雷顺荣
(贵州省水利投资集团有限公司,550000,贵阳)
工程建设与管理
黔中水利枢纽大坝左岸帷幕灌浆平洞处理措施及效果评价
雷顺荣
(贵州省水利投资集团有限公司,550000,贵阳)
岩溶地区筑坝建库,防渗处理是工程技术的重点、难点,处理结果的好坏将直接影响工程能否正常运行及发挥设计效益。针对黔中水利枢纽大坝左岸帷幕灌浆工程ZPD4灌浆平洞大型充沙溶洞的情况,拟定了3个处理方案进行比选,最后确定采取全部清除沙层回填混凝土方案。方案实施过程中出现了溶洞顶板跨度太大、顶部揭露的岩体破碎等问题,经研究采取调整处理方案和施工顺序等措施,从而确保了施工安全。
黔中水利枢纽;帷幕灌浆;充沙溶洞;处理方案
1.枢纽工程概况
黔中水利枢纽位于贵州省中部苗岭宽缓山脊、两江分水岭河源地带、岩溶峡谷山区,工程以灌溉、城市供水为主,兼顾发电等综合利用,并为改善当地生态环境创造条件,是Ⅰ等大(1)型水利枢纽。水库正常蓄水位1 331 m,水库总库容10.89亿m3;电站装机容量136 MW。水库大坝为混凝土面板堆石坝,坝顶高程1 335 m,最大坝高157 m。
2.左岸帷幕布置情况
左岸帷幕平面布置投影总长2 045.61 m,平面上岩溶发育段设计采用梅花形布孔,孔距3 m,排距1 m;岩溶相对不发育段及远坝段,帷幕采用单排布置,孔距2~3 m。立面布置依据下限最低高程1 110 m至帷幕上限高程 (正常蓄水位高程1 331 m)的最大深度221 m,分成4层灌浆设计,即ZⅠ、ZⅡ、ZⅢ、ZⅣ层(ZⅣ层为第4层即最底层,起灌高程约1 201 m)。各层灌浆布置中,平面上采用错开平行布置,各层中心线间距4 m,上层平洞帷幕灌浆下限低于下层平洞底板高程3 m,各层帷幕之间从下层平洞内打斜孔进行帷幕搭接灌浆封闭。
1.充沙溶洞前期支护处理
ZPD4为左岸第4层(底层)灌浆平洞,长725 m,底板面高程1 201 m。在平洞开挖时,于ZPD4灌浆平洞桩号0+238~0+296段出现沙层,全长58 m,开挖揭露围岩均由细沙状充填物组成,部分为流沙,偶夹孤石。溶洞段施工开挖难度较大,进尺较慢,开挖后自稳较差,垮塌严重,施工掘进主要采取边开挖、边支护的方式进行,采用超前管棚、(加强)钢支撑并结合钢板或挂网喷混凝土的支护措施。支护后充沙溶洞段平洞基本成形,具备下阶段施工条件。
2.充沙溶洞边界调查
为查明该溶洞形态、规模和溶洞四周沙层的厚度,在灌浆平洞(ZPD4)桩号段0+238~0+296 m库内、外侧和顶、底板,按梅花形布置勘探孔(洞内勘探孔布置见图1),一共打了46个探孔,总进尺562 m,勘探发现溶洞形态极不规则,洞顶高程最高1 214.4 m,洞底最低高程约1 189 m;溶洞断面最大高度约25 m,平均高15~20余m;最宽24 m,平均宽13~15 m,溶洞体积约1.68万m3。溶洞被细沙土、孤石充填,未见到洞穴的侵溶蚀形态特征,溶洞属大型充填型溶洞,
根据在溶洞段布置的46个勘探孔揭露的沙层厚度 (以穿过沙层段并进行至基岩5m结束),设计绘制了沙层段的平剖面图;该溶洞发育无任何规律,以平洞为中心,上下左右最深沙层厚度均为10余m;平洞底板以上溶洞空间体积约为0.63万m3,平洞底板以下溶洞空间体积约为1.05万m3。
1.处理方案设计
根据工程实际情况,结合专家意见,综合拟定了3个处理方案进行分析比较。
方案1:灌浆平洞底板高程以下采用混凝土防渗墙,上部采用高压灌浆。
平洞底板以下采用人工挖孔桩的形式,跳桩开挖、分层护壁、隔孔浇筑的方式,将沿帷幕线溶洞段内充填的沙层分次序挖出,并逐步形成连续、封闭的混凝土防渗墙;上部采用高压灌浆方式解决ZPD3层底部及其与ZPD4层帷幕的连接。
方案2:灌浆平洞下部采用混凝土防渗墙,上部清除沙层回填混凝土。
平洞底板以下仍采用与方案1相同的防渗墙形式,平洞底板以上则考虑全部挖除充填物,再采用混凝土回填,待上部回填施工完成后,在平洞内对底板以下保留的沙层充填物实施高压固结灌浆。
方案3:全部清除沙层回填混凝土。
考虑到水库蓄水运行期沙层溶洞段平洞及防渗体结构的整体稳定、防渗帷幕整体有效连接等方面的问题,对方案实施效果、实施难度、工程投资等方面进行了综合比选,推荐了全挖混凝土回填方案即方案3。
2.充沙溶洞处理施工及方案调整
(1)溶洞处理施工
充沙溶洞处理施工时,将库内灌浆平洞的施工支洞ZD7作为沙层处理的上游施工通道,形成上游工作面由桩号0+300向0+230端施工;将大坝下游灌浆平洞的施工支洞ZD5作为沙层处理的下游施工通道,形成下游工作面由桩号0+238向0+296端施工,主要采用小型机械施工。
主要施工内容及最先拟定的施工顺序为:先拆除钢支撑,依次挖除上、下部充填物,再进行下部混凝土回填施工,最后进行灌浆平洞衬砌及上部回填混凝土施工。
(2)施工遇到的主要问题及施工顺序调整
拆除钢支撑后形成临空面,在开挖过程中随着临空面的变大,正顶部时有掉块和顶板坍塌,施工作业危险性极大,作业人员的安全得不到保障。桩号0+300侧拆除钢支撑后开挖加坍塌形成的顶板跨度太大(最大高宽均达24 m),顶部揭露岩体破碎,主要充填黏土夹沙并含孤石,高度固结,且0+280~0+0+280)段背水侧边墙还因受NW40°裂隙切割,形成70°倒悬,岩面光滑,在施工过程中出现几次掉块垮塌现象。
为尽可能降低安全风险,结合勘探孔探测的溶洞边界情况,发现中间段(0+265~280)较窄(宽约4~6 m),遂将施工开挖顺序调整为从中部(桩号0+253~0+261)向两侧打开工作面,洞壁较稳定,且主要以细沙夹砾石充填,充填物开挖时虽偶有自然坍塌,但风险相对可控,开挖总体顺利。
图1 洞内勘探孔布置
沙层清除基本接近勘探边界后,形成桩号0+300端倾向北西方向、0+ 230端倾向南东方向且两端跨度较大、中部相对较窄的溶洞。其中桩号0+260向0+240之间为向背水侧扩展的喇叭形溶洞大厅,平洞底板以上高度12~15 m,最大宽度约20 m;桩号0+ 280~0+300段底板以上为15~20 m高、中部约25 m宽的溶洞大厅。空腔顶部多为沙黏土夹泥岩碎屑、沙土互层充填物为沙黏土夹块石与薄层沙土互层,沙层清除后,随着揭露时间增加,顶部开始频繁的掉块及垮塌,对底板以下的施工形成了极大的安全隐患。
(3)溶洞处理方案调整
针对底板下部施工时空腔顶部随时可能掉块或垮塌产生的安全隐患,结合上部清除充填物后出露的围岩情况,对溶洞处理方案进行了调整。处理方案仍分为两部分:一部分是底板1 199.5 m高程以上部分,另一部分是底板1 199.5 m高程以下部分。
底板1 199.5 m高程以上部分采取将沙层充填物基本清除(库内侧必须满足上层帷幕搭接质量及保证施工期安全,清除至少至ZPD3层平洞库内侧边线;库外侧开挖至基岩面),采用C20混凝土回填密实,顶部采用回填灌浆处理。
底板1 199.5 m高程以下部分采用C25混凝土防渗墙形式处理,整个下部结构由沿帷幕轴线的防渗墙及传力墙组成,C25钢筋混凝土防渗墙墙体厚度3 m,平面长度为64 m(ZPD4 0+236~0+300段),防渗墙其后(防渗墙库外侧)沿轴线每隔13 m设置一道C25钢筋混凝土传力墙,传力墙厚度也为3 m(如图2所示)。
浇筑上部回填混凝土时预留防渗墙及传力墙的施工廊道,给下部开挖提供安全保障。防渗墙及传力墙基础必须嵌入基岩(至少伸入弱风化岩体以下0.5 m),防渗墙采用人工挖孔桩,跳桩开挖、分层护壁、隔孔浇筑、分序连接的方式,将该溶洞段在沿帷幕线孔桩范围内充填的沙层分次序挖出,并逐步形成连续、封闭的混凝土防渗墙,对防渗墙两侧保留的沙层实施高压固结灌浆。
图2 调整处理方案图
①在灌浆平洞开挖时遇到充沙溶洞,采取强支护的方式先强行通过溶洞段继续平洞开挖及二衬施工对工程工期安排有利,一方面继续平洞开挖有进一步勘明帷幕线地质情况的作用,另一方面将工程难点留在后期处理,可以充分论证处理方案和进行施工准备。
②在桩号0+300以后帷幕施工完成后进行溶洞处理,保证了0+300以后帷幕灌浆施工不受溶洞段处理的影响,确保了施工顺利完成。
③对溶洞段进行相对较密的勘探孔布置是非常必要的,在勘明边界条件的同时,为施工顺序的调整提供了基础资料,工序调整对上部充填物能安全清除非常重要。
但本工程最终仍没有勘探明确河道与溶洞的连接通道及其位置,这对处理方案的制定增加了难度。
④上部充填物开挖清除完成实际工期4个月,比计划工期增加了2个月,累计完成开挖9 000多m3,采用以人工为主的开挖方式,开挖工效低。
⑤上部开挖完成后,针对顶部垮塌安全风险大的情况,及时调整处理方案,先形成廊道后再在廊道内进行下部施工,确保了下部施工时人员的安全。这是方案适时调整取得的明显效果,至全部处理完成,没有出现一例安全事故。
但上部开挖尤其0+300侧空腔的开挖、廊道立模施工基本上不能在控制安全风险的条件下进行,这种安排是不可取的。
⑥水库蓄水一年多后,对底层平洞渗水量和坝后左岸河道边渗出水点进行观测,没有发现明显的水量变化,也没有发现新增出水点,左岸防渗总体效果达到了设计要求。
防渗工作是岩溶地区筑坝建库重点,遇(充填)溶洞、岩溶管线等复杂地质情况时,增加了工作的难度。因具体工程所遇溶洞规模、地质情况等不同,其处理方案就不同,但对溶洞进行勘探调查、拟定设计方案、根据施工揭露情况适时调整方案的工作方法是基本得到业界认可的。本文所介绍的溶洞,因其位置深、承受水头大、规模大且地质条件复杂,其处理过程可作为类似工程借鉴。但本工程在处理溶洞时仍有很多工作没有做得更细,希望在借鉴的同时进一步研究细化具体方案,争取更好的处理效果。
责任编辑 韦凤年
Effect evaluation and measures on curtain grouting of adit located on the left bank of the dam of Qianzhong Hydraulic Project
Lei Shunrong
Seepage control is a critical and difficult part of dam construction in karst area,and its performance has a direct impact on normal operation and benefit generation of the project.Regarding curtain grouting conditions of large sand filled cavern of ZPD4 adit located on the left bank of Qianzhong Hydraulic Project, three options were compared,among which removal of entire sand layer that refilled by concrete was selected. However,problems were found such as large span of karst cave roof and rock fragmentation on the top,which had been solved by making adjustment and modification of construction sequence,so as to ensure safety during construction.
Qianzhong Hydraulic Project;curtain grouting;sand filled cavern;treatment options
TV543
:B
:1000-1123(2017)10-0015-03
2016-12-30
雷顺荣,高级工程师,长期从事水利水电建设管理工作。