落煤方式技术的改造研究

2018-01-15 12:38师寅
中国科技纵横 2017年23期
关键词:技术改造皮带

师寅

摘 要:矿井生产过程中,井下原煤输送为关键环节。因运输任务主要由运输皮带负责,因此,落煤方式会较大的影响皮带运行状况,而原落煤方式经多年实践发现,存在损伤皮带的问题,急需做出相应的改造,以减轻其损伤皮带的程度,并进一步的提升矿井生产效率。基于此,本文分析了原落煤方式的影响,研究了改造落煤方式的技术方法。

关键词:落煤方式;技术改造;皮带

中图分类号:TD528.1 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)23-0096-01

近年来,随着煤矿行业的繁荣发展,我国不断的提高煤炭井下开采技术水平,也促使井下胶带输送机向长距离、大运量、高速度及强度等方向发展。此种背景下,井下胶带输送机运行期间,稳定性必须要提升,而为达到此种目的,必须要合理的设计落煤方式,科学的安装落煤点漏斗,使落煤方式对皮损的损伤降至最低,提高运行的安全性与可靠性。

1 原落煤方式存在的不足之处

目前,利用转载点落煤斗落煤的方式普遍的应用到多数的矿井生产中,落下的煤再利用井下胶带输送机运出矿井,此种传统的落煤方式主要存在以下几方面的不足之处[1]:

(1)容易造成皮带架变形,托辊掉落事件经常发生,使皮带正常运行受到严重的影响;(2)皮带运行中心并非是落煤点,由于二者之间存在较大的偏差,导致皮带存在严重的跑偏,从而造成大量的洒煤,皮带正常运行受到极大影响的同时,工人清理工作量也明显增加;(3)落煤斗出口比较小,堵塞情况比较容易发生,矸石或煤块较大时,容易卡住皮带,堵塞落煤斗,若矸石存在较为锋利的棱角,在运输过程中皮带会被划伤,使系统正常运行受到很大程度的影响;(4)煤流转载过程中,速度比较快,矸石带有能量,使之对侧落煤斗钢板直接受到撞击,撞击长期存在,钢板拼接处的焊缝会出现开裂,且破损与变形发生于钢板表面;(5)掉落大块煤矸后,会造成缓冲钢梁变形弯曲,使更换工作需经常开展;(6)撬杠、锚杆等均属于尖锐物,且较长,装载过程中,可能在缓冲梁缝隙中卡住,划伤皮带带面,严重时,皮带被后入的大块煤矸撞击刺穿,撕裂皮带。

2 落煤方式技术改造方法

2.1 确定落煤方式

对于存在的上述不足,需采取改造落煤方式的方法解决,改造过程中,考虑拆除原有的缓冲钢梁,并将一块溜板增加到原落煤斗中,实现落煤方式的改变。此种方法改变了原有的煤矸直接掉落方式,变为滑落,可使皮带受到的冲击程度减轻,一定程度上保护了皮带;增大了落煤斗内的空间,即使卸载滚筒中掉落的矸石比较大,也一样能够滑落到皮带上,不会产生堵塞事件,提升了落煤的顺畅性,保证生产能够正常的进行[2]。

2.2 选择溜板倾角

溜板增加到落煤斗中后,其表面受力情况见图1所示。计算其具体的表面受力程度时,利用公式(1):,在公式(1)中,β所表示的为皮带与溜板之间的夹角度数,即倾角,倾角β的数值必须要科学的确定,以能充分的发挥溜板的缓冲作用,减轻皮带受到的落煤损伤程度。当倾角β具有比较大的度数时,能够减小溜板承受的摩擦力,降低缓冲大块煤矸的效果,但当倾角β度数大到一定程度之后,煤矸滑落过程中,并不会经过溜板,而是直接在皮带上掉落,由此一来,即失去了改造的意义;如果倾角β具有比较小的度数,需较长的制作溜板,增加制作成本,且会获得过于明显的缓冲效果,煤流拥挤问题比较容易发生,同时,堵塞问题的发生几率也会提高,同样造成改造失败[3]。实际改造过程中,溜板倾角的选择要与现场实际状况相结合,并对应用效果、施工便捷性做出综合考虑,合理的设置溜板倾角。

2.3 选择溜板最低处与皮带间的距离

改造落煤方式时,溜板增加的主要目的是使缓冲作用更好的发挥,因此,在设计溜板最低点时,应尽量缩短其与皮带之间的距离,促进势能损害皮带的程度减轻。但在实际设置二者之间的距离时,还需要与现场具体状况相结合,科学的确定,保证煤流能够顺畅的通过,获得预期的改造效果。

2.4 应用实例

本文中,以某矿井下二部胶带机为实例,该胶带机采用的胶带为钢绳芯阻燃胶带,带宽1400米,运输长度2550米,平均运输量2500t/h。42112、42113顺槽皮带、掘进队刮板运输机均搭接在皮带沿线,采用原始落煤方式时,因上述不足之处存在于42112、42113机头转载处,导致煤流直接冲击落煤斗与皮带。由于该胶带机具有较长的陨石长度,使磨损、划伤存在于皮带带面多个位置中,增加了维护的难度,使生产安全性受到影响,并提高了维护成本。

为解决上述问题,提高矿井生产的安全性,延长皮带的使用寿命,矿井二部采用了本文设计的改造方法,即将溜板增加到落煤斗中,选择溜板倾角时,因与以往各机头相比,机头顶板具有较低的高度,而且也减少了42112、42113顺槽皮带卸载滚筒与皮带之间的距离,由此一来,降低了溜板上边距与皮带之间的垂直距离,使倾角更为明显的影响溜板长度,此种情况下,综合考虑多种因素后,以30°作为倾角角度;选择溜板最低处距离与皮带间的距离时,由于多部掘进队運输设备搭载在二部皮带后,如果溜板与皮带之间的距离过小,后部煤流通过会受到影响,经长期观察后,最终决定,二者之间的距离设置为600mm。所有参数确定之后,即可加工溜板,加工过程中,主体材料选择为20mm厚耐磨钢板,尺寸1200×2500mm。

另外,改造之后,新的皮带选用ST/S2500 B1400型,运行长度3900m,标准厚度21.5mm,带边厚度18mm,带面厚度16-17mm。改造方案分别在42112、42113转载点进行,改造之后运行3个月,并观察运行效果。结果显示,明显降低因煤矸卡堵落煤斗造成的生产事故发生率;改造前,每班会受到2小时左右的影响,改造之后,减少影响时间,每班平均值不足1小时,促进系统影响时间的有效减少,开机率提高;延长了卸载点托辊、托辊架的变形周期,进而延长维护周期,降低维护费用。另外,在经济效益方面,改造后每天的生产时间可节约一个小时,假如一年中工作300天,那么生产时间将会多出300小时,将会促进经济效益的提高。

3 结语

矿井生产过程中,皮带具有十分重要的作用,由于原有落煤方式会较大的损害皮带,增加事故发生可能,影响生产的安全性,且会增加生产成本,以增加溜板的方式改造落煤方式后,可有效的解决原有落煤方式存在的弊端,减轻落煤对皮带的损伤,并降低生产事故发生率,提高开机率及块煤率,进而提升矿井生产效率,增强矿井生产的经济效益,促进矿井生产行业的可持续发展。

参考文献

[1]雷震.循环流化床锅炉TG-75/3.82-M54落煤管防堵煤改造[J].山东工业技术,2014,(18):55.

[2]王军,卢福平.循环流化床锅炉给煤系统落煤管改造[J].内蒙古电力技术,2014,(6):85-87.

[3]杨吉友.锅炉原煤斗蓬煤和落煤管堵塞原因及改造措施[J].安徽电力,2013,(2):21-23.endprint

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