盖艳婷
(大庆油田头台油田开发有限责任公司,黑龙江大庆 166512)
葡萄花油层注采调整效果分析
盖艳婷
(大庆油田头台油田开发有限责任公司,黑龙江大庆 166512)
随着葡萄花油层开发的不断深入,油田注采关系不协调的矛盾暴露出来。一是加密区存在注采不完善、油井水驱方向单一的特点。二是老井网下受断层遮挡、裂缝影响,井组存在有采无注、低效无效循环的弊端。为了完善注采关系,提高水驱控制程度,通过转注、补充井等方式对井网进行优化。调整后注采不协调井组水驱方向改变,水驱控制程度提高;同时井组产量保持稳定,递减幅度得到有效控制。
注采系统;注水强度;无效循环;水驱控制程度
Abstract:With the deepening of the development of Putaohua reservoir,the contradiction between the oilfield injection and production relationship is not coordinated.First,the existence of incomplete mining area is not perfect,the direction of a single water jet flooding characteristics.Second,the old well under the barrier by the fault,cracks,wells there is no injection,inefficient ineffective cycle of the drawbacks.In order to improve the relationship between injection and production,improve the degree of water drive control,through the transfer,fill wells and other ways to optimize the well pattern.After adjustment,the water diversion and water diversion control degree is improved,and the output of the well group is stable and the decreasing rate is effectively controlled.
Key words:injection and production system;water injection intensity;ineffective circulation;water flood control degree
永乐葡萄花油层为三角洲外前缘近前三角洲沉积,主要沉积砂体为三角洲前缘席状砂,局部发育窄小河道。储层平均砂岩厚度6.2m,平均有效厚度3.4m,平均孔隙度为 20.07 %,渗透率为12.47md,含油饱和度60.2%,储量丰度25.64×104t/km2,原始地层压力14.9MPa。区块自2000年陆续建产,2013年后逐步进行小区块零散加密。目前月注采比1.43,采油速度0.37 %,采出程度8.99 %。
2.1.1 加密区注采不协调,提高单井注水强度,含水上升快
油田开发至中后期,注采系统是否适应主要看产液能力与吸水能力是否协调,压力系统是否合理,而油水井数比是影响这两方面的决定性因素。经油田开发实践推导出合理油水井数比的计算公式为:
式中:R—合理油水井数比;hw、ho—水井、油井的射开厚度;Jw、J1—单位厚度水井吸水指数、单位厚度油井采液指数。
2013年以来陆续在葡萄花油层三个区块进行不规则灵活布井。根据公式(1)计算出各加密区块合理油水井数比。从表1看出,加密区块油水井数比均高于其合理值。
表1 加密井区油水井数比统计
加密后由于地层能量不足,区块注采比下降,通过加强注水,提高单井注水强度,调整后区块含水上升速度加快。区块现有注水井调整空间小,开发效果不理想。
2.1.2 井组注采不完善、低效无效循环严重
原井网条件下,受断层遮挡、裂缝及开发不合理因素影响。油井表现的特征是低含水井低产液,高含水井高产液,低效无效循环严重。以源4-斜94井补充前为例,受断层遮挡影响,井组有采无注,油井长期处于低产液低含水期;以源33-15井转注前为例,受裂缝开启影响,水井源35-15周围油井基本为高含水,距离较远油井源33-17井无注水驱动,靠弹性开采一直低产液低含水生产。
2.2.1 调整井组油层发育好,平面上发育相对稳定,连通性好
调整井平均砂岩6.4m,有效4.0m,河道砂发育2.1m。单井连通油井4~5口,连通油井平均砂岩5.7m,有效4.1m。沉积相反应调整井组砂体发育稳定、连续性好,主力油层均为河道砂、席坝砂体。
2.2.2 井区动静态资料结合分析,存在有剩余油富集
利用多学科成果,对比油层厚度、含油饱和度、产油量可以看出,存在有动用程度差井。油井含油饱和度基本在60%左右,如果将低产低效井转注,可以增加井组水驱方向,提高油层动用状况,从而提高最终采收率。
注采系统调整后,加密区块油水井数比下降,注采比上升。调整井组水驱方西、水驱层位增加,水驱控制程度提高。其中源14加密区水驱控制程提高到97.6%;肇261西块中部水驱控制程度提高到90.4%;肇294东块水驱控制程度提高到75.4%。源15-84井组油井由双向连通变为三向连通;源4-斜94补充后,周围油井有了水驱井点,注采关系完善。
从2015年调整井受效油井生产得出,注水5个月后油井开始见效。调整井周围20口油井日产液由51.6t下降到50.3t,下降了1.3t,日产油由15.5t上升至16.6t,日产油增加1.1t,含水由70.0%下降至67.0%。2016年转注4口井,由于调整时间短,地层能量低,调整井对油层驱动力较弱,开发效果待观察。
随着油田开发的不断深入,井区注采关系不协调的矛盾逐渐暴露出来。只有及时发现,应用精细地质研究,结合动、静态资料分析,积极采取措施,才能为油田持续发展奠定基础。
[1] 白庆丽.油层注采系统调整方法[J].油气田地面工程,2007,26(5):32-33.
Analysis on Adjustment Effect of Oil Injection in Putaohua Oil Layer
Ge Yan-ting
TE355
A
1003–6490(2017)09–0030–01
2017–06–28
盖艳婷(1986—),女,吉林松原人,技术员,主要从事地质资料分析、管理工作。