向阀10进入主缸上腔;主缸下腔液压油经液控单向8、电液换向阀5右位、电液换向阀6中位回油箱。主缸在自重作用下快速下行,主泵1的流量此时不能满足主缸快速下行的流量要求,主缸上腔形成负压,充液阀14打开,通过高位油箱向上腔补油。
减速压制:当主缸碰到行程开关2s时,5YA失电,液控单向阀8关闭,主缸上腔压力升高,主泵流量自动减少,充液阀14关闭,主缸下腔压力达到顺序阀9(背压阀)的调定压力时,顺序9开启,下腔油液经顺序阀9(背压阀)、电液换向阀5右位、电液换向阀6中位回油箱。主缸慢速接近工件,当主缸带动上滑块接触到工件时,上腔压力进一步急剧升高,主泵流量将自动减少,实现慢速压制。
保压延时:当主缸上腔压力达到压制调定压力时,压力继电器7发出电信号,1YA失电,主泵液压油经电液换向阀5、电液换向阀6中位卸荷,上腔压力经充液阀14、单向阀10实现保压。当上腔压力降低到压力表22的调定压力时,发出电信号,1YA得电,主泵向上腔供油;当上腔压力达到压力表22的调定压力时,1YA失电,保压时间由时间继电器调定,保压过程直到时间继电器发出电信号,保压过程才结束。
泄压回程:保压结束后,时间继电器发出电信号,2YA得电,电液换向阀5处于左位,液压油经电液换向阀5处于左位、液控单向阀8进入主缸下腔;液动阀12在上腔高压油作用下处于上位,溢流阀11调定充液阀14的控制压力,打开卸荷阀阀芯,上腔高压油经充液阀14的卸荷阀阀芯泄压。当上腔压力降低到一定值时,液动阀12复位处于下位,溢流阀11关闭,充液阀14主阀芯打开,上腔油液流回高位油箱,实现快速回程。
停止:主缸回程碰到行程开关1s时,2YA失电,液控换向阀5处于中位,主泵1通过液控换向阀5、电液换向阀6中位卸荷,液控单向阀8关闭,主缸下腔油液封闭,主缸在原位停止。
下缸顶出及退回:当3YA得电,电液换向阀6处于左位,主泵液压油经电液换向阀5中位、电液换向阀6左位进入下缸下腔,下缸上腔油液经电液换向阀6左位回油箱;当4YA得电时,电液换向阀6处于右位,下缸下行退回。
当某些工件需要拉伸压边时,要求实现上下模具的合模,使合模后的模具既保持—定的压力将工件夹紧,又能使模具随上滑块组件的下压而下降(浮动压边)。这时,换向阀6处于中位,由于上缸的压紧力远远大于下缸往上的上顶力,上缸滑块组件下压时下缸活塞被迫随之下行,下缸下腔油液经节流器19和背压阀20流回油箱。
造成液压系统振动和噪音的原因大致有系统液压油进入空气、系统流量和压力波动、管路及机械系统等几个方面。
(1)液压系统进入空气产生的噪音。压力机液压系统采用的是变量泵、液压缸组成的开式容积调速回路,空气侵入的可能性大,系统中一旦进入空气,当油液中混入空气后,就会在液压泵、液压缸和液压阀的高压区产生气穴现象,并以压力波的形式传播,造成油液振动,导致系统产生气蚀噪音。空气进入液压系统主要有以下几种途径:油箱液位太低、油液粘度大、泵吸油管直径小和滤油器堵塞,使泵吸油困难,造成吸空进入空气;液压泵轴端油封损坏,或进油管密封不良,造成空气进入液压油中;各个油管接头密封不严或橡胶油管老化也容易使空气进入液压油中;液压缸中空气未完全排尽,在高压作用下产生气穴现象而引发较大噪声。
(2)流量和压力波动产生的振动和噪音。泵的流量和压力波动产生的振动和噪音。泵在吸油过程中产生周期性的流量和压力波动,造成泵的构件产生振动,而构件的振动又引起与其接触的空气疏密变化的振动,进而产生噪声的声压波传播出去;泵的内部元件过度磨损,使泵内泄漏严重,当液压泵输出高压、小流量油液时产生流量波动,引发较高噪声。
液压阀的流量和压力波动产生的振动和噪音。阀的频繁开启而过度磨损,阀锥面与阀座配合不良,造成先导阀流量不稳定,产生压力波动而引发噪声;先导式溢流阀因弹簧疲劳变形或失效造成调定压力不稳定,压力波动大而引发噪声;液压阀在进行节流、换向和溢流时,阀体内油液的流量、方向以及背压发生变化,导致阀件及管道的壁面产生振动,从而产生噪声。
(3)管路振动和噪声。管路弯头过多或固定卡子松动产生振动和噪声;管路的截面积突然变化时,使其液流发生变化,产生紊流而产生噪声;外部振源可能引起的管路共振。
(4)机械振动和噪声。由于零件的制造误差,装配不当引起液压系统的振动和噪声;液压阀在外力作用下使阀芯产生运动,使液流发生改变,这时阀内可动零件的机械接触产生噪声;缸头油封过紧或活塞杆变形,在运动过程中会产生噪声。
压力不足的主要原因有以下几个方面。
第一,主泵或主缸内泄漏严重,导致系统压力不足。第二,调压阀组3和4出现故障影响系统压力。第三,充液阀14泄漏,主缸上腔油液流回高位油箱。
压力机换向冲击主要发生在保压延时完成后,主缸卸压退回过程中,根据压力机液压系统工作原理可知,引起换向冲击的原因主要有以下几点。
第一,充液阀14的卸荷阀芯堵塞,不能有效泄压。第二,液动换向阀12阀芯卡死,不能有效换向,充液阀的控制油直接打开主阀芯,主缸上腔高压油没有泄压直接回油箱,产生换向冲击。第三,溢流阀11故障,不能有效调节控制油压力开启充液阀14的卸荷阀芯,而是直接打开充液阀14的主阀芯,使主缸上腔高压油不能泄压,直接回油箱,产生换向冲击。
由于液压系统故障的复杂性、多样性,液压系统在出现故障时,在弄清系统原理及各液压元件的作用、结构后,按照由表及里,由易到难的顺序仔细检查分析,找出问题点。针对压力机液压系统振动故障原因,首先,检查油液油箱高度是否正常,油液是否变质多泡,管路各连接处的连接是否松动,系统各处外泄漏情况;其次,检查液压元件的弹簧是否疲劳破坏、配合表面的磨损情况,主缸的磨损、密封情况;最后,检查主泵的磨损情况,因为压力反馈变量柱塞泵很贵,不易轻易更换。
结合维修经验,先检查故障率高的元件,如压力不足故障多发生在调压阀组3和4上,先检查判断远程调压3和先导溢流阀4,其次是主缸与主泵。只有找准了故障原因,才能制度合理的处理办法,减少维修时间,降低维修成本。
液压系统故障的诊断过程是一个复杂的过程,需要建立一套科学完善的设备维护、检修机制,减少故障发生率,提高维修人员的液压基础知识和分析能力,提高故障诊断的效率和准确性,保证设备的安全正常运行。
参考文献:
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