金寒
摘要:通过分析近2年机采系统效率测试资料,证实胡状油田油井生产存在高能耗、高成本、低泵效、低产油问题。本文分析“两高、两低”影响因素,并提出相应的解决办法;通过地面参数优化及采油新工具的推广应用,提高了机采系统优化的科学合理性,降低了抽油机能耗,提高了低效井产量。
关键词:胡状集油田挖潜间开技术低漏失泵
由于早期油藏经营管理过于追求产量,对于生产参数合理性,能耗高低重视不够。随着采油技术的提高和现场生产实践的深入,油藏经营观念转变为以效益为中心,对能耗高的井,通过一系列技术手段进行优化,在不影响产量的基础上,能够明显降低单井能耗。
1 能耗影响因素分析
1.1严重供液不足井间开制度不合理
抽汲能力大于地层供液能力,泵效降低,存在间断性干抽问题。全厂有日产液小于5t的井72口,平均日产液2.6t,日产油0.3t,平均平均开井时间21.5h,平均泵效15.2%,平均日耗电257度,平均系统效率10.1%。截止2016年底这些井实施间开的只有16口。
1.2冲次不合理
粘滞阻力损失与冲次平方成正比,滑动阻力与冲次成正比,高冲次不仅造成能耗上升,而且加剧偏磨,降低杆柱疲劳强度。目前全厂泵效小于40%的井220口井,平均冲次3.76次,依然有较大优化潜力。
1.3普通管式泵漏失影响
对于液量较低、液面较深的井,压差达到25-30MPa,漏失对泵效的影响达到30%以上,目前常规管式泵在泵筒间隙、密封长度两个方面深抽适应性不足。
2 优化措施
2.1地面参数优化
2.1.1正常連续生产井
以产量目标为基础,进行产能、效益、参数的的协调性分析,找到效益最优设计方法。应用稳定试井方法,通过改变工作制度,绘制IPR曲线,求取采液指数,根据不同含水、原油粘度,确定合理沉没度参考同区块油井相同沉没度下泵效,根据抽油泵径、抽油机冲程参数,确定油井理想冲次。
2.1.2间开生产井
综合考虑电费、材料费以及作业成本费用,计算不同间开时间下效益值,绘制效益曲线,求取最佳关井时间。
2.2应用低漏失抽油泵工艺
通过增加抽油泵密封长度、消除抽油泵内外压差,减少深抽过程泵的漏失,提高深井油井泵效及产量。
在悬挂式过桥泵思路上,改进设计为支撑式双筒抽油泵,增加承重外筒,将泵筒支撑于外筒底端,泵筒外侧空间与油管连通,这样泵筒内外处于同一压力系统,这样就消除了压差引起的鼓胀效应影响。
3 实施效果
一年来,共实施248井次,累计增油816吨,累节电179万度。其中参数优化208井次,平均机采系统效率由19.2%提高到25.8%,提高6.6个百分点,平均单井日节电57.7 kW?h,年节电179×104kW?h,创效139.6万元;降漏失增效增效技术累计实施40口井,平均泵效提高16.3个百分点,累计增油816t,创效228.3万元。合计创效367.9万元,投入产出比达到1:4.13。
4 主要结论
4.1 胡庆油田油井生产以游梁式抽油机为主,通过参数优化能够大幅降低能耗,并且一定程度恢复油井产能。
4.2 通过三线四区评价模式,模拟油价在50美元/桶时经济开井时间,对油藏经营管理具有积极作用。
4.3 抽油机井节能降耗工作应纳入油井的日常管理中,并根据油田生产动态变化不断改进、完善。
参考文献:
[1] 唐鑫,低渗透油藏间开生产技术研究与应用[M].成都:西南石油学报,2005
[2] 刘能强.实用现代试井解释方法.第三版[M].油气采收率技术.北京:石油工业出版社,1996
[3] 童宪章.压力恢复曲线在油气田开发中的应用[M].北京:石油工业出版社,1982
[4] 雷群,赵卫国.低产井间歇抽油技术研究[J].钻采工艺,2001,24(2):20-21endprint