王婷
摘 要:矿山地下开采时会产生大量地下涌水。根据已批复环境影响报告书要求,为保护区域地下水资源,井下涌水须净化后回灌地下。
关键词:机械过滤;纳滤;消毒
中图分类号:P641 文献标识码:A
1.工程概况
某铁矿的矿坑涌水来自矿体上部奥陶系含水层,70%涌水是地下水通过泄水孔直接下泄到地下水仓,水质清洁,不含重金属,主要含少量悬浮物,接近天然地下水质。根据已批复环境影响报告书要求,为保护区域地下水资源,井下涌水须净化后回灌地下。
2.工程设计原则
为保护区域环境,满足回灌要求,采用机械过滤器+纳滤+消毒的处理工艺。该工艺运行安全可靠,工艺技术先进,节能、环保。具有较大的适应性,应急性,可以满足水质、水量的变化。
3.总体方案介绍
该方案分为4个系统:
3.1矿井水处理系统:
在厂区建设一套设计规模为1000 m3/h的矿井水处理系统,并且该系统工艺满足单台纳滤装置独立运行,以满足系统进水水量变化的需要,保证系统最经济运行。矿坑涌水通过管道自流进入机械加速澄清池,该管段需投加混凝剂、助凝剂、石灰乳药剂。机械澄清池的上清液自流进入原水缓冲池,通过原水提升泵将水提升至原水池,再通过原水泵送至多介质过滤器入口。经过过滤的水自流进入自清洗过滤器,过滤器的出水进入保安过滤器,出水经高压泵加压送至纳滤装置,纳滤产水进入纳滤净水池,纳滤净水池的水再通过回灌水泵,一部分进入厂区总供水泵站,补充生产新水用;一部分送至厂区生活供水泵站;大部分水送至回灌井回灌至地下。过滤器反洗水及纳滤系统清洗水自流进入多介质反洗排水池,最终通过泵加压送至机械加速澄清池。纳滤装置产生的浓水自流到总供水泵站,供选矿厂用于选矿生产和井下充填造浆。
3.2总供水泵站系统
总供水泵站系统包括生产、消防给水系统,临时高压消防系统,环水给水系统,尾矿冲洗系统,选矿设备冷却系统。
3.2.1生产、低压消防新水给水系统
来自水处理车间的部分净水自流送入供水泵站,通过补水阀门向供水泵站生产、消防新水池补水,再由新水泵加压外送,作为生产、消防水供全厂生产及消防使用。生产、消防新水给水管网为环状,干管为DN400球墨铸铁给水管。厂区消火栓为地下式,沿道路一侧布置,消火栓间距不大于120m。新水泵组由生产、消防新水池吸水,将新水加压后送至选厂各车间用水点。泵组出水管道上设压力表、流量计,信号传至控制室及选厂总调度室。新水池出水管设流量计,水池设液位监测,信号传至控制室及选厂总调度室。
3.2.2临时高压消防系统
由于井塔楼高度较高,室内消火栓给水系统采用临时高压消防系统,由消防主泵及消防稳压设备及消防管道组成。火灾时启动消防主泵进行灭火,平时由消防稳压设备持压保证管道压力。消防设备设于总供水泵站,水量储存在生产、消防新水池中。
3.2.3环水给水系统
主厂房排出的尾矿自流入尾矿浓缩池,过滤车间滤液压力送至尾矿浓缩池,经浓缩后溢流水自流进入总供水泵站环水池,经总供水泵站环水泵加压后供选矿工艺使用。在系统各环节和生产工艺流程中设置流量、压力等计量仪表,在线监测系统运行和水量分配情况。环水泵组由环水池吸水,将环水加压后送至各车间环水用水点。泵组出水总管上设压力表、流量计,信号传至控制室及選厂总调度室。环水池水池设液位监测,信号传至控制室及选厂总调度室。
3.2.4尾矿冲洗系统
尾矿冲洗系统用于对尾矿矿石进行清洗,水质较差,该系统供水水源来自新水,通过冲洗泵向用户供水,冲洗完后的水并入环水系统,自流回环水水池,作为补水使用。
3.2.5选矿设备冷却回水系统
选矿设备冷却回水为利用厂区生产、消防水管道直接供水,水质不变,水温略有升高,因此,该部分水依靠余压直接回水至总供水泵站新水池,作为新水循环使用。管道上设压力表、流量计,信号传至控制室及选厂总调度室。
3.2.6排水系统
泵站内设管沟,各种管道均布置在管沟内,为避免管沟进水管道受水浸泡受损,在管沟端头设1000×1000mm的集水坑,内设潜污排水泵,水泵的运行由积水坑内的水位自动控制。
3.3全厂水系统事故池
在厂区设1座系统事故池,池内设两台自动搅匀潜污排水泵,人工控制水泵的启停。
3.4生产废水集水池
设两座钢筋混凝土水池,每座池子设1台潜污排水泵,用于将生产废水进行收集后,送往3#澄清池进行处理。
4.主要设备
4.1多介质过滤器
多介质过滤器其作用是去除水中的各种悬浮物、胶体杂质,是预处理的主要设备,降低原水浊度,保证纳滤膜表面的清洁与通畅。过滤器由钢衬胶过滤罐、进口控制阀、过滤介质、布水器和相关管道等组成。
4.2自动刷式过滤器
自动刷式过滤器是重要的预处理装置,它是利用过滤筒前后压差,通过自动化元器件和电动执行机构自动清洗滤网、全自动排污的过滤器。本排污过滤器除装有压差控制器外还可选用定时控制器,可以根据用户需要设置清洗排污时间进行全自动清洗排污。还可选用压力传感器和PLC控制器,采用触摸屏控制,用户可以通过人机界面自行设置排污周期和排污时间,并可以与计算机连接,实现远程控制。当过滤器使用一段时间后,在滤网表面会积聚杂质颗粒,使通过流量减少,阻力增大,进出口产生压差。当压差达到设定值时,压差控制器输出信号,由电动机带动装于滤筒内的不锈钢刷转动,同时电动排污阀开启,清洗滤网与排污同时进行,过滤器进出口压差低于设定值时,清洗排污停止,实现全自动控制。可滤去水中各种悬浮物杂质,确保系统设备的安全可靠运行。技术特点:占地小;投资省;重量轻,安装简便,自动化程度高;节水率高;自耗水率小于1%;出水水质好,无滤料泄露;出水压头损失小,连续供水,反洗期间供水不间断。
4.3纳滤装置
纳滤装置是介于超滤和反渗透的一种膜过滤技术,可以去除细菌病毒、大分子有机物、高价态可溶盐类等。与反渗透相比较,即使在高盐度和低压条件下也具有较高渗透通量,因为无机盐能通过纳滤膜而透析,使得纳滤的渗透压远比反渗透低,这样在保证一定的膜通量的前提下,纳滤过程所需的外加压力比反渗透低得多。而在同等压力下,纳滤的膜通量则比反渗透大得多。此外,纳滤能使浓缩与脱盐的过程同步进行,所以用纳滤代替反渗透,浓缩过程能有效快速地进行,并达到较大的浓缩倍数。由于具有以上特点,使得纳滤膜可以同时进行脱盐和浓缩并具有相当快的处理速度。这些都是传统的过滤(如砂滤、多介质过滤等)无法实现的。其初期投资和运行成本较反渗透技术低30%左右。
经过预处理单元处理后的原水,经高压泵增压后进入纳滤膜组件,由于纳滤膜的选择透过性能,水在高压下可以透过纳滤膜进入淡水侧,而各种盐分则随高压水流冲出,使水一分为二,从而达到盐与水分离的目的。纳滤膜分离技术具有占地面积小、出水水质好、自动化程度高等特点,是本次工程经过多方论证后选定的理想处理设备。本工程采用HDNF-200型纳滤装置6套,单套制水能力200m?/h,脱盐率:≥70%(3年内)水回收率70%~75%。
5.处理效果
该项目自投产以来,各项经济指标良好:TDS的含量和硫酸盐含量将分别降至361.8mg/L和71.8mg/L,大大低于《地下水质量标准》GB/T14848-1993中Ⅲ类地下水要求的数值。
结语
该工艺运行安全可靠,工艺技术先进,节能、环保。具有较大的适应性,应急性,可以满足水质、水量的变化。目前设备运行良好,经济环境效益显著。
参考文献
[1]郭金教,等.地下水回灌与再利用[J].资源节约和综合利用,2000(2):38-39.
[2]成徐州,等.城市污水地下回灌技术现状与发展[J].中国给水排水,1999,15(6):10-12.endprint