田宗强 韦龙贵 韩成 鹿传世 王成龙
中海石油(中国)有限公司湛江分公司
东方1-1气田主要开发莺歌海组二段浅层气藏,钻遇地层依次为乐东组、莺歌海组。表层乐东组及莺歌海一段大套泥岩极易水化分散[1-2],前期钻井过程中使用包被抑制性钻井液,未能有效防止泥岩碎屑聚结成球;气田经过长期开发,储层存在压力衰竭,且开发层位浅(垂深1 350 m左右),地层破裂压力低,钻井液封堵性能不足导致井壁失稳及井漏频发[3-5];采用大位移水平井开发,对钻井液的井眼清洁能力及润滑性要求高[6]。针对现场存在的问题,表层Ø444.5 mm井段及Ø311.2 mm井段尝试使用了海水聚合物钻井液体系。储层段Ø215.9 mm井段在前期使用的钻井液基础上引入纳米可变形封堵剂PF-Greenseal,同时配合使用PF-LPF成膜封堵剂及高效润滑剂PF-Greenlube,显著提高了封堵性能、井壁稳定性及润滑性能。该钻井液作业模式在东方1-1气田X平台现场应用取得较好的效果,可为同类油气田开发提供参考。
Technical difficulties of drilling fluid
东方1-1气田开发井井身结构如图1所示,Ø762.0 mm隔水导管一般采用桩锤打入,钻井作业从Ø444.5 mm井眼开始,同时由于目的层浅,本文将Ø444.5 mm井段、Ø311.2 mm井段作业称为表层作业。Ø444.5 mm井段为造斜段,Ø339.7 mm套管下至莺歌海组一段,Ø311.2 mm井段为稳斜段,Ø244.5 mm套管下至莺歌海组二段顶部,Ø215.9 mm井段为水平段。
(1)表层钻进出泥球严重。表层主要钻遇乐东组、莺歌海组一段。乐东组主要岩性为厚层灰色泥岩夹灰色泥质粉砂岩,莺歌海组一段为大套灰色泥岩及灰色粉砂质泥岩。表1为东方1-1气田某井钻遇地层的黏土矿物含量及组分信息,可以看出,乐东组、莺歌海组一段地层黏土矿物含量在50%左右,且黏土矿物组成以伊蒙混层为主,阳离子交换容量大,伊蒙混层吸附结合水能力强,泥岩钻屑表面易水化,从而导致泥岩钻屑之间相互粘结形成泥球[7-8]。
前期东方1-1气田X平台开发井Ø444.5 mm井段、Ø311.2 mm井段使用包被PDF-PLUS/KCl钻井液体系的包被抑制性及钻井液携带性不足,井眼清洁较差,产生泥球。同时,浅层钻进机械钻速较快,环空岩屑浓度高,泥岩钻屑更容易聚结成球,经常发生堵塞高架槽、振动筛糊筛、环空憋压、卡钻等情况,严重影响作业时效,现场泥球返出如图2所示。
图1 东方1-1气田开发井井身结构Fig. 1 Casing program of development well in Dongfang 1-1 Gasfield
表1 东方1-1气田浅部地层黏土矿物含量及组分Table 1 Content and composition of clay minerals in shallow layer in Dongfang 1-1 Gasfield
(2)储层压力衰竭,储层保护难度大。东方1-1气田经过长期开发,储层压力存在严重衰竭,部分井段地层压力系数衰竭至0.49,钻进过程中产生较高的压差,容易诱发井漏及压差卡钻等复杂情况;另一方面,地层埋深浅,承压能力弱,也容易憋漏[9-10]。井漏是导致储层污染的主要因素,东方1-1气田前期调整井A9H2井和B8H1井Ø215.9mm水平段钻井时均发生井漏,同时2口井表皮因数测试结果最高达到127,储层污染严重。
图2 东方1-1气田开发井钻进现场返出泥球Fig. 2 Mud ball returned in the drilling site of development well in Dongfang 1-1 Gasfield
(3)携岩要求高,摩阻扭矩大。东方1-1气田多采用大位移水平井开发,调整井基本设计如表2所示,水平段长,最长达到1 005 m,井斜角大,易形成岩屑床,同时前期钻井期间机械钻速快,岩屑不容易被携带出来,经常发生憋泵憋扭矩[11-12]。另外东方1-1气田水平井水垂比一般超过2.0,为提高储层钻遇率,在实钻过程中经常调整井眼轨迹,井斜角变化较大,水平段Ø215.9 mm井眼井斜角达到95 °,大位移水平井轨迹复杂,进一步增大钻井摩阻扭矩[13]。
表2 东方1-1气田3口调整井基本设计参数Table 2 Basic design parameters of 3 adjustment wells in Dongfang 1-1 Gasfield
(4)储层垂深浅,井壁易失稳。东方1-1气田浅层目的层垂深1 300~1 400 m,压实程度低,地层疏松,水平井坍塌地层裸露井段长,裸露面积大,且钻进作业时间越长,钻井液对裸露地层的浸泡时间增加,引起坍塌的可能性就越大。同时在水平段钻进过程中,相对于直井,钻井液流动阻力大,引起的附加压差增大,钻井液滤液对地层侵入量增加,侵入深度加大,引起缩径或垮塌的可能性增加。
Technical countermeasures
Drilling fluid system of sea water polymer used in the surface layers
表层Ø444.5 mm、Ø311.2 mm井段改变以往钻井液思路,均采用海水聚合物钻井液体系进行钻进,海水聚合物钻井液体系配方为:海水+4%膨润土+0.2%烧碱+0.1%纯碱+0.5%PF-PAC(低黏聚阴离子纤维素)+0.3%PF-FLO(淀粉)+0.1%PF-XC(黄原胶)。不同于前期使用的PDF-PLUS/KCl包被抑制钻井液体系,海水聚合物钻井液体系配方简单,为分散型钻井液体系,确保乐东组泥岩充分水化,避免岩屑抱团出泥球,同时现场使用大排量携带出岩屑,有效解决了出泥球问题。
Shielding-temporary blocking drilling fluid used in reservoirs
针对Ø215.9 mm井段因储层压力衰竭引发的井漏问题,室内在现场前期使用的无固相钻井液基础上,引入可嵌入并有效封堵地层微裂缝的纳米级可变形封堵剂PF-Greenseal和碳酸钙PF-Ezcarb。储层最大孔径约37.2~46.5 μm,依据Hands理想充填理论,当PF-Ezcarb累计粒度分布曲线D90约等于储层最大孔径时,可获得较理想的暂堵效果[14-15],最终选择的碳酸钙PF-Ezcarb粒度分布D90为44.52 μm。PF-Greenseal与PF-Ezcarb结合,进一步降低了孔隙压力传递,加强承压封堵能力。得到优化配方为:钻井水+0.3%烧碱+2%FLOTROL(降滤失剂)+3%PF-Greenseal(封堵剂) + 2.5%PF-Greenlube(润滑剂) + JLX B (聚合醇) + 3%PF-Ezcarb(碳酸钙)+1%PF-LPF(成膜剂)+0.5%PF-XC(黄原胶)+0.1%~0.3%PF-VIS(增黏剂)。
室内选取莺歌海组二段2块垂深1 342 m探井岩心,对比了优化前后无固相钻井液在高压条件下漏失量情况。在26 MPa压差下,优化后的无固相钻井液漏失量由优化前的5.4 mL降低到0.4 mL,说明封堵剂PF-Greenseal及PF-Ezcarb形成了致密的泥饼和封堵带,具有较好的承压效果,满足压力衰竭储层钻井作业要求。同时室内也测试了优化后的无固相钻井液粒径分布,优化后的无固相钻井液体系粒径范围为0.6~250.3 μm,分布范围宽,具有良好的暂堵效果。
Analysis on application effects
Remarkable ROP improvement without mud ball
东方1-1气田X平台3口调整井X7H、X8H、X10H井表层使用了海水聚合物钻井液体系,效果见表3,相比前期表层Ø444.5 mm、Ø311.2 mm井段使用的PDF-PLUS/KCl聚合物钻井液体系,无泥球堵塞高架槽、振动筛糊筛等情况发生,有效解决了泥球问题,平均机械钻速由前期的39~64 m/h提高到85 m/h左右,提速明显。另一方面,相比Ø444.5 mm、Ø311.2 mm井段全程使用PDF-PLUS/KCl聚合物钻井液体系,使用海水聚合物钻井液体系,单井钻井液成本显著降低,据计算可节约钻井液成本近50%。
表3 X平台各井钻井液综合效果对比Table 3 Comprehensive effect comparison between drilling fluids used in each well of Platform X
Good reservoir protection effect
东方1-1气田X平台3口调整井X7H、X8H、X10H井Ø215.9 mm目的层钻进使用屏蔽暂堵型无固相钻井液体系,完井清喷结果显示,单井均超配产,整体超配产约20%,3口井测试表皮因数依次为0.45、0.20、0,体现出优良的储层保护效果。
Good cuttings carrying performance with low friction
水平段钻进过程通过往循环池缓慢补充聚合物PF-VIS及PF-XC[16],调整钻井液低剪切速率下的黏度,维持钻井液六速旋转黏度计Φ3读数大于5,动切力保持 9~13 Pa,表观黏度保持 25~30 mPa·s,API滤失量保持在1.0 mL以下,同时适当划眼,保持井眼清洁。图3为3口调整井Ø215.9 mm井段实钻ECD情况,由于3口井钻遇的储层压力衰竭程度不同,所以选择的开钻钻井液密度不同。由图3可以看出,3口井的ECD随着井眼深度的增加而缓慢增加,钻进期间ECD增量分别仅为0.15、0.13、0.11 g/cm3,可见钻进过程中钻井液携岩性能良好。
图3 3口调整井Ø 215.9 mm井段实钻ECD图Fig. 3 ECD diagram of actual drilling in the Ø215.9 mm hole section of 3 adjustment wells
为进一步改善东方1-1气田浅层大位移水平井钻井无固相钻井液润滑能力,调整井Ø215.9 mm井段实钻过程中,在无固相钻井液中加入润滑剂PFGreenlube及JLX B。利用X10H井现场空转扭矩、倒划眼扭矩及钻进扭矩数据,通过软件反算,并对比井深、水平裸眼长度、水垂比等相差不大的前期生产井X5H井,X10H井套管及裸眼摩阻因数在0.2~0.3之间,X5H井套管及裸眼摩阻因数在0.3左右,X10H井扭矩不超过4 000 N·m,X5H井扭矩已超过4 000 N·m。由此可见,使用润滑剂PF-Greenlube及JLX B可显著降低钻进扭矩。这是由于由于润滑剂PFGreenlube为水包油型乳状液,同时利用聚合醇JLX B的浊点效应,其分子可以吸附于井壁泥岩表面,聚集形成乳状颗粒,形成一层润滑膜,具有较强的润滑作用。
Borehole stability
3口调整井Ø215.9 mm水平井段钻井过程中没有出现掉块情况,这是由于钻井液加入成膜封堵剂PF-LPF。PF-LPF为多羟基高分子化合物,在钻井液中充分溶解后呈膜状,再通过物理和化学的吸附作用,吸附在黏土、钻屑及井壁裂隙表面,减少了滤失通道面积,尤其是对泥岩段,可阻止钻井液中自由水向井壁渗透,在屏蔽暂堵的基础上进一步增强井壁稳定性[17-18]。其中X10H井水平裸眼段长达1 104 m,最大井斜角为90.5°,现场测试了X10H井水平裸眼井径,井径曲线如图4所示,经过计算井眼扩大率低于3%,表明屏蔽暂堵型无固相钻井液体系具有良好的井壁稳定性能。
图4 X10H井井径曲线Fig. 4 Caliper curve of Well X10H
Conclusions
(1)针对东方1-1气田表层泥岩地层易水化出泥球问题,探索性地使用分散型海水聚合物钻井液体系钻进,确保泥岩充分水化,解决出泥球问题,同时使用海水聚合物钻井液能显著提高机械钻速,降低钻井液作业成本。
(2)基于理想充填理论优选架桥粒子碳酸钙粒度分布,可降低孔隙压力传递,加强钻井液承压封堵能力,加入水包油型乳状液润滑剂PF-Greenlube及配合使用聚合醇JLX B能显著降低水平井钻井扭矩,同时使用成膜封堵剂可提高浅层长水平裸眼段的井壁稳定性。
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