姜培斌 于佳立 费发奇(塔里木油田分公司开发事业部东河作业区,新疆 库尔勒 841000)
东一联合站注水泵电机皮带轮节能改造
姜培斌 于佳立 费发奇(塔里木油田分公司开发事业部东河作业区,新疆 库尔勒 841000)
东河油田清水地质配注量约为6m3/h,而1#泵清水注水泵排量为25m3/h,为满足注水要求每小时有近19m3的清水需要回流,注水泵能效只为设计效率的40%,造成了大量能源浪费,为此对注水泵电机皮带轮进行改造。电机皮带轮经过改造后,不仅在满足注水配注量的情况下降低了能耗,而且皮带轮故障率降低。
东河油田;清水注水泵主电机皮带轮;节能降耗
YB560M2-6注水泵是2005年从大港中成公司引进的,是当时国内比较先进的注水泵,自投产以来表现出优越的性能。但随着东河油田清水地质配注量的由20m3∕h降低为6m3∕h,注水泵能效也降到了设计效率的40%,且注水泵采用皮带传动,电机皮带轮尺寸为¢1365mm,机泵冲次为300次∕分,机泵冲次过快造成润滑油温较高,加大了曲轴箱各运动部件以及盘根、柱塞等的磨损。维修效率升高,消耗了大量人力物力,因此有必要对注水泵进行改造,使注水泵能效提高。
如何在满足清水注水地质配注量的前提下,提高注水泵能效呢?通过东河作业区工艺设备管理小组分析发现,提高注水泵能效的主要途径是降低注水泵冲次、减小泵出口排量。
1.1.1 降低电机转速
由于注水泵电机为工频电机,出厂时未配备变频柜,要想降低电机转速,就需要增加一套变频控制系统,经过经营核算,工程费用约为50万元,经过核算投资回报率较低。
1.1.2 改变注水泵曲轴偏心角
通过增大注水泵曲轴偏心轮角度,可以达到降低机泵冲次目的,由于适合于YB560M2-6型注水泵的较大偏心轮角度的曲轴厂家未生产,只能联系相关机械厂进行定做,经过和机械厂沟通定制费用约六万元。
1.1.3 改变皮带轮直径
在电机转速不变的前提下,通过减小电机皮带轮的直径能在一定程度上降低注水泵冲次,从而提高能效。经过核算重新制作一台皮带轮的费用约0.3万元。
在不改变其他设备工况的情况下,通过改变注水泵柱塞直径能起到减排增效的效果,经过核算改造费用约10万元。
通过工艺设备管理小组认真分析计算后,考虑到增加变频系统、改变曲轴偏心角、减小柱塞直径三种方法费用较高及投资回报率低,而改变皮带轮直径费用低且难度相对容易,决定在满足地质注水量要求的情况下,对皮带轮直径进行改造,验证能效是否提高。
选择一个合适直径的皮带轮是改造最关键的一步,通过与专业人员沟通并经过认真计算,将注水泵皮带轮直径由1365mm降低为360mm。
皮带轮选型计算:
改造前注水泵冲次为300次∕分,排量25m3∕h,电机转速985r∕分,每冲次排量为0.00139m3。
改造后排量为6m3∕h,在每冲次排量不变的情况下,
冲次n2=(V1∕60)∕v1=(6∕60)∕0.00139=72次
改造后皮带轮直径¢2=¢1∕(n1∕n2)=1365∕(300∕72)=330mm
其中V1为改造后的排量,¢1为改造前皮带轮直径,n1为改造前冲次,n2为改造后的冲次。
考虑到理论计算是按照电机效率为100%的情况进行计算的,按照实际使用能效为90%的情况下,适当对皮带轮直径进行了扩大,增加到360mm。
图1 原皮带轮
图2 改造后皮带轮
通过将近半年的运行验证,排量由原来的25m3∕h降低为10m3∕h,机泵冲次300次∕min下降到120次∕min,材料损耗降低盘根的平均使用寿命由200小时左右提高到500小时左右柱塞的平均使用寿命由400小时左右提高到700小时左右。很大程度的降低了维修频率。
3.2.1 经济效益
电量由原来的每小时243Kw降低到146Kw*h,盘根平均使用寿命提高300小时左右,柱塞平均使用寿命提高300小时左右,年产生的经济效益约24万元。
3.2.2 安全效益
盘根刺漏次数大幅度减少,降低了对人员、设备造成的危害。
3.2.3 社会效益
实现了节能降耗,满足了油田及国家节能降耗的发展要求。
改造后注水泵运行平稳,多项工况指标均在合理范围内,不仅满足了地质注水量的要求,而且很大程度上实现了节能增效,说明此次注水泵电机皮带轮节能改造是非常成功的,很值得在塔里木油田公司乃至全国推广同类皮带轮传动的高能耗、大排量柱塞泵排量调整方式。
[1]彭璟.宏福200 kt/a磷酸反应尾气风机电机皮带轮改造[M].郑州:磷肥与复肥,2008.
[2]何志义,苏平.SMC针梳机主电机皮带轮改造[M].济南:山东纺织经济,2011.