SCR脱硝系统投运对空预器堵塞的影响及防范措施

2017-05-30 10:48宁金红
科技尚品 2017年4期

宁金红

摘 要:为达到氮氧化物超低排放标准,2014年10月大唐河北发电有限公司马头热电分公司9、10号机组先后安装SCR脱硝系统。脱硝系统投运后,均发生过空气预热器堵塞情况。本文详细论述了SCR脱硝系统投运后,硫酸氢氨形成机理及对空气预热器的危害,对SCR脱硝工艺引起的空气预热器堵塞原因进行了分析,并在实际工作中总结出调整措施及应对方法,对预防空气预热器堵塞取得了良好的效果。

关键词:SCR脱硝系统;硫酸氢氨;空预器堵塞;调整措施及方法

1 锅炉及脱硝装置概述

9、10号锅炉系东方锅炉厂生产的DG1025/17.4-Ⅱ12型、亚临界参数、四角切圆燃烧、自然循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、半露天布置、全钢构架的∏型汽包炉。空气预热器采用两台三分仓容克式回转空气预热器,主轴垂直布置,烟气和空气以逆流方式换热。入口一、二次风风道上装有暖风器。空预器密封为柔性接触式密封。

2016年元月1日起,全部机组实现超低排放(NOx<50mg/Nm3),为保证NOx超低排放实施,2014年10月,9、10号机组先后完成脱硝系统安装工作。本厂脱硝系统是由中国大唐集团科技工程有限公司设计安装,采取选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺达到去除烟气中NOx的目的。SCR反应器采用高灰型工艺布置(反应器布置在锅炉省煤器出口与空预器之间),催化剂布置模式采用2+1方式。还原剂采用液氨,催化剂为板式,反应器区域安装有18个声波吹灰器,压缩空气由机组空压机提供。

2 SCR脱硝装置引起空预器堵塞的原因

燃煤锅炉炉膛内烟气中SO2约有0.5%-1%被氧化成SO3,加装SCR系统后,催化剂在把NO2还原成N2的同时,将约1%的SO2氧化成SO3,在空预器中/低温段换热元件表面,SCR反应器出口烟气中存在的未反应的逃逸氨(NH3)、SO3及水蒸气反应生成硫酸氢氨,即烟气中的NOx与喷入的NH3在SCR反应器中催化剂的作用下进行副反应,生成硫酸氢氨。硫酸氢氨是一种高粘性液态物质,易冷凝沉积在预热器换热元件表面,粘附烟气中的飞灰颗粒,堵塞换热元件通道,增加空预器阻力并影响换热效果。因此,SCR脱硝工艺的副反应产物硫酸氢氨是造成空预器堵塞的主要原因。

3 防止空预器堵塞的措施及方法

3.1 提高烟气流场分布的均匀性,降低氨逃逸

当氨喷射系统设计不当,烟气流场分布不均匀,或喷氨格栅局部被堵塞时,均会造成反应器出口局部区域的氨逃逸过量,不同程度的氨逃逸是造成空预器堵塞的主要原因。因此,对SCR脱硝装置通过氨喷射系统、导流系统、混合系统的合理设计,提高烟气流场的分布均匀性,降低氨逃逸,减少硫酸氢氨的生成。

3.2 制定控制氨逃逸的运行调整原则

锅炉燃烧的变化直接影响NOx产生量,从而影响脱硝调整的品质,所以值班员必须时刻注意脱硝入口NOx的变化,加强对燃烧的监视与调整,尽量保持SCR入口NOx在较低水平。变负荷时,及时调整各二次风门开度,及时调整送风与一次风量,保证氧量稳定。启动制粉系统时,由于燃烧工况及氧量变化,NOx含量必然升高,在制粉系统启动前及制粉启动过程中,提前逐渐降低送风量、关小主燃区二次风门,以防止NOx升高过快,制粉系统启动正常后,再将风量恢复至正常。停磨抽粉过程中,NOx产量会快速上升,等排粉机停运后,NOx会快速下降,在制粉停运前及抽粉过程中,提前逐渐降低送风量、关小主燃区二次风门,以防止NOx升高过快,排粉机停运后,再增加风量与主燃区二次风开度,维持氧量正常。

3.3 采用合理的吹灰汽源

空预器吹灰系统的汽源为两路,一路取自低再入口联箱,在BMCR工况下此处的蒸汽压力为3.35MPa,温度为324℃;另一路取自后屏进口联箱,在BMCR工况下此处的蒸汽压力为18.2MPa,温度为441℃。SCR脱硝装置投运后,为保证空预器的吹灰效果将吹灰汽源改为后屏进口联箱,吹灰压力维持在2.0MPa左右。

3.4 增加空预器阻力测点,加强空预器阻力监视

之前,风烟系统监视画面内,仅在空预器烟气侧前、后及空预器送风、一次风侧前、后分别装有压力测点,不能直接、有效的观察到预热器烟气、空气侧的阻力变化,发生空预器堵塞情况后,在生产实时监控风烟系统画面内增加空预器烟气压差、空预器送风压差、空预器一次风压差测点,便于监视预热器阻力的变化,同时能在阻力变大初期及时发现并采取有效手段,防止预热器堵塞。

3.5 安装SNCR脱硝系统

SNCR还原剂为取自SCR系统的氨气,与两台稀释风机(一用一备)提供的输送风经两台混合器混合后,分南北两侧各通过10根横向布置的多孔喷管在高温过热器前(设计烟气温度1014℃)均匀喷入炉内。氨、空混合气体在850~1100℃范围内不需要催化剂即可与烟气中NOx发生反应,大幅度降低了SCR入口NOx浓度,相应也减少了SCR喷氨量,使烟气中NH3分布不均性得到改善。同时由于SCR入口NOx浓度降低,相对使催化剂裕度增大,提高了反应效率,有效控制了脱硝后烟气中的NH3逃逸浓度。降低了在预热器内堵塞NH4HSO4的可能性。同时由于SCR与SNCR同時运行,还提高了系统的可靠性。

4 结论

(1)通过对SCR脱硝系统氨喷射系统设计改进、合理的运行调整和安装SNCR脱硝系统,有效控制了氨逃逸,减少硫酸氢氨的生成,延缓了空预器堵塞情况的发生。

(2)通过正常运行中合理的吹灰,检修期间进行预热器受热面高于水冲洗,保证了空预器受热面清洁。

(3)增加空预器烟气侧、风侧阻力测点,直接有效的监测预热器阻力变化,发现异常及时增加吹灰次数,有效防止预热器堵塞的情况发生。

通过设备改进和运行优化燃烧调整、脱硝系统调整,空预器堵塞得到了有效的预防和控制。

参考文献

[1]谈力玮.SCR脱硝系统投运对锅炉空预器的影响分析及对策[J].电工技术:理论与实践,2015,(8):159-160.

[2]刘建业,盛伟.SCR脱硝对空预器的影响及控制策略[J].科研,2016,(8):12.

(作者单位:大唐河北发电有限责任公司马头热电分公司)