SNCR脱硝技术在CFB锅炉上的应用研究

2017-07-10 10:40楼琦
科学与财富 2017年20期

楼琦

(浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江省杭州市 311418)

摘要:近年来大批燃煤机组已经建设和投运脱硝装置,但仍有大量循环硫化床(CFB)锅炉由于其低污染燃烧和排放标準相对宽松没有建设脱硝装置,尤其是东北地区的中小型供热CFB锅炉一般在供暖期运行,本文通过实例介绍了SNCR脱硝技术在CFB锅炉上的应用仅供参考。

关键词:NOx;SNCR;水冷方形分离器;喷枪布置

一、工艺概述

SNCR脱硝技术是指在没有催化剂的情况下,将还原剂(尿素溶液或氨水)直接喷入炉膛内温度为800℃~1250℃的区域内,与

烟气中的NOx反应,生成N2和水,以达到脱除NOx的目的[1-2]。在800℃~1250℃范围内,NH3或尿素还原NOx的主要反应为:

氨水为还原剂:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

尿素为还原剂:4NO+2CO(NH2)2+O2→4N2+2CO2+4H2O2

由于SNCR脱硝技术系统简单,且对炉膛运行温度较为敏感,因此,脱硝效率具有一定的局限性,为达到更好的脱硝效果,实际运行中可向还原剂中加入一定量的钠盐、CO、H2O2和醇类等添加剂,能有效提高系统脱硝效率。

二、主流脱硝技术介绍

在目前烟气脱硝技术领域,火电厂大规模应用的脱硝技术主要包括选择性催化还原法(SCR)、选择性非催化还原法(SNCR)和SNCR/SCR联合脱硝技术。介绍如下:

1、SCR法(SelectiveCatalyticReduction,选择性催化还原法)。

SCR技术是向催化剂上游的烟气中喷入氨气或其它合适的还原剂,利用催化剂将烟气中的NOX还原成无害的N2和H2O,反应温度一般在300~400℃间。SCR法主要应用于大型煤粉炉,是目前国内主流脱硝技术,SCR系统NOX脱除效率通常很高,喷入到烟气中的氨几乎完全和NOX反应。一般来说,对于新的催化剂,氨逃逸量很低。但是,随着催化剂失活或者表面被飞灰覆盖或堵塞,氨逃逸量就会增加,为了维持需要的NOX脱除率,就必须增加反应器中NH3/NOX摩尔比。同时,由于反应条件受限及催化剂的消耗,其投资及运营成本也较高。

2、SNCR法(SelectiveNon-CatalyticReduction,选择性非催化还原法)

选择性非催化还原技术(SNCR)是一种不使用催化剂,在850~1150℃范围内,于烟气中直接还原NO的工艺。SNCR把还原剂如氨气、氨水、尿素稀溶液等喷入炉膛温度为850~1150℃的区域,还原剂迅速热分解出NH3并与烟气中的NOx进行反应生成N2和H2O。在无催化剂作用下,氨或尿素等氨基还原剂可选择性地还原烟气中的NO。

3、混合型SNCR/SCR技术。

混合型SNCR/SCR技术是将SNCR与烟道型SCR结合,SNCR承担脱硝和提供NH3的双重功能,利用烟道型SCR将上游来的NH3与NOx反应完全,从而提高整体脱硝效率,弥补SNCR装置效率有限的缺陷。以上3种脱硝工艺对比下来,SNCR比较简洁,具

有如下特点(以300MW机组为例):

占地面积小(布置在锅炉本体上);

投资成本低(不需要催化剂、系统造价大大降低,前期约2000万,SCR法脱硝前期投资在5000~6000万);

运行成本较低(约0.004元/kWh);

SNCR装置不增加烟气系统阻力;

SNCR不使用催化剂,不产生新的SO3,氨逃逸控制在10ppm以内,不会造成尾部烟道的积灰和腐蚀;

安装及操作较易。

三、工程概况

本文讨论的SNCR脱硝技术应用于某热电厂2台220t/h水冷方形分离器CFB锅炉,次高压中温CFB锅炉,采用Π型布置,单锅筒自然循环、集中下降管、平衡通风、水冷旋风气固分离器、尾部烟道内布置对流受热面。脱硝系统入口NOx实测最高浓度为246mg/m3(标干,6%O2),目前排放标准为≤200mg/m3,考虑到环保标准不断严格,脱硝系统出口按≤100mg/m3设计,氨逃逸≤8.2mg/m3,脱硝效率≥60%。

1、水冷分离器尿素喷枪布置特点

CFB锅炉采用清华大学研发的水冷方形分离器,其结构是四周用膜式水冷壁组成的方形,壁面作为炉膛壁面水循环系统的一部分与炉膛之间免除热膨胀节。烟气入口加速段由水冷壁管弯制成圆弧形,与入口处直壁面形成逐渐加速段。旋风分离室截面为多边形,拐角处用模式水冷壁填充成圆弧形,在水冷表面敷设了一层薄的耐火层进行防磨处理,烟气由中心筒排出。水冷方形分离器较圆形旋风分离器制造结构简单、易于安装;圆弧形入口加速段和圆弧形分离室内截面起导流和引流作用,有效降低流阻,提高分离效率;分离器紧贴炉膛布置减小锅炉体积,布置紧凑。在CFB锅炉上应用SNCR脱硝系统,对于圆形旋风分离器的尿素喷枪一般布置在水平烟道处,但水冷方形分离器贴炉膛布置,入口在锅炉出口中心线位置,无布置喷枪的空间,而在分离器内部布置喷枪则停留时间不足,影响脱硝效率。本工程尿素喷枪布置在锅炉出口处,沿方形分离器入口竖直方向在27~31m处均布4只,锅炉左右两侧共8只,通过调整雾化距离,使尿素溶液能够随烟气进入分离器入口,实现高效脱硝反应。

2、脱硝系统热态调试

2.1喷枪流量热态调平试验

对每台炉的喷射系统进行热态调平,使各喷枪的流量基本相同,调节尿素溶液压力能够满足雾化要求。喷枪雾化压缩空气压力调节至0.35MPa,将每台炉的电动调节阀开到80%后调节自力式调节阀(阀后调节),使炉前分配器的尿素溶液压力达到0.36MPa,对角调节每支喷枪金属转子流量计前手动阀,使流量控制在0.12m3/h,调平过程中注意观察炉前分配器尿素溶液压力,同时调整自力式调节阀确保压力稳定。热态调平后需检查每支喷枪的雾化情况,并根据NOx排放浓度调节电动调节阀开度,当总流量在0.8m3/h左右时,NOx排放在100mg/m3以内调平后喷枪流量。

2.2最大脱硝效率试验

在尿素溶液压力不变的情况下调整电动调节阀考察最大脱硝效率。当尿素溶液流量增大到1.1m3/h后,脱硝效率基本不会随着尿素流量增大而有明显提高,并且氨逃逸明显升高,原始NOx排放浓度为234mg/m3,投入脱硝后NOx排放浓度最低达到60mg/m3,最大脱硝效率为74%左右。通过DCS监测投入脱硝30min左右NOx浓度基本稳定。

结束语

综上所述,SNCR脱硝工艺应用于圆形旋风分离器CFB锅炉和煤粉炉上具有较好脱硝效果的基础上,通过实际工程应用与现场测试证明,SNCR脱硝系统同样适用于水冷方形分离器的CFB锅炉,并且脱硝效率在60%以上,最大脱硝效率能达到74%左右,NOx排放浓度能够控制在100mg/m3以内。

参考文献:

[1]王小娥.选择性非催化还原烟气脱硝技术在CFB锅炉及煤粉炉上的应用比较[D].上海交通大学,2014.

[2]李明波,杜向前,巴换粉,徐枫,张岗,张立刚.SNCR脱硝技术在循环流化床锅炉上的应用[J].中国环保产业,2014,02:13-15.

[3]秦光耀.SNCR脱硝技术在480t/h循环流化床锅炉上的应用[J].资源节约与环保,2014,05:13-14.