王怀嵬 高磊
摘 要:邯伊钢厂使用的氮压机由意大利SIDA公司生产,型号WS3/460-A3。氮压机采用三级压缩设计,W型布置,可将22mbar以上的氮气升压至不高于25.5bar。三级压缩缸采用双层缸壁设计,缸壁中间使用冷却水对压缩缸冷却,冷却水进水温度不高于40℃,压力4bar,回水压力2-3bar。一级压缩缸出气温度不高于150℃,二、三级压缩缸出气温度不高于165℃。此次冻裂的为外层缸壁,内层缸壁以及活塞腔未损坏。
关键词:邯伊钢厂;氮压机修复;焊接
中图分类号:TF065 文献标识码:A 文章編号:1671-2064(2017)22-0034-01
1 引言
2017年2月,邯伊钢厂炼钢车间停产,公辅车间全体人员回国休假,设备由外方人员看护。周末放假期间,岗位无人值守,恰逢气温骤降,由于设备及管路中的冷却水未排放,导致大面的冻裂事故,其中氮压机最为严重,三级压缩缸冷却机壳全部冻裂。2017年3月,外方要求中方人员主持完成氮压机的修复工作,外方人员配合。由于受战乱影响,备件到货的周期长,价格是国内的几倍,为了不影响炼钢恢复生产,我们在备件不全,图纸不详的情况下修复氮压机。
2 修复过程
2.1 三级压缩缸拆除
拆除防护、附属管路和视孔盖。参压缩缸装配图1所示,转动皮带调整到合适位置,松开螺母48。拆除螺栓43,将密封套42打出,保证密封套42能在轴上自由活动。握住活塞杆44,转动皮带,使活塞杆与导向活塞脱开,取出半锁紧套50。使用吊带吊住缸头并轻微受力(一、三级压缩缸为45°布置,需用吊带和倒链一起调整吊装角度),拆除螺栓39,将压缩缸34整体吊出,吊出过程中,取下密封套42,时刻注意活塞杆位置,防止活塞杆划伤或弯曲。检查O型圈38有无损坏,若损坏,安装时更换。
将压缩缸放置在工作台上,拆除螺栓52,将水冷盖51整体取下,推动缸杆44,将活塞连带缸杆整体取出,检查活塞密封磨损状况,如有必要,安装时更换。打开视孔盖后,发现了很多黑色粉末,判断密封磨损。拆除螺栓41,打出密封套40。将密封套40和42解体,更换内部所有O-型圈、橡胶垫、密封和碳环。拆除螺栓60,取出压盖61、62,使用专用工具拆除进、出气端单向阀,对拆除的单向阀进行检查,如有损坏,进行修复和更换。对拆除的备件做防锈处理。
2.2 缸壁焊接
缸壁材质为铸铁,具体成分未知,缸壁均为整块脱落。我们考虑到,如果采用铸铁焊条焊接,需要将焊件加热到600-700℃,焊接完成后,焊件容易变形,由于压缩缸精度高,一旦发生变形,轻则降低压缩机效率,重则直接导致焊件无法使用。由于缸壁内工作压力为2.4bar,工作压力低,只要保证焊接完成后不漏水,就可以满足使用要求。综合以上情况,我们采用氩弧焊焊接方式进行修复,不锈钢焊丝306。
焊接示意图2所示,步骤如下:对焊件和掉块断面进行打磨除锈,打磨坡口,焊接支撑点,将掉块固定在焊件上。为了使焊件与掉块良好的粘接在一起,我们采用如焊接示意图中所采用的焊接方式,1道焊口做底,2、3道焊口为了使不同的材料粘接在一起,4道焊口连接2、3道焊口,增加焊接强度。焊接完成后,使用6公斤水压对焊接件进行测试,测试时间为12小时。3个压缩缸焊接完成后,均未出现漏水现象。
2.3 设备回装
将压缩缸34放置到工作台上,清理压缩缸各个安装表面,检查表面有无毛刺、掉块和磕痕等,如有,需要进行打磨和修复。安装密封套40。安装进、出气端单向阀,安装压盖61、62。安装带轴活塞,将活塞轴穿过密封套40,把活塞密封逐一放置在活塞上,将活塞逐步推入压缩缸中。将密封套42套到活塞杆上,用胶带在轴上缠绕数圈,防止密封套42在吊装过程中从轴上滑落。
使用吊带将组装好的压缩缸放置到压缩机上,一、三级压缩缸为45°布置,需用吊带和倒链一起调整吊装角度,安装螺栓39,去除轴上的胶带,转动皮带调整好导向活塞位置,将连接套50安装在轴上后装入槽47,锁紧螺母48,安装密封套42,安装水冷盖51。三级气缸安装完成后,盘车试转动3周后,安装所有外部管路和视孔盖,安装防护罩,更换润滑油。
外部条件具备后,启动氮压机,检查氮压机有无漏水、漏气和异常震动,运行一段时间后,打开视孔盖检查内部有无漏水现象,解决一些外部问题后,设备运行平稳。
3 修复后效果、效益分析
5月4号开车运行至今,设备运行稳定。节省三级压缩缸备件采购费用24700美元(厂商报价)。