摘 要:矿井主排水自动化控制系统已得到广泛应用,提高了矿井安全及自动化水平。目前,煤矿正越来越多地投入强排水泵的使用,以提高矿井防灾抗变能力。通常情况下,矿井强排水系统与主排水系统相互独立,且主排水自动化控制系统也不对强排水系统进行控制。现在尝试把强排水系统纳入主排水自动化控制系统中,实现在地面和井下现场对强排水泵的自动控制,以提高工作效率及安全水平。
关键词:煤矿主排水系统;强排系统;自动化控制;试验
前言
目前,煤矿主水泵房已普遍使用主排水自动化系统,极大提高了主排水泵房的管理及运行水平。目前,一些矿井逐步上马强排水系统,其启动装置与启闭阀门位于地面,通过地面开关柜起动,一般不纳入主排水自动化控制系统,形成了与主排水系统相互独立的局面(强排水管路与正常排水管互相独立、互不联通)。现尝试将强排水系统纳入主水泵自动化控制系统,利用井下水泵房控制中心、地面自动化控制中心控制地面强排水泵开关柜、井口位置的电动阀门(手自一体),完成对强排水系统的自动控制。
1 主排水泵房自动化排水系统构成
(1)井下水泵房控制中心。水泵房控制中心采用矿用PLC可编程控制箱,PLC根据相关原则自动控制投入运行的水泵台数。在完成对主水泵自动控制的前提下,现对该控制中心进行扩充编程、制作控制页面,通过矿井以太环网,完成对强排水泵的运行控制。(2)地面自动化控制中心。地面监控站设置在地面调度室内,通过工控机对水泵房的状态进行监控,水泵房内所有的信息都可以在地面的工控机上进行显示,并可在地面控制各个水泵运行。通过编程,同时实现在地面控制强排水泵的运行,包括地面集中自动控制和现场手动两种方式。本文主要讨论集中自动控制。
2 设计选用的强排水泵系统简介
(1)经计算,我矿突发最大涌水量为800m3/h,设计选择BQ550-230/6-560W-S矿用潜水电泵两台,配套10kV,560kW电动机。矿用潜水泵技术参数:额定流量Q=550m3/h,扬程H=230m,级数6级,泵额定效率η=80%。实际运行工况点:Q=520m3/h,H=206m,η=78%。两台泵全部工作小时排水量:1040m3/h>800m3/h。(2)供配电系统:强排水泵电源由矿井地面35/10kV变电所提供,采用MYJV22-8.7/103*70型电缆,两路,长度:各2000m。地面采用10kV开关柜+强排水泵电机方式,水泵起停由地面变电所控制。(3)管路系统:沿井筒敷设φ325×8无缝钢管两趟,遇有突发水情况时,两台泵及管路全部投入工作。
3 主排水自动化系统组态软件满足强排水泵自动控制条件
(1)需要丰富的图形处理。通过相关软件功能,可以对强排水泵自动控制做到有力的扩充,确保功能的完整性,利用组态软件提供的开放环境,可以更加直观的提供大量可导入设置和等值化工具,对数据进行变量处置,做到数据库、I/O设备、对象数据、图库等的复用,大大提升了组态效率,扩展了强排水泵自动控制功能。(2)需要对强排水泵运行状态动态监测。组态软件具备一定的报警功能,具体内容是变量报警事件、操作事件、用户登录事件和工作站事件四项。报警和事件能够更加直观的进行监测,随时可以查阅系统报警、操作和工作站的运行情况,如果发现问题,能够把事件及时反映到缓冲区,当这一区域到一定区间,就会生成自动数据,对相关事件做到真实、详细的记录,做到定时定点报警,重要文件可以通过传输渠道,把自动将报警和事件信息写到报警存储文件中,并根据要求指令做好打印,按照相应的过滤条件可以实现对强排水泵运行状态进行动态性监测,确保运行安全。
4 实现强排水泵自动控制的系统功能
强排水泵自动控制要有完善的系统功能,数据自动采集能够实现泵阀自动控制,同时也能对启动柜实现自动化的整体控制。
(1)数据自动采集与检测功能。充分利用PLC模拟量、数字量模块对相应数据进行读取,确保及时快速响应,使数据准确度进一步提升。PLC系统的应用,大大提高了系统功能,监测水泵、电机运行等情况能够一目了然,通过系统处理,对运行提供依据和条件,对水泵启停做到良好保护,使水泵和电机运行更加安全可靠。通过系统控制,能够全面确保水仓水位平衡,使水泵房各台泵运行得到控制,紧急情况下保持正常运转排水。(2)系统通讯接口。网络主要是通过与工业自动化领域开放式技术结合,实现了系统范围内的广泛通讯,支持工厂范围内相关的工程组态,现场级均支持IT的整体标准,PLC系统预留一个有通信功能的延展模块,有利于和智能供电设备及现场其他设备进行通信信息的有效连接,确保获取的数据能够及时读取。(3)系统各保护功能。对系统保护功能不断增强,一是超温保护。当监测到水泵、电机轴承及定子温度超过了预设的警戒值时,能够对异常情况快速报警;二是电机保护。通过对电机电流、电压、水仓缺水等情况的监测,形成一定的数据参数参,并加以运行保护,保证整体安全可靠;三是电动阀门保护:能够实时检测电动阀门故障,对出现的异常信号进行报警,同时可以参与水泵联锁,做到整体上的控制与保护。(4)泵阀控制。阀门的开关也能实现自动化控制,通过PLC控制箱、水泵综合自动控制箱做好监控。强排水泵开关时,需要把管路阀门打开,通过系统控制,自动起动水泵电机,操持水仓水位到达预设高度,如果出现异常,则会强行停止,保证水泵电机安全。(5)动态显示与画面监控。通过显示功能的实现,能够显示出强排水泵、电机、电动闸阀等运行时的功能状态,根据不同故障而不断改变图形颜色,外部闪烁则表明故障事故位置,形成一定的报警功能,有效避免水泵和电机运行时出现损坏。
强排水泵的运行画面如下图所示:
5 运行结论
主排水自动化系统实现了煤矿主排水系统的自动控制,但对强排水泵的控制还是一个全新课题。解决强排水泵的自动控制问题,使得现场沟通更加容易、快捷,防止突发情况下强排水泵不能顺利启动,做到了井下、地面均能启动强排水泵。在异常涌水量不大、但又需要启动强排水泵的情况下可以在现场快速启动。利用现有的排水自动化系统并接入矿井环网系统,实现了在调度室、井下现场显示强排水泵各类状态参数,并實现了对强排水泵的自动控制。通过实践运行,运用主排水自动化系统控制强排水泵,其主电机及各个阀门动作准确、灵活。较之于现场手动操作,更为安全可靠、方便快捷、高效节能,有着广阔的推广应用前景。
参考文献
[1]煤矿安全规程[M].煤炭工业出版社,2016.
[2]刘成,等.煤矿综合自动化与机电技术[M].中国矿业大学出版社.
[3]北岭技术改造项目初步设计说明书[D].煤炭工业太原设计研究院.
作者简介:王朋炜(1969-),河北省曲阳县人,1992年毕业于太原工业大学电力系统及其自动化专业,中国矿业大学安全专业工程硕士,教授级高级工程师,现任中煤平朔公司机电专家、山西中煤平朔北岭煤业公司副经理。