松河矿井轨道石门岩石裂隙瓦斯治理浅析

2017-09-17 09:24沈小波
科学与财富 2017年25期
关键词:瓦斯治理石门裂隙

摘 要:本文针对松河矿井掘进时的石门揭煤工作面,矿井瓦斯含量高,多储存于岩石裂隙中,造成防治工作不易做到位,对瓦斯治理工作提出更高的要求的现状,详细的阐述本矿井高效抽放岩层裂隙中瓦斯,并成功揭开110轨道石门18#、17#的积累经验,将适合此类矿井的瓦斯治理方法得以更广泛的应用。

关键词:石门;裂隙;瓦斯治理;煤层预抽

1、矿井概况

松河矿井位于贵州省六盘水市盘县北部的土城向斜北翼中段,分属松河乡、淤泥乡管辖。设计生产能力240万t/a,矿井服务年限60a。目前矿井已正常生产,一采区110轨道石门于2007年10月揭18#、17#煤层(现场探测知道18#煤与17#煤层间距仅为150mm,故揭煤为两煤层同时揭开)。鉴于此,松河矿井对1580轨道石门的揭煤工程前岩石裂隙处瓦斯进行治理分析。

110轨道石门工作面位于松河公司一采区西翼,工作面标高+1580m,距地表垂深113m,顶板:伪顶为黑色页岩0.5m,直接顶为粉沙岩夹菱铁质条带3.5m,老顶为细沙岩大于20m,底板中伪底为泥岩0.5m,直接底为粉沙岩夹菱铁质条带。该条石门所穿煤层共计46层,在石门掘进过程中,地质条件复杂,岩石裂隙较多,且比较发育,裂隙水较大,瓦斯涌出量也大,达4~5m3/min。如何有效地治理石门掘进过程中的瓦斯涌出,成为该区段石门是否能得予安全顺利掘进的首要问题。

2、110轨道石门岩石裂隙瓦斯综合治理方案及实践

2.1 瓦斯治理方案

110轨道石门瓦斯赋存特点是:部分储存于岩石裂隙之中,受控于多裂隙系统,具有低渗透率、低含气饱和度、低孔隙度、低流量、渗出时间长等特征。在巷道掘进过程中,岩层内瓦斯通过裂隙泄入巷道,给安全生产带来严重威胁。针对此种赋存特点,特制定相关钻孔抽放巷道裂隙中的瓦斯方案,具体措施如下:

(1) 从工作面前方按突出煤层抽放钻孔进行设计,预抽工作面前方及控制巷道轮廓线8m范围内的裂隙瓦斯,待工作面抽放钻孔瓦斯降到10%以下,再往前掘进(钻孔布置见附图1)。

(2) 在工作面轮廓线外布置钻孔进行抽放(抽放钻孔控制巷道轮廓线外8m范围),工作面正中布置一个钻孔作为验证孔(钻孔布置见图2),从而对工作面进行抽放。通过对工作面前方轮廓线外8m范围内裂隙进行抽放,通过中间验证孔及周边钻孔的抽放,判断岩石裂隙的发育情况。

(3) 高负压瓦斯抽放

建立一套独立的临时抽放系统,在地面安设一台移动抽放泵;型号:BWY-30,电机功率:55KW,流量:30m3/min,配合一趟8寸抽放管,直接安设到工作面,作为110轨道石门的高负压抽放系统。

2.2 瓦斯综合治理实践

通过(1)、(2)两个瓦斯治理设计方案的对比,结合后方裂隙瓦斯的抽放情况(后方裂隙瓦斯在抽放过程中瓦斯浓度一直没有下降的趋势)。若采用(1)方案,要等裂隙瓦斯抽放浓度降到10﹪以下再往前掘进,至少需要一年时间,故选择第二种方案。

根据煤矿瓦斯抽采基本指标(AQ 1026-2006)对石门工作面进行穿层钻孔设计布置,控制巷道周边轮廓线外8m范围(底板或下帮5m)(钻孔布置见图2)。在巷道轮廓线外施工11个60m深的抽放钻孔。均封孔进行抽放,封孔深度为8m,封孔材料为马丽散。

3、110轨道石门瓦斯综合治理的效果

110轨道石门工作面往顶部和两帮均扩大0.8m宽,作为轮廓线钻孔布置的钻场,在钻场内共计施工11个钻孔,共计:660m。从2007年11月8日开始预抽,预抽后进行两天的考查,单孔瓦斯抽放浓度最大为:80﹪,最小为20﹪,地面主管瓦斯抽放浓度一直在30%~40%,抽放纯量为9.22万m3,通过两天考查,发现工作面前方裂隙在钻孔控制的范围内是串通的,中间钻孔也和周边钻孔是串通的;同时考查工作面及回风流的瓦斯浓度,在未进行抽放前,工作面瓦斯浓度:0.6%,回风流瓦斯浓度为0.9%;抽放后,工作面瓦斯浓度:0.05%,回风流瓦斯浓度为0.2%;通过考查后分析,工作面前方往前掘进是安全的,但必须在确保抽放泵抽起的前提下才能掘进,在这期间通风部三个点班派人现场值班,由于采取了瓦斯综合治理措施,有效地解决了该工作面前方裂隙瓦斯涌出的问题。从而保证了该石门工作面得予安全顺利地掘进。

4、结论

采用在石门工作面轮廓线外做钻场,在钻场内打钻孔抽放工作面前方轮廓线外8m范围内的裂隙瓦斯,确保石门工作面安全掘进,在松河矿井110轨道石门工作面瓦斯治理上效果明显,它解决了石门工作面前方裂隙高瓦斯涌出的问题,是本矿处理石门工作面岩石裂隙高瓦斯涌出的行之有效的方法之一。

在钻孔瓦斯抽放过程中也存在一些问题,归纳如下:

① 移动抽放泵安设在地面,抽放管路较长,抽放阻力较大。

② 裂隙水较大,给抽放带来一定难度。

③ 管径小,抽放负压大,主管路易积水,放水困难。

④ 放水效果不好,影响抽放负压,会造成工作面瓦斯不稳定。

由以上几点问题得出一些体会:

① 抽放钻孔严格按设计施工到位,瓦斯抽放效果较好,能有效抽放瓦斯。

② 封孔质量的好坏,对抽放瓦斯效果影响较大。

③ 放水器放水效果的好坏,直接影响到裂隙瓦斯的抽放效果。

④ 工作面与裂隙的贯通,也会直接影响到裂隙瓦斯的抽放效果。

参考文献:

[1] 中华人民共和国煤炭工业部.防治煤和瓦斯突出细则[M].北京:煤炭工业出版社,2005

[2] 国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局.煤矿安全规程[M],煤炭工业出版社,2006

[3] 煤矿瓦斯抽采基本指标(AQ 1026-2006).国家安全生产监督管理总局[M],煤炭工业出版社,2007.4

[4] 于不凡,王佑安.煤矿瓦斯灾害防治及利用技術手册[M].北京:煤炭工业出版社,2002

作者简介:

沈小波(1983年11月生 ):男,籍贯:四川自贡,学历:本科,职称:工程师,从事煤矿“一通三防”、技术管理工作

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