XK2316/5数控镗铣床的故障分析与处理

2017-04-08 23:53:16张金红
设备管理与维修 2017年10期
关键词:百分表丝杠编码器

张金红

(中冶陕压重工设备有限公司,陕西富平 711711)

XK2316/5数控镗铣床的故障分析与处理

张金红

(中冶陕压重工设备有限公司,陕西富平 711711)

XK2316/5镗铣床采用了西门子840D,611D数字伺服系统。在加工过程中出现了报警“电机编码器零标记丢失”,“伺服故障”等问题,经过分析与处理,保证了生产的正常运行。

数控机床;故障分析;排除

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.10.14

0 概述

中冶陕压重工设备有限公司购买的XK2316/5数控镗铣床,采用了西门子840D数控系统,配装NCK模块,611UD数字伺服系统,PLC型号采用S7-300,I/O模块等,主传动采用德国西门子主轴伺服电机,进给系统采用全数字西门子交流伺服电机,并装有HEIDENHAIN光栅尺,构成位置和速度信息反馈全闭环伺服控制系统,保证了机床加工时定位精度和工作精度。设备结构合理,性能优越,广泛应用于精密数控加工及相关行业中。

1 问题的提出

XK2316/5数控镗铣床几种故障现象:①在进行加工扇形板零件时,加工的扇形板零件精度误差过大。②运行较长时间后,主轴转速运行<1000 r/min时,转速正常。主轴转速运行>1000 r/min时,经常报警电机编码器零点标记丢失伺服故障。③重新启动后运行时主轴故障依旧。④X轴在移动过程中出现抖动现象,Z轴在移动过程中报警轮廓监控。开展了一系列故障分析与处理的技术攻关等活动,取得了较好效果。

2 故障分析

2.1 误差过大及处理方法

(1)故障现象。机床在进行加工扇形板零件时,加工的扇形板零件精度误差过大。

(2)分析和处理方法。扇形板的工艺要求要进行很多斜面的加工,在对工件加工过的斜面进行测量时,发现加工第二个斜面时候Z轴的进刀位置相对于加工第一个斜面的位置有偏差,并且加工精度不达标,机床X轴和Z轴联动加工斜面,分析原因是否为Z轴和X轴有间隙引起的加工精度差,用百分表吸在Z轴上,移动Z轴将百分表表针压在工作台上,百分表对零,将Z轴进行±1 mm正反向移动,监测Z轴间隙的大小。相反,用百分表吸在Z轴上,移动Z轴将百分表压在放置在X轴的工件上,百分表表针对在垂直于X轴的工件端面上,百分表对零,将X轴进行±1 mm正反向移动,监测X轴间隙的大小。发现X轴与Z轴间隙都不大,符合正常要求范围。进一步分析X轴和Z轴联动加工斜面出现此故障,怀疑X轴与Z轴几何精度有问题。配合机械用直尺打X轴与Z轴的垂直度,发现X轴与Z轴不垂直,将其重新调至垂直度后,故障消失。

2.2 编码器故障及处理方法

(1)故障现象。主轴转速运行<1000 r/min,转速正常。主轴转速运行>1000 r/min,主轴经常报警电机编码器零点标记丢失伺服故障。

(2)分析和处理方法。数控机床报警显示电机编码器零点标记丢失伺服故障,结合数控机床的结构,产生报警的原因有机械原因和电气原因,接下来需要对这两方面逐个排查。机械过载,造成电机的温度升高,编码器的温度也升高,电子元件性能不好造成报警。需要检查主轴箱与主电机连接的联轴器是否同心,主轴变速箱的轴承的好坏,主轴齿轮间隙是否过大,电机旋转时电机轴有无摆动等。电气原因主要检查电机编码器的好坏,电机编码器反馈电缆是否完好,控制电路板是否正常等。首先确认电气原因:停电后拆除电机编码器,检查编码器的轴承有没有死点,给编码器加5 V电源,用示波器检测编码器的输出信号是否正确。更换一新编码器后,在MDI方式下编写M03S1000,运行后故障依旧。运行M03S900机床运行正常,则说明编码器反馈电缆和控制板没有问题。在运行M03S900的程序中,观察电机编码器,发现电机编码器有摆动的现象,分析原因可能是电机轴承或机械原因造成的电机轴摆动。拆除电机和变速箱,由于主轴电机具有三相异步电机的特征,将拆下的电机加380 V电源,旋转时发现主轴电机内部有间断的响声,停电后分解电机检查,发现电机的前后轴承与端盖的轴承间隙太大,电机在高速旋转时,由于间隙的原因造成电机轴旋转时摆动量大,在同轴安装的高精度的编码器摆动量也大,所以报警“电机编码器零点标记丢失”等。将电机的端盖进行镶套处理,安装完成后试车,故障消除。

2.3 X轴抖动及处理方法

(1)故障现象。机床在加工工件时,执行G0X…时,或正向动快速移动X轴时,机床X轴出现严重的抖动现象。

(2)分析和处理方法。X轴采用滚动支撑,滚珠丝杠驱动工作台运行,分析X轴的传动机构,产生快速移动抖动的原因可能有:X轴的滚珠丝杠的间隙太大;X轴的动态特性参数设置不合理;X轴的读数头安装不牢,或者光栅尺受污染;因机床使用的乳化液黏度大,机床的润滑不好,造成摩擦力大。

根据先易后难的原则,对有可能产生故障的电气原因做了检查,由于机床出现的故障时间较长,动态性能参数设置可能不适合现有的传动链,修改动态性能参数位置环,电流环的增益参数MD32200,MD1407和积分时间MD1409,改变后故障依旧。检查反馈回路上读数头的安装和光栅尺的清洁情况,将机床改为半闭环,使用HEIDENHAIN检测光栅尺的工具PWT18检测光栅尺的信号,检测确定光栅尺没有受到污染。再对X轴的滚珠丝杠进行间隙检查,将百分表吸在机床Z轴,±1 mm移动X轴来检测X轴的滚珠丝杠的间隙,发现X轴的间隙约0.2 mm,根据经验判断X轴的间隙太大,造成在移动过程中出现抖动现象。根据滚珠丝杠的特点,要消除丝杠的间隙,得重新配合丝母中间的消隙的垫片,配合合适的垫片后,安装完成后,将机床改为全闭环后试车,故障消除。

2.4 Z轴报警及处理方法

(1)故障现象。机床Z轴在移动过程中,经常出现报警25050“轮廓监控”现象。

(2)分析和处理方法。Z轴采用双闭环控制,机械采用电机皮带连接滚珠丝杠驱动主轴箱运行,利用平衡缸来平衡主轴箱的自重,减少Z轴电机的输出力矩。机床出现轮廓监控,首先需对轮廓监控的概念有所了解,轮廓监控就是对于一个机床轴测量的实际位置值和从NC位置设定值计算出来的实际位置值进行比较,大于参数MD36400的值,就报警“轮廓监控”。根据Z轴的传动原理,控制原理和轮廓监控的原理,分析出现此故障的原因有:联轴器松动或者皮带打滑;机械部分润滑不好,机械阻力大;机械传动机构丝母的固定松动;平衡缸的油压调整得不合适;伺服电机的制动器故障;驱动器的性能不好或者信号异常;动态性能参数位置环的增益设定不合适。

根据轮廓监控的原理分析,出现此类报警的原因大多是机械故障。首先对有可能产生故障的机械原因进行检查,检查联轴器和皮带,正常;检查机床的润滑系统,油路通畅;检查平衡缸的压力,发现油压有点偏高,调整压力到机床要求的基础压力,试运行后故障依旧,判断不是平衡压力的故障;将Z轴改为半闭环,对Z轴进行间隙检查,将百分表吸在Z轴上,移动Z轴将百分表表针压在工作台上,百分表对零,对Z轴进行±1 mm正反向移动来监测间隙的大小,如果间隙大,则说明机械传动机构丝母的松动。检查并紧固丝母和丝杠座,试车后故障依旧。检查机械后故障未消除,有可能是电气故障由于机床使用时间较长,传动链磨损,动态性能参数设置不适合现有的传动链。为此修改动态性能参数位置环,电流环的增益参数MD32200,MD1407和积分时间MD1409,改变后故障依旧。故障基本确定在Z轴的驱动装置,更换Z轴的驱动装置并安装完成后,将机床改为全闭环后试车,故障消除。打开Z轴的装置检查,发现功率元件的焊点虚接,造成整流逆变没有输出。

3 总结

通过对XK2316/5镗铣床的主轴旋转经常报警,电机编码器零点标记丢失伺服故障进行分析,在X轴移动抖动,Z轴运行时报警“轮廓监控”等故障的排除过程中,不但总结出维修和排除此类故障的维修流程,缩短了维修时间,也保证了设备能够长时间正常和顺利地运行。

TH17

B

〔编辑 王永洲〕

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