姜占文
(河北国华定州发电有限责任公司,河北 定州 073000)
10LDTNB-5J型凝结水泵结构型式改造
姜占文
(河北国华定州发电有限责任公司,河北 定州 073000)
本文以10LDTNB-5J型凝结水泵结构改进为中心,阐述了10LDTNB-5J型凝结水泵运行中出现的问题及改造效果。
凝结水泵;窜水;结构改造
定电公司一期1号机组匹配两台沈阳水泵厂生产的100%全容量凝结水泵,一运一备,型号为:10LDTNB-5J,流量:1897m3/h,扬程:376m,转速:1480r/min。轴端密封采用双密封面式集装式机械密封,下密封面冲洗水使用凝结水泵出口减压后的自密封水,上密封面使用闭式冷却水,运行中多次发生凝结水向闭冷水窜水的现象,导致闭冷水箱水位上涨,pH值升高,运行操作难度大,并且缩短机械密封的使用寿命。经过对凝结水泵内部结构的简单改造,消除了10LDTNB-5J型凝结水泵的设计缺陷。
定州电厂1号机组正常运行期间,巡检人员巡视至1号机11凝结水泵处,发现入口有异音,就地检查发现密封水就地压力表指示压力高达到3.2MPa(正常值0.8~1.2MPa),与凝结水泵出口压力相同。同时闭冷水箱水位上涨,闭冷水pH值升高,需启动闭冷水应急泵向闭冷水箱进行补换水,停运11凝结水泵后,闭冷水箱水位下降较快,仍需启动闭冷水应急泵向闭冷水箱进行补水,补水次数见表1。
表1
综合以上两个问题,可以判断凝结水系统与闭冷水系统的唯一连接处(凝结水泵机封函体)出现泄漏,引起密封水压力升高,凝结水与闭冷水系统之间相互窜水。11凝结水泵运行时,凝结水系统向闭冷水系统窜水(凝结水泵机封函体处凝结水压力3.2MPa,闭冷水系统压力0.6MPa),11凝结水泵停运时,闭冷水系统向凝结水系统窜水(凝结水泵机封函体处凝结水压力-0.08MPa,闭冷水系统压力0.6MPa)。产生此种现象的直接原因为由于导轴承D(见图1为凝结水泵结构图,已注明导轴承D位置;见图2为机械密封结构图,凝结水泵机械密封为双密封,上部密封水为闭冷水,下部密封水为凝结水)长期受高压水冲刷,冲蚀严重,导致导轴承D损坏逐渐消失,失去密封作用,造成凝结水泵出口水未经减压直接窜入密封水,密封水压力升高,大量密封水回水进入抽空气管,造成抽空气管抽气不畅,凝结水泵处于高负压运行,产生气蚀,噪音变大,并且高压凝结水通过机械密封窜入到闭冷水系统。
图1 凝结水泵结构图
图2 凝结水泵机械密封结构图
图3 改造前导轴承D压盖
利用机组检修机会,将11凝结水泵解体检查,发现导轴承D冲刷严重,所剩无几,导轴承D材质为橡胶BBF6,材质偏软,耐冲蚀能力较差,导轴承D安装在机封函体内,它不仅对转子起到支撑作用,还承担着末端轴封减压的作用,如果想彻底解决导轴承D的冲蚀损坏的问题,就需要对导轴承D的两个功能进行分离,对机封函体相关部件进行改造,将固定导轴承D的压盖(见图3)进行反向延长,变为节流套,相应的增加配合轴套的长度,相当于在导轴承D前面增加一个减压套,剥离导轴承D的密封减压作用(见图4),根据我厂凝结水泵的结构空间及节流套的泄压原理,将轴套D加长50mm,并在轴上原键槽位置下移50mm,180°位置重新铣键槽,增加一个50mm长的节流套,考虑节流套与轴套D的摩擦及节流问题,节流套材选用HTQ250,避免相同材质动静部件发生摩擦造成设备损坏,节流套与轴套D配合间隙为直径1mm,这样节流套既起到了节流作用,又避免了动静部分的摩擦。并改变导轴承D的材质,由原来的橡胶BBF6改为现使用效果更好、耐冲蚀能力更强的高分子GFZ材质。
图4 延长的轴套和反向延长的导轴承D压盖
在导轴承D前加装节流套后,实现了导轴承D的功能分离,高压水流无法冲刷到导轴承D,并通过改变导轴承D的材质,从根本上提高了导轴承D的使用寿命,间接的延长了机械密封的使用寿命,并消除了大量高压凝结水进入抽空气管造成抽空气管堵塞,避免了凝结水泵入口高真空产生的汽蚀,整体提高了10LDTNB-5J型凝结水泵运行的安全性和经济性。10LDTNB-5J型凝结水泵与现在电厂所使用较普遍的凝结水泵相比较,技术较落后,存在的问题也较多,但所有发电厂都无法实现凝结水泵的更新换代,只能通过专业技术人员不断的钻研摸索,不断的对内部部件进行改造,提高凝结水泵的性能。
[1]10LDTNB-5J型凝结水泵结构图.沈阳水泵股份有限公司.
[2]LDTN型凝结水泵安装使用说明书.
[3]河北国华定州电厂运行规程.
[4]河北国华定州电厂汽机专业检修记录文件.
TM621
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1671-0711(2017)07(上)-0069-02