王建飞 李鹏勃(延长油田股份有限公司靖边采油厂,陕西榆林718500)
靖边油田中山涧油区三叠系低效井原因分析
王建飞 李鹏勃(延长油田股份有限公司靖边采油厂,陕西榆林718500)
中山涧油区区域构造处于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡带的西部边缘,构造简单,主要为西倾单斜背景上由差异压实作用形成的一系列由东向西倾没的低幅鼻状隆起,鼻状隆起轴线近于东西向。东西向构造与砂体有效配合,形成良好的鼻隆背斜型圈闭,有利于油气聚集。但三叠系油藏存在区域裂缝,油井投产后产油量低。本文主要从钻井过程、压裂工艺方面分析造成油井低效的原因,为后期三叠系开发提供保障。
靖边油田;三叠系油藏;低效井;原因分析
研究区为中山涧沙洼沟油区,油藏研究面积18km2,研究层位为三叠系延长组长62层,现有资源井9口,常规生产井23口,注水井8口,水平井8口。
该区于2012年进入初步勘探阶段,当年完钻资源井1口,随后2013年在该区完钻资源井2口,其中某探730在井深1920-1945米处录井显示油迹25m,属长6油层,经试油获3.7m3/d液,1.3m3/ d工业油流,标志该区长6油藏的发现,此后2014年在该区相继完钻资源井6口,其中某探900在井深1805-1825米处录井显示油迹20m,属长6油层,经试油获4.9m3/d液,4.9m3/d工业油流;靖探721在井深1840-1860米处录井显示油迹20m,属长6油层,经试油获2.8m3/d液,1.4m3/d工业油流。
2.1 地质录井分析
通过该区水平井现场录井过程可以看出:水平段油层砂样岩性较纯,伽玛值在30-60API之间,为浅灰色细砂岩。砂样直照有有荧光显示,滴照黄白色,系列对比5-9级左右,全烃值在2.0%左右,油层段现场定级为荧光到油迹。现场导向过程中发现:钻头垂向波动在1-2米之间,超出范围,录取砂样较纯,但上部或下部油气显示即刻变差。
2.2 地层漏失分析
该区域长6层漏失严重,从常规井到水平井,进入油层后就发生漏失,且固井过程中高密度水泥垂向上高度超过500米,水泥也将发生漏失。水平井钻进过程中漏失更加严重,堵漏难度较大,耗时长。
2.3 测井曲线解释分析
该区水平井水平段油层地层电阻率在31-60 .m之间,平均在40 .m左右,声波时差在194-232us/m之间,平均在212us/ m左右,孔隙度在2.6-9.3%之间,平均在6%左右,含有饱和度在5.5-50.6%之间,平均在30%左右,渗透率在0.6-2.8mD之间,平均在1.4mD左右,测井解释成果为油层和差油层;
该区域投产水平井都采用水力喷砂射孔压裂,投产技术较为先进,投产过程中技术人员全程参与施工监督,未出现施工质量问题。(见表1)
通过压裂数据可以看出:某平1井、某平5井每段支撑剂在平均30方以上,入地总液量较大,压裂规模较大;某平2井、某平6井每段支撑剂平均在17方左右,压裂规模适中。
在试油抽吸过程中某平1、某平2、某平6井液量较大,每天抽吸在60方左右,氯离子含量在30000-45000mg/l之间,符合长6水型特征。某平5抽吸液量较小,在30方左右。
(1)钻井过程中漏失严重,导致油层污染严重,从而导致投产前期只见水;
(2)裂缝发育,而油藏致密,从而导致水的渗流速度大于油的渗流速度;
(3)实钻过程中钻头上向波动空间较小,超出范围,油层变差,以及水平钻进过程油层时好时差,说明油层横向纵向非均质性行较强,说明该区域油层渗流能力较差;
(4)投产规模偏大,该区长6油层底水发育,加之油层有效厚度在2米左右,油层较薄,同时裂缝发育,压裂规模较大,沟通了底水,导致油层出水。
表1