张庶升 李卫东(中国石油乌鲁木齐石化公司炼油厂,新疆 乌鲁木齐 830019)
抽提装置汽提塔蒸汽加热器频繁泄漏原因分析
张庶升 李卫东(中国石油乌鲁木齐石化公司炼油厂,新疆 乌鲁木齐 830019)
抽提装置是重整工艺生产芳烃类产品的重要环节。本文针对抽提装置汽提塔底蒸汽加热器频繁泄漏,对可能导致泄漏的各方面因素进行分析。
抽提;加热器;溶剂
本公司70万吨/年抽提装置2010年10月试车成功,连续运行已达六年,从产品质量、节能等指标来看,均达到设计要求。但在生产运行过程中,存在一个困绕抽提装置安全运行的问题:汽提塔C-2402底蒸汽加热器E-2402频繁泄漏,近六年共出现10次泄漏。
2015年12月9日,换热器E-2402再次发生泄漏,装置被迫停工进行抢修。
通过前期的日常监控,溶剂系统水含量呈持续上升趋势(由0.8%上升至1.6%)。经过对流程和各换热器的排查,确认溶剂汽提塔再沸器E-2402泄漏。
从2011年2014年再沸器E-2402泄漏情况来看,再沸器泄漏位置集中在换热器底部管板与管子焊肉处,主要是应力腐蚀形成砂眼状泄漏点。结合抽提装置工艺运行,分析造成E-2402泄漏原因有以下可能:
(1)溶剂系统状况恶化,环丁砜溶剂分解生成酸性物质。同时,老化溶剂在再沸器管束和管板处积垢,此垢物中富含氯、硫等物质,造成再沸器管束腐蚀。
(2)由于设计问题,导致凝结水系统波动大,造成再沸器背压频繁波动,对再沸器造成冲击。
(3)再沸器设计、制作、选材问题。
针对以上存在的可能性,进行了逐一分析,明确本次泄漏的原因。
2.1 抽提装置溶剂品质的控制
(1)溶剂系统PH值的控制
溶剂为环丁砜,其操作温度等指标直接影响工艺运行环境的质量,所以汽提塔、回收塔温度均严格控制在180℃以下,防止环丁砜溶剂分解。同时,为防止溶剂系统酸性物质的富集,中和剂保持连续加注,溶剂系统PH值保持在7.5以上。
从装置正常运行期间贫溶剂分析来看,溶剂品质控制在正常范围内。
(2)溶剂系统氯离子的控制
由于上游重整装置工艺控制的原因,造成抽提原料含氯离子,最后在溶剂系统中富集,根据相关资料表明溶剂中富集的氯离子可以达到100-10000mg/kg。根据近一年分析可以看出,本装置溶剂中氯含量最高达到22.6mg/kg,平均为12.5 mg/kg,不会对换热器材质产生腐蚀。
2.2 凝结水系统的优化
本装置在2010年设计和施工期间,存在一定缺陷,包括:蒸汽加热器E-2402、2406控制方式不合理、多支凝结水流程不合理、蒸汽减温减压器设计偏小等问题,造成抽提装置凝结水系统波动大,对各换热器的日常运行带来了安全隐患。
2013年8月,我们利用装置大检修对凝结水系统进行改造。通过开工后的验证,改造前存在的凝结水闪蒸罐闪蒸压力、凝结水出装置流量、加热蒸汽温度波动的问题得到了解决。
2.3 再沸器设计、制作、选材方面
2015年12月12日,对E-2402管束全面检测。
2.3.1 电涡流检测
(1)设备器壁打开后,管束已整体发生扭曲。(2)从管束切口的截面可直观的看出管束管壁减薄,问题集中在壳程入口侧,其中14根开裂,58根变形。(3)对切下的壳程入口侧管束进行初步测量:管束减薄是由内向外发生,腐蚀由管束内部介质引发。(4)对壳程出口侧管束同样进行了截取和测量:壳程出口侧的管束轻微减薄。
2.3.2 金相检验
在换热管横截面取样观察,其金相组织为:铁素体+珠光体,金相组织正常。
2.3.3 硬度检测
对换热管横截面进行显微硬度检测,硬度值为130.1HV0.1至133.3HV0.1。硬度值均正常。
2.3.4 化学分析
对E-2402换热管进行化学分析检测,所测元素均符合10#要求。
本次E-2402泄漏点不是发生在个别管束,而是集中在蒸汽入口侧大量管束,所以应是工艺介质引发的均匀腐蚀。环丁砜在无氧条件和正常操作温度下,其分解速率极小,对碳钢腐蚀很小,但在温度大于180℃的时候则出现分解现象,随着温度升高分解会加剧,若系统中存在氧气、局部过热和水解也会加速环丁砜的分解。根据管束情况发生变形破裂的集中性,我们可以判定此区域为蒸汽入口处,存在局部过热,系统中环丁砜溶剂分解所生成的酸性物质导致管束管壁普遍性减薄,蒸汽压力高于管束的屈服强度后,造成管束破裂。另外,由于局部生成的酸性物质无法富集,不会对整体的溶剂系统造成影响,也不能通过贫溶剂分析进行提前预判。
抽提装置溶剂系统加热器泄漏存在多方面原因。除了严格控制溶剂品质、优化工艺控制方式之外。设备材质的造型也直接关系到装置“安稳长满优”的运行。为此我们计划将换热器E-2402材质升级为304,同时重点观注材质升级后换热效率能否满足运行要求,避免对装置加工负荷的影响。
张庶升(1974-)男,汉族,山东金乡人,高级工程师,主要从事石油化工技术管理工作。