谭翔滨
摘要:铁氧体磁芯的制造是通过制粉、成型、加工和烧结等工序生产。近年来,其市场需求量逐年上升,产品种类也日益增多,成为磁性材料行业发展的一大亮点。随着社会的发展,科技的进步,国内磁性材料行业很多企业都在积极转型,自动化需求不断增加和自动化水平不断提升,不断地向实现全面自动化的目标前进。
关键词:磁性材料、自动下料、自动化、改进
磁性材料是生产、生活、国防科学技术中广泛使用的材料。如制造电力技术中的各种电机、变压器,电子技术中的各种磁性元件和微波电子管,通信技术中的滤波器和增感器,国防技术中的磁性水雷、电磁炮,各种家用电器等。此外,磁性材料在地矿探测、海洋探测以及信息、能源、生物、空间新技术中也获得了广泛的应用。 磁性材料的用途广泛。主要是利用其各种磁特性和特殊效应制成元件或器件;用于存储、传输和转换电磁能量与信息,或在特定空间产生一定强度和分布的磁场;有时也以材料的自然形态而直接利用,磁性材料在电子技术领域和其他科学技术领域中都有重要的作用。
本文介绍成型坯件自动下料设备的改进,坯件在成型后顺着挡料板,从下料滑槽冲下进入接毛坯铁托。毛坯边角线槽薄受力易造成掉块、碰裂,且后工序难以挑选,部分不良产品流出,导致客户投诉,造成不良影响。
一、 改进前情况情况
1、 原坯件下料工作原理。如图1
(1) 压机通过各工位在中转盘下料压制。
(2) 顶出毛坯后顺着挡料板滑落到下料装置中。
(3) 在下料装置中放置铁托承接产品。
2、 下料装置问题点
(1) 毛坯顺着挡板从下料滑槽冲下进入接毛坯铁托。毛坯边角线槽薄受力易造成掉块、碰裂;
(2) 当压制坯件装满铁托后需人工及时更换铁托,导致人工收坯效率低;
(3) 产品滑落到铁托产品排列不规则,产品与产品互相碰撞掉块。
二、 下料装置改进
1、 下料路的改进:有原来的单路下料更改为双路自动切换下料。且改进后的下料可通过调节计数器切换,坯件装好后触动最上端的行程开关自动报警,提醒操作人员将铁托取出放好。当其中一托坯件完成后自动切换承接另外一个承料铁托,如此操作人员不用频繁的因为铁托快速装满转移产品,可以有效降低劳动强度;或者可以增加开机数量,提高劳动效率。
2、 下料滑槽的改进:
(1) 下料滑槽的改进。由原来压缩空气吹出接料改为电磁振动器振动滑槽下料,且通过可调节振动器频率,使产品下料过渡衔接顺畅缓慢滑落,因此可以大幅度的减少产品倒伏错乱,产品可批量整齐,大大降低产品外观不良率,同时减少工作量;
(2) 安装同步带轮大轮带小轮加速,综合速度是原来齿轮齿条的2倍;两侧连接导杆导向,并改善了铁托接头,因此推板动作很顺畅和稳定。
3、 优化PLC控制程序,杜绝上下限位不动作现象。
三、 改进后效果
1、 提高收坯效率。同样类型的产品,如SDR类原1人可以操作2台设备,改进后可以1人操作3-4台设备,提高效率50%-100%;再如ADR类产品,原1人操作3台设备,改进后1人可操作6-7台,提高效率100%-133%。因此排列机改进后,效率明显提高。
2、 减少废坯,提高粉料利用率。根据数据统计,同样产品,原排坯机平均每班(三班倒)产生废坯约6kg,改进后平均产生废坯减少至约2kg,帮助粉料利用率由原来的93.5%提高至现在的97%。
3、 降低劳动强度。排列机生产过程中的问题会导致设备停机,产品堵塞,烂产品和产品掉落等问题,操作人员去处理,费时费力。降低这些问题的发生,直接降低了劳动强度。
4、 优化PLC程序后,未出现过因程序問题导致的上下限位不动作现象。
四、 总结
经生产现场使用验证,改进后的全自动下料机解决了以下问题点:
1、 提高坯件下料设备运行的稳定性,大大降低机器故障率及停机时间;
2、 提高收坯速度,有效提升产量,提高劳动效率;
3、 故障率的降低,减少生坯掉落地面频次,有效改善现场5S及降低劳动强度;
4、 对下料滑槽与接产品装置进行改善,分别在下方安装振动装置,使毛坯进入下料滑槽后,振动使毛坯走动进入接毛坯铁托内排列整齐,减少毛坯边角线槽承受的冲击力,预防、减少毛坯边角掉块、碰裂不良。
参考文献:
[1]王自敏 软磁铁氧体生产工艺与控制技术[C]北京:化学工业出版社,2013endprint