张家华+罗莽
摘 要:枯溪水电厂#8、9事故水泵集水井过小,操作与维护也极不方便,文章对其目前存在问题进行了探讨,提出了解决办法,经此改造后减小了水淹厂房的概率,减轻了值班员劳动强度,提高了安全生产管理水平。
关键词:事故水泵;集水井;排水泵
引言
目前,枯溪水电厂老厂排水系统共设置#1、2、3、7A、7B、8、9共7台水泵,均为离心式排水泵,抽水容量共422kW,其中#1、2、3水泵为主集水井排水泵,主要负责老厂#1~6机组检修抽尾水,#7A、7B水泵为辅集水井排水泵,负责老厂厂房渗漏水、发电机变压器冷却器滤过器排污水等排水,#8、9水泵为事故水泵,负责水管破裂、主辅集水井水泵故障等特殊情况下的事故排水。
1 目前老厂排水方存在的问题
经分析,目前老厂排水方式存在以下问题:
(1)#8、9事故水泵设置在事故水泵房,其吸水管及底阀设置在89廊道,操作控制柜设置在电缆道西端,分别位于三处不同的楼层、不同的空间位置,彼此互相隔离,进行运行操作维护、啟动试验等工作时,不能同步监视、检查,很不方便。
(2)由于#8、9事故水泵几乎没有集水井,水泵启动几秒钟即可将水抽完,极易抽空,由于监视不方便,试启动时无法现场检查效果,水泵试运行效果不理想。1998年#5、6机生活用水阀爆裂时就发现水泵均无法正常启动,有一台水泵转向甚至相反。
(3)由于#1~6机水系统总滤过器排污管直排89廊道,总滤过器排污时来水量很大很猛,加之排水沟排水不畅,经常造成89廊道地面积水较深,多次造成88廊道地面涨水,但目前辅集水井容积偏小,造成水泵启停频繁。从3月13日所拍#7水泵启停曲线图可以看出,#7A水泵在7小时内启停达到了14次,平均每半小时启动一次。根据国网公司水泵运行设计规程规定:渗漏集水井的有效容积应至少能汇集60min的厂内正常总渗漏水量,工作泵应能在20min~30min排空。7A水泵启停密度超过了国网公司规定。水泵启动频繁,造成电机寿命缩短,检修工作量增大。
(4)由于主辅集水井连通436阀的特殊弯头设计,使其一般情况下不能全开,只能稍许开几个丝,436阀基本处于全关状态,造成主集水井三台水泵对事故排水及厂房渗漏排水基本不起作用。如2010年#4机尾水盘形阀被尾水冲开后,88廊道地面即快速涨水,事故水泵由于需人工手动启动,无法第一时间快速启动,造成88廊道地面涨水较深,危及厂房安全运行。
2 解决办法
将#8、9事故水泵集水井在现有位置进行扩大加深,根据现场勘查,可在88廊道#5、6机之间进行扩建,如图所示,可将其扩建成长宽高为8×3×3集水井,容积达72立方米。工程完工后事故集水井增设水位计,将#8、9水泵控制系统置于#1公用系统控制,实现水泵自动轮换与自动启停运行。集水井顶部可设置格栅式钢盖板,既方便排水,又可作为通道使用,不妨碍通行。
3 结束语
经过事故水泵集水井扩建工程后,增加了主厂房内集水井容量,为事故排水赢得了时间,并且老厂房大部分渗漏水、机组主变总滤过器等排污水均可通过#8、9水泵排出,由于其排水管路很短,增加了排水效率;并可大大减轻#7水泵的排水压力,延长其启动周期,增加了主厂房自动启动水泵容量130kW,为事故排水提高了反应速度,大大减小了水淹厂房的概率,为保证全厂安全生产打下了坚实的基础。