牛雷 季敏 石宁宁 吴敏 汪洋
摘要:陈家庄油田陈25块属于稠油水驱油藏,地层原油粘度8000-12000mPa.s,目前含水93.5%,进入特高含水期。自油价低迷以来,该块通过优化措施结构,强调油水联动,改善注水状况,在保证措施效果的同时,将措施成本控制在了低位,从而取得了较好的经济效益,实现了陈25块原油生产稳定和可持续发展。
关键词:措施优化;低成本采油;效益开发
1油藏概况
1.1地质概况
陈家庄油田陈25块是一个具继承性发育的受基岩古地形控制的披覆构造稠油油藏,储层为一套河流相正韵律沉积,主要含油层系为下馆陶组1-4砂组,含油面积9.6平方千米,地质储量1690万吨。储层物性好,孔隙度30.4%-33.1%,渗透率1713×10-3μm2,属高孔高渗储层。油层非均质较强,地面原油粘度平均6990mPa.s;油藏具有正常的压力系统,原始地层压力13.09MPa,地层温度670℃,屬高温异常。
1.2开发简况
陈25块从1992年采用反九点法注采井网投入开发,先后经历了试采、产能建设、含水上升、综合治理等阶段,1999年以来逐步改排状注水井网。目前已高速开发25年,平均采油速度1.2%,年产油10万吨以上达15年以上,是陈家庄油田的主力开发区块,也是河口采油厂普通稠油常规开发的代表。目前,油井开井82口,水井开井40口,采出程度20.35%,累注采比1.12,平均动液面468m,地层压降0.5MPa。
2存在主要问题
2.1出砂严重,防砂措施成本高
陈家庄陈25块由于储层孔隙度高,渗透率好,但储层胶结疏松,极易出砂,使得该区块防砂成为主要增产措施,平均防砂周期2.5年,目前防砂措施占总措施井次的73%。防砂工艺采用筛管砾石高压充填防砂,单井次防砂费用平均为32万元,平均占井周期8.6天,近10年防砂一次成功率为92.5%。在当前低油价的背景下,该工艺具有防砂费用高、占产时间长的问题。
2.2分注率低,层间开发状况差异大
陈25块注水井普遍采用合注合采,由于非均质性较强,造成主力与非主力层、主力层间吸水状况差异大,注水时层问干扰严重,近3年内测吸水剖面35口井,50%主力层吸水85%以上,使注采完善的3砂组水淹范围广,非主力层水淹范围较少。
3主要做法及效果效益
3.1细化防砂抑砂工艺,降低防砂成本
(1)、归纳分析现有对出砂井有效措施,建立适应条件数据库。
目前,主要的防砂措施有重防砂、试挤、挤防膨抑砂剂。从实际应用效果来看,三种方法各有利弊,通过单纯试挤排砂,费用最低,占井时间短(4h),但有效期最短,有效率较低,该方法适于采出程度高,含水高,防砂增油效果差的井;挤防膨抑砂剂,能够抑制粘土膨胀,通过阳离子聚合物链节将带负电荷砂粒桥接和固定,达到抑砂目的。具有措施费用相对较低,占井时间短(24h),对地层伤害小,该工艺适用于储层较厚,地层砂粒度中值小于0.3mm的油藏,出砂不严重且为粉细砂的井,具有明显作用。重防砂适用于出砂严重,且通过以上措施无法恢复产量的井。
(2)、对目前出砂井进行优化分类
陈25块目前开井83口,按照原油性质分,北区原油粘度低于南区,陈北井出砂优先选择试挤及挤抑砂剂,平面注水对应率较高,储层厚度5m以上的井,优先选择使用抑砂剂,南区及边部注采对应差的井选择重防砂。
3.2采用多级多段分层注水,改善非主力层开发状况
为缓解层问矛盾,通过持续完善分层认识方法,结合多层段开采井实际,由前期分层差异的论证,根据渗透率级差、分层采出状况、吸水剖面、隔层发育情况,确定分层标准。纵向上将主力层间隔层发育平面差异大,对隔层发育良好,层间差异大的井组进行细分注水。目前,该块水井开井40口,分注井31口,其中两级三段的5口,单注井6口,总分注率由之前的50%提升至92.5%。
3.3强化传统低成本措施应用
引进新技术的同时,将原来低成本技术优化应用,尽最大程度的发挥提液、调参、调配等低成本、无成本措施效果,大幅改善该块的开发状况。
(1)、周期注水
陈25块受储层发育不稳定影响,局部存在注采对应较差的情况,例如:陈5-11井组、陈7一斜更2井组等,我们通过周期性地改变注入量和采出量,在地层中造成不稳定的压力场,使流体在地层中不断地重新分布,从而使注入水在层问和平面压力差的作用下发生渗流,促进毛管吸渗作用,增大注入水波及系数及洗油效率,改善井组的开发效果。
(2)、“提控”结合,均衡流场
对陈25块超过极限含水的油井采取了问开替套管油等措施,对含水相对较低,有一定剩余油潜力的井采取提液方式,通过调控结合,进一步强化油藏压力场的变化,扩大波及体积。
对应状况较好,剩余油相对富余,配合调参后的提液、控液,能够在不花成本的情况下完成增油目标,陈17-13井冲换后注水情况得到改善,对应的陈21-13井进行大泵提液,液量由之前的3t/d上升至11t/d,日增油8t/d。陈19-15对应注水井进行调剖,同时由于该井Ng下21层处于非主流线,提高对应陈17-17井注水量,降低该井液量,改善Ng下21层动用情况,使得该井日油由之前的3.5t/d,升至15.6t/d,日增油12.3t/d。
(2)、优化配产配注,强化动态调配
加大陈25块注水调配力度,从而提高储量动用率,达到稳产、增产、提高采收率的目的。单元目前平均干压11.4MPa,单井启动压力为3.6-11.0MPa,按照单井配产配注要求和单井注水指示曲线,先后增注2口注水井,对应的16口油井中的8口油井见效明显,井组含水降低0.2%,日油水平上升12.5t/d。
4取得效益
通过优化低成本措施工艺,精细油藏管理,措施有效率、增油量等生产指标均有较大程度的提高,为夯实产量奠定基础。陈25块2016年措施成本较去年降低30%,其中重防砂仅12井次,比去年减少11井次,节省成本352万元。通过优化将13口需要重新防砂井,改为挤抑砂剂,减少作业费用近150万元,已累增油5952t;分层注水取得良好效果,自然递减得到有效控制,由10.5%降至8%,为夯实产量奠定了基础。