淮阴三站提高高压变频器运行可靠性研究

2018-01-27 16:48
中国水能及电气化 2018年8期
关键词:淮阴加热器接线

(江苏省灌溉总渠管理处,江苏 淮安 223001)

1 工程概述

淮阴三站工程位于江苏省淮安市清江浦区和平镇境内,与淮阴一站并列布置,与淮阴一站、淮阴二站、洪泽站共同组成南水北调东线第三梯级,具有向北调水、改善水环境、提高航运保证率等功能。淮阴三站设计流量为100m3/s,安装4台套178GZ- 4.78变频调节贯流泵,配TBP2200- 48/3000同步电机,叶轮直径3.20m, 单机流量33.40m3/s,功率2200kW,总装机容量8800kW。淮阴三站贯流泵由电机直联启动,电机布置在水泵内,电机通过变频器和变压器与50Hz的供电电网相连,同步转速通过变频输出频率控制,调整范围为 0~50Hz,流量通过控制泵组转速来控制,由变频器(VDF) 控制电机实现,合理的结构和有效的控制使机组紧凑、高效、可靠,安全运行。

2 故障分析

淮阴三站是南水北调东线工程第一个应用变频技术的泵站。投入运行至今,变频器故障频繁。据统计,自2009年投入使用以来,损坏的元器件较多,主要元件都是从西门子公司进口,价格昂贵,给工程的日常维护带来了不菲的费用。尤其是近年来,随着变频设备主要部分元件的老化,故障更是频繁,主要为单元控制板、光纤接口板、调制板 、WAG0 电源模块、控制单元电容、I/O板、行程开关、高压绝缘监测电阻等设备。如此高的故障率大大影响了泵站的安全运行。

主要原因分析如下:淮阴三站变频器布置在主厂房负一层,地面高程在正常下游水面以下,出风口靠近河面湿度较大,长期停机会发现柜内元件有潮湿凝露现象;变频器柜冷却方式为外循环风冷,冷却空气由安装在变压器柜顶上的轴流风机从单元柜前门抽进,进入变频器柜,出风口在变压器柜顶上,但由于变频器柜所处的工作环境差,抽进冷却空气的同时,容易进尘;每年调度运行的线路及时间不确定,须根据水情及上级调度指令来执行,有时大半年甚至几年没有开机任务,变频器长期处于无高压状态,导致每次送高压时故障频发。

3 提高高压变频器运行可靠性的措施

3.1 变频器柜内安装加热器

淮阴三站为南水北调工程项目,共有4台变频器。因为其特殊性,变频器每年开机时间较短甚至不开机,变频器经常处于无高压状态,而现场环境潮湿,导致每次送高压故障频发,对现场环境和变频器进行改造。

2012 年11月,针对现场环境潮湿而且变频器经常处于无高压状态、停机时变频器柜体潮湿、柜内功率单元潮湿现象,对变频器进行改造。主要是给 4 台变频器变压器柜和变频器柜各增加1台加热器,以便在变频器停止时保持变频器柜温度恒定,提高变频器运行的稳定性;给风机系统新增1个继电器和输出模块,在高压停止时风机停止工作,避免温度无法保持;保存4台变频器原始程序存档,增加程序控制加热器和风机的工作。改造后检查变频器新增接线和程序后送控制电检查,4 台变频器 8 个加热器正常工作;风机未运行,送高压电后4台变频器的所有风机正常运转,加热器停止工作。停送高压电后加热器开使工作,10min后风机停止运行。与新增控制程序动作一致,达到预期目标,改造后变频器柜内保持温度恒定,之后每次停机没有潮湿凝露现象,但部分二次设备接线端子仍然存在锈蚀氧化现象。

3.2 变频器反送电

淮阴三站每季度按时开展变频器反送电检测工作,通过对变频器反送电,逐步升压激活变频器电容,升压到380V后,观察变频器操作界面是否有故障显示,从而了解变频器状况是否良好,经逐台检测四台变频器无异常,即可对四台变频器投入高压电进行变频器试运行,确保变频器运行正常。

3.2.1 变频器反送电前变频器操作

a. 将变频器模式由SMC改为OLTM。操作方法:先按 SHIFT 键一次,再按右键,输入 2050 后按ENTER键两次。按向上或者向下箭头找到OLTM 后按ENTER键一次。再按 SHIFT后按ENTER,重复上述步骤2~3次可以退回显示界面。

b. 断开变频器输入电缆和输出电缆。

c. 检查电子调压器状态,确认输入端和输出端。调压器的使能开关应该在 OFF 的位置,电位器向逆时针调到最小。将调压器的输入接在变频器的 380V 控制电源的输出端,接线前应断开380V开关。

d. 拆开B1单元的中性点。将调压器的输出端接在B1功率单元的输入端子上(线号对应为 B1A、B1B、B1C)。

e. 检查上述步骤无误后送变频器控制电源,待变频器正常起来后准备做反送电试验。

f. 合上调压器的输入开关,使能信号调至ON 的位置,用万用表检测输出电压。缓慢调节电位器。将电压分别调至75V、150V、220V、300V、380V,升压过程中如发现单元有任何异常应停止升压。电压回0后检查功率单元。若升至 380V 无异常,变频器能检测到高压,冷却风机启动,观察键盘有无故障。若有故障根据故障记录更换备件,无故障降压断电后反送电结束。

3.2.2 变频器反送电结束后操作

a. 将变频器模式由OLTM改为SMC。操作方法:先按 SHIFT 键一次,再按右键,输入2050后按ENTER键两次。按向上或者向下箭头找到SMC后按ENTER键一次。再按SHIFT 后按ENTER键,重复上述步骤2~3次可以退回显示界面。

b. 恢复B1功率单元中性点接线。恢复变频器输入输出接线。

4 高压变频器预防性维护(PMA)

变频器预防性维护(PMA)是提高变频器可靠性、降低维护成本和维修费用、延长变频器使用寿命、减少意外停机的主要措施。其内容是检查变频器目前存在的问题,对变频器进行清洁,消除安全运行隐患。这些隐患包括变频器本身可能存在的一些技术性能的降低、器件老化,以及因设备运行环境的原因,可能对运行产生的影响。对其加以预防或改进,如房间空气清洁度的改进,环境温度、湿度的降低改进等。PMA的前提是无故障的可以正常运行的设备,如变频器存在故障需先对故障进行维修处理后再实施维护工作。

预防性维护内容如下:下载并保存变频器故障、运行、历史记录和变频器参数及程序,检查参数及程序有无变动,程序改动的原因及对设备运行的影响;运行环境的检查,比如房间通风散热状况、房间湿度,以及地面是否变形塌陷等,确定有无影响变频器运行的因素,提出改进的意见;咨询变频器以往运行状态,所发生过的故障信息及所更换过的部件,根据运行时间判断,对已经老化或达到预期寿命的部件建议进行更换;确认变频器柜体完好无变形,柜体没有掉漆及碰痕,柜门开关自如,柜体接地可靠,门限位开关工作可靠;用吸尘器和抹布对变压器及绝缘柱、避雷器、输入输出电压测量回路等进行清洁,检查变压器二次侧接线是否紧固,目测检查确认输入输出电缆绝缘;清洁并检查变压器风机与单元柜风机,风机应转动灵活,三相阻值均匀,热保护和接触器工作正常,风机运行时无杂音;检查并清洁所有开关,接触器及继电器等部件接线牢固,表面干净无灰尘,所有 I/O 端子确保接线牢固无松动,所有开关、接触器及继电器等部件接线牢固,表面干净无灰尘;拆下电路板,清洁电路板上的灰尘,用橡皮清洁电路板接口;检查各电源输出电压,确保电压值在允许的范围内;在VFD正常运行时,断开UPS 输入,变频器不受影响;拆下功率单元,清理灰尘,清洁单元控制板; 检查电容,应无漏液、无鼓胀现象,安全阀无冒尖突出;用万用表检查整流管及IGBT,测量值应均匀一致;功率单元内部电容检测,任意抽查两个功率单元,并测量电容值,评估电容寿命情况,是否需要全部或部分更换电容;根据现场运行情况,决定是否升级变频器控制软件版本;运行变频器并增减负荷,用TOOLSUITE 观察输出电流转速等波形,如有异常情况,用示波器观察 SIB 板测量点输出电压、电流并与手册上的标准波形比较。

5 结 语

淮阴三站变频器安装位置在主厂房负一层,湿度较大,容易进尘,且泵站机组运行时间不确定,会出现诸多故障。本文针对变频器日常维护保养提出了提高变频器可靠运行的措施。目前,淮阴三站变频器通过采取以上措施,故障率大大减少。

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