锚喷支护技术及创新

2018-01-15 20:01陈光焰铁法煤业集团有限责任公司大平矿
消费导刊 2017年23期
关键词:喷浆停机使用率

陈光焰 铁法煤业(集团)有限责任公司大平矿

引言

锚喷支护是井下一项重要施工工艺,随着矿井施工技术不断发展,锚喷支护不断的发挥着自身重要作用。目前,我们铁煤集团8个矿井,普遍利用这种支护工艺。研究、探讨锚喷支护工艺和锚喷支护存在的问题,对掘进工作具有非常重要的意义,下面就如何在锚喷作业中,输料管漏料的问题作一探讨。

一、概况

(一)概述

晓南矿二水平北翼运输大巷,主要满足运输需要,巷道的用途是运输、通风、行人,岩石巷道,工作程量为1500m,预计工期为20个月,巷道坡度为4‰的锚喷巷道,服务年限为20年,掘进方式为钻爆法施工。

二水平北翼运输大巷位于晓南井田15-1#煤层下部,主要以细砂岩及粉砂岩为主,该巷道地质简单,本区域处于F23及F21-2号断层之间,煤岩层节理,裂隙发育,岩性以粉砂岩为主,层理紊乱。

断 层名称性质走向倾向倾角落差对工程的影响F23-3 正 10 100 45 50m 无影响F21-2 正 45 135 38 32m 无影响

(二)所选用的锚杆及锚固力检测

根据矿压观测资料和同煤层临近巷道支护经验,此巷道锚杆选用∮22×2000mm全螺纹等强锚杆,锚杆间距为800±100mm。

根据经验公式计算岩巷锚喷支护锚杆长度

式中:

L-锚杆总长度m;

W-巷道跨度4.8m;

N-围岩影响系数(按煤矿井巷工程锚杆喷浆、喷射混凝土支护设计规范查表得1.0m)

依上述公式计算得出,锚杆实际长度L>1.78m,所选锚杆满足总长度的要求。

采用MY-200型锚杆拉拔计∮22×400mm的拉杆进行拉拔试验,喷射混凝土前必须对安装的锚杆进行锚固力检测,锚杆锚固力抽样率达到3%以上,合格率必须达到100%。拉拔力为设计的80%,即12×8%=9.6T,不合格必须补打。

二、锚杆工艺

(一)锚杆施工工艺

随着爆破后,由班组长或有经验的老工人进行敲帮问顶,找净帮顶活石、险块,必须做到一人找顶,一人监护,巷道岩性较好时,临时支护采用三根锚杆进行支护,当巷道岩性不好时,围岩破碎时,临时支护采用金属前探梁别顶方式支护,围岩在有支护的情况下,由外向里,由中间向两边,开始打锚矸眼,做到打一根,注一根,前一根没有完工,后一根不得开始。

(二)注锚杆施工工艺

向也内装入CKZ23120型锚固剂一支,用组装好的锚杆慢慢将锚固剂推入孔底,用连接套筒将锚杆机升起,边推边搅拌,搅拌时要匀速推进,锚杆注到位后,搅拌5s后停机,落下锚杆机,用板手或人工加扭的方式紧固锚杆,锚杆的锚固力不小于120KN,扭矩不小于100N·m,而两侧的锚杆放入CKZ2370型一只锚固剂,锚杆锚固力不小于50KN,扭矩不小于80N·m。

三、喷浆工艺

(一)喷浆准备施工工艺

首先检查锚杆安装是否符合要求,发现问题及时处理,接好风水管路,输料管要平直,不得有急变,接头处要严密,不得漏风,检查喷浆机是否完好,并送电空载运转,紧固好摩擦片,不得出现漏风现象,在巷道的两侧挂好尺寸线,作为检查巷道尺寸的依据。

(二)喷浆施工工艺

喷射前,必须用高压风水冲洗围岩,喷射混凝土时必须从基础开始,从下而下,先墙后拱的顺序喷射,喷头与喷面应尽量保持垂直,垂直距离为800~1000mm为宜,喷射机的风源为0.4MPa,水压应比风压高0.1MPa,水灰比为0.45,喷射混凝土过程中,应根据出料量的变化,及时调整给水量,保证水灰比准确,使喷射到受喷面的混凝土,无干斑、无淌痕、粘着力强、回弹少,开机时,必须先开风、开水、开机、上料。停机时,要先停料、停机、停水、停风,喷射中发生堵管时,立即停机、停风、停水,采用敲击法疏通,喷浆附近不得有其它人员进入。

四、问题出现

(一)改造项目主要内容

在我们处理堵管或喷射混凝土过程中,有的输料管,经常在比较薄弱的地方出现磨损击穿现象,同时安全因素也存在着较大隐患,而我们经常做的就是立即停机,对输料管用袋子或皮子进行简单的包扎后,继续进行喷射混凝土工作,用不了两天,这样的输料管就废弃了。我认为节约材料,就应在成本使用率上下功夫。如何来提高输料管的使用率,增加输料管的寿命,让输料管为我们带来经济效益,伴随着我矿节约材料的开始,同时还发现被包扎的输料管,在人员来回运输时,存在着阻力,影响着矿标准化工作,形象不美观。安全因素也存在着较大危害性。根据众多因素,长时间探讨,必须对输料管的防漏装置进行改进。

(二)改造后效益

根据改造的思想,我采用0.3mm厚的铁皮,做成100mm×120mm的长方形,而100mm的边上打上三个孔,两边卷回两圈,保证运输时无阻力,在120mm打上五个孔,用两个这样的长方形扣在一起,在漏处垫上衬垫,在100mm对100mm的地方用三个小螺丝紧固,形成三道铁线的绑扎,而在120mm的五个中间孔用螺丝钉紧固,形同一个联接头,这样一个美观、安全的防漏装置完成,而且还可以用以风管的防漏适用,而用于风管的防漏就可以免去衬垫,能够起到更佳的效果,达到用风压来密闭漏点的作用。按每根输料管1800元计算。采用防漏装置,它的使用率能提高35%到40%。1800×35%=630元,而一个防漏装置的成本在2元钱左右,能提高使用率630元,这样按使用5根同样的输料管,可节约2根新料管,节约资金3600元,这样一年下来,它的经济效益是非常可观的,同时,标准化达到了理想水平,安全系数得到了保障,经济得到了35%~40%的提升。

结束语:随着我矿节约材料,改造技术的提高,使用的废弃物品,在保证安全、标准化提高,效益提升,只有根据实践情况,深入细算,来提高对材料的使用率,节约省下来的就是挣来的。

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