张太林,任文韬
(神华神东电力重庆万州港电有限责任公司,重庆 404027)
500 kV GIS母线PT谐振原因分析及预防
张太林,任文韬
(神华神东电力重庆万州港电有限责任公司,重庆 404027)
介绍了某电厂500 kV GIS智能变电站概况,分析了该站首次倒送电过程中发生的500 kV母线PT铁磁谐振的原因,提出了项目前期初设阶段应开展500 kV升压站仿真分析计算,并采取预防铁磁谐振的措施,以避免发生PT铁磁谐振。
GIS智能变电站;母线;电压互感器;铁磁谐振
某电厂2×1 050 MW燃煤汽轮发电机组,采用国内首座火力发电厂户内式500 kV GIS智能变电站(简称“GIS站”)。GIS站内断路器、隔离开关、接地刀闸、电流互感器和电压互感器均为西安西电高压开关有限责任公司(简称“西开”)生产。断路器型号为ZF8A-550 GIS,是西开融合日本三菱、瑞士ABB技术而开发的一种新型超高压、大容量SF6气体绝缘金属封闭开关设备。该设备采用卧式双断口结构,带并联均压电容、无分合闸电阻,其电压互感器型号为JDQX-500 V,为常规电磁式,有3个二次绕组(额定电压100 V)、1个剩余电压绕组(额定电压100 V)。2014年7月,该厂GIS设备全部开始安装调试,并按GB 50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,成功进行了耐压试验和局部放电试验。2014年9月进行了500 kV GIS站倒送电。
该厂GIS站按一次设备智能化、二次设备网络化的原则设计。电流互感器和电压互感器采用常规电磁式CT和PT,且PT高压侧无隔离开关,直接与母线GIS、线路/主变的GIL(gas insulated metal enclosed transmission line,气体绝缘金属封闭输电线路)相连。其中母线PT采用单相,接于A相母线;线路/主变PT采用三相,分别接于A,B,C三相线路/主变GIL。
该厂1,2号机组按单元制设计,发电机通过1,2号主变升压后,经2回500 kV神万一线、神万二线接入万县变电站。
2014-09-10,该厂按计划由调试所组织了500 kV GIS站第1次倒送电倒闸操作。22:14,500 kVⅠ,Ⅱ母母线充电定相试验结束后,在断开5021断路器时,网络计算机监控系统(NCS)画面显示500 kVⅠ母母线仍有电压,且在186—275 kV跳变,PT内部有电磁嗡嗡声,伴随有振动。从PT本体端子箱测量1a/1n,2a/2n,3a/3n二次绕组电压为均46.3 V,da/dn剩余电压绕组电压为82 V、频率为16.66 Hz。切除500 kVⅠ母空载母线后的主接线如图1所示。
图1 切除500 kVⅠ母空载母线后的主接线示意
23:51,值长将情况汇报市调,市调令线路对侧的万县变电站对神万二线停电,该厂GIS站500 kVⅠ母母线PT振动、声音异响及发热现象消失,NCS显示500 kVⅠ母电压为0,就地测量该母线PT二次电压为0,PT谐振消除。
500 kVⅠ母铁磁谐振波形如图2所示。根据录波数据可知,5021断路器从22:14:30.109开始分闸,到22:14:30.749分闸成功,历时630 ms。500 kV神万二线线路三相电压波形正常,但500 kVⅠ母母线电压发生规则的波形变异。5021断路器分闸成功后,母线电压波形变为频率16.66 Hz、电压186—275 kV的周期波,形成了稳定的三分频铁磁谐振。直到23:51神万二线停电,震荡条件破坏,谐振彻底消除。
图2 铁磁谐振波形
综合故障录波图和测量数据分析,500 kVⅠ母发生了PT铁磁谐振。造成谐振的原因为5021断路器分闸过程中断路器断口电容与电压互感器形成串联回路,同时500 kVⅠ母母线电容与该PT电感并联后呈感性,在5021断路器分闸过程中电压扰动,产生了铁磁谐振。最后,长达1 h 40 min的饱和电流还导致了该PT罐体发热。
在对侧变电站对神万二线停电,将500 kVⅠ母及母线PT同时停电后,对母线PT的绝缘电阻、直流电阻、PT罐体气室的SF6气体压力进行了测试,所得数据与故障前相比,无明显变化。
为避免该GIS站内其他PT再次发生谐振,保证后期的调试以及GIS站运行安全,研究决定:首先对发生谐振的500 kVⅠ母母线PT进行更换,同时由西开委托西安交通大学对该公司GIS站进行铁磁谐振仿真分析计算,并根据计算结果来设计消谐方案。
西开提供该500 kV GIS站一次设备规格、型号、尺寸等初始参数和接线方式,委托西安交通大学进行铁磁谐振仿真计算。西安交通大学确定了该500 kV GIS站可能引发铁磁谐振的运行操作方式有4种,如表1所示。
表1 500 kV GIS站可能引发铁磁谐振的运行操作方式
(1) 在500 kVⅠ母、Ⅱ母母线均投入运行的情况下,对任一断路器和隔离开关进行分闸操作,GIS站不会发生铁磁谐振。
(2) 当用断路器和隔离开关切除500 kVⅠ母、Ⅱ母空载母线时,GIS站会发生铁磁谐振,且不同运行方式下谐振频率不同。
当系统单母线投入运行,断路器分闸切除空载母线时,操作的母线会出现频率为16.7 Hz的分频铁磁谐振,即三分频谐振。此时,母线及其PT一次侧最大过电压峰值为600.6 kV,即1.34 p.u.,PT最大过电流峰值为98.0 mA。
不同运行方式下,断路器分闸切除空载母线时,GIS站均会发生分频铁磁谐振,持续振荡的过电压和过电流会引起运行中PT烧毁。
(1) 改变GIS站母线及PT的停送电顺序:停母线时,先停母线上的PT,后停母线;母线恢复送电时,先对空母线充电,后投入母线PT。此操作可避开谐振产生的条件,但是违反了母线停送电的正常操作程序,而且该厂GIS站母线PT无隔离开关,设备已安装定型,方案无法实现,不可行。
(2) 增大GIS站母线对地电容,如将母线延长或在母线上并联电容器组,但是该厂GIS站设备已安装定型,方案无法实现,不可行。
(3) 取消该GIS站所有断路器断口均压电容,从根本上消除产生谐振的条件,但是会使断路器的开断容量降低70 %,这是不允许的。
(4) 根据GIS站的结构特点,在该厂500 kVⅠ母、Ⅱ母母线PT剩余电压绕组上并接阻尼电阻,抑制铁磁谐振过电压和过电流的幅值。阻尼电阻应依据母线PT剩余电压绕组可耐受的电流值、电压值和电阻的吸收能量综合选择。
(5) 切除空载母线时,在断路器分开后,尽快拉开该断路器两侧的隔离开关,即实施方案(4)无法消谐时,再快速拉开该断路器两侧的隔离开关。
融合方案(4)和方案(5),结合该厂GIS站的实际结构特点和低频谐振产生的条件,利用西安交通大学建立的该厂GIS站仿真模型,对母线PT剩余电压绕组接入阻尼电阻的抑制效果和电阻值进行计算和验证,结果如表2所示。
表2 不同阻尼电阻的吸收能力
计算分析表明,并接阻尼电阻可以迅速衰减振荡幅值,即降低系统铁磁谐振时的过电压和过电流。阻尼电阻越小,铁磁谐振衰减越快,对过电压和过电流抑制效果越好;但电阻吸收能量越大,即对电阻的热容量要求越高,阻尼电阻的制造难度越大,造价越高。
当阻尼电阻为5 Ω时,0.5 s内吸收能量为219.8 J,最大瞬功率为4 058 W,可以较好地抑制铁磁谐振过电压和过电流。阻尼电阻接入过程中承受的最大电压峰值为188.0 V,最大电流峰值为37.6 A。阻尼电阻接入稳定后承受的工频电压峰值为54.1 V,工频电流峰值为10.7 A,5 min内吸收能量为86.8 kJ,温升73 ℃。
经查找资料和与厂商联系,选取大功率、抗老化的碳素线性电阻作为阻尼电阻,在温升不超过360 ℃时,可以多次承受短时兆瓦级大功率脉冲。碳素电阻的比热约为2.0 J/cm3·℃,能量密度约为600 J/cm3,在低频谐振中吸收的能量能满足实际需要。
因此,根据仿真计算结果,该厂选取电阻值为5 Ω的阻尼电阻,电阻的电压耐受为188×2.5=470 V,电流耐受为37.6×2.5=94 A,5 min温度耐受为73×2.5=182.5 ℃。
综上,为预防和控制该厂500 kV GIS站切除空载母线时发生的PT铁磁谐振,GIS站Ⅰ母、Ⅱ母母线分别增设PT铁磁谐振消谐装置,2套消谐装置完全相同。消谐装置分为消谐电阻盒和消谐控制箱2部分,其中,消谐电阻盒置于母线PT支撑座内,消谐电阻经2个小空开K1,K2接于母线PT剩余绕组上;消谐控制箱置于GIS站门口,远离GIS元件,控制箱内设有小空开K3。
消谐装置的电气接线原理如图3所示。
图3 消谐装置电气接线原理
经与厂家协调,利用双机全停机会,在GIS站500 kVⅠ母、Ⅱ母母线PT剩余电压绕组二次侧增加空开和非线性电阻,实现自动消谐。不过,采用此措施时应做好切除500 kV空载母线自动消谐失败的事故预想和应急预案。
应在运行规程中补充GIS站切除空载母线时手动投入消谐电阻的操作步序和注意事项。即在切除空载母线的倒闸操作前,进行GIS母线PT谐振危险点分析,并做好就地操作人员和NCS监盘人员分工,明确母线电压监控和消谐装置投停操作。分开待停母线最后一台断路器前,就地操作人员应先合上待停母线PT端子箱内K1,K2空开,再到GIS站门口,打开待停母线消谐控制箱,做好合上控制箱内K3空开,投入消谐电阻的准备。正式分开待停母线最后一台断路器时,通过NCS监视待停GIS母线电压;若母线电压显示到0,说明该母线没有发生PT谐振;若母线电压显示不到0,且电压波动,说明该母线发生了PT谐振。发生谐振时,应立即短时合上该母线消谐控制箱内的K3空开,投入消谐电阻,抑制谐振(间断3次分合K3空开)。若谐振仍不消失,则消谐失败,应通过拉开该断路器两侧隔离开关消除谐振。倒闸操作完毕,必须断开该母线PT端子箱内的K1,K2空开和母线消谐控制箱内的K3空开,保证母线正常运行中消谐电阻可靠退出。
GIS站项目初始设计阶段,一定要进行GIS站母线PT铁磁谐振仿真分析计算,同时尽可能选用励磁特性好的PT,以确保在合闸、分闸及单相接地事故等情况下其铁芯不易饱和,从而在工程建设中消除GIS站PT铁磁谐振的条件,从根本上避免PT铁磁谐振的发生。
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3 丁志林,文 曹,贺星棋,等.500 kV大变比变压器铁磁谐振分析[J].电力自动化设备,2012,32(2):141-144.
2017-01-07;
2017-05-07。
张太林(1973—),男,高级工程师,主要从事运行管理方面的工作,email:gagsztl@163.com。
任文韬(1983—),男,助理工程师,主要从事火电厂集控运行管理工作。