(浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司,浙江绍兴312073)
炉后DCS控制系统的改造
王翔,陈欢
(浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司,浙江绍兴312073)
介绍滨海热电厂结合超低排放工程而进行脱硫DCS系统改造,通过对原控制系统的网络拆分,对施工、调试各环节的过程管理,确保热工控制系统的可靠性。
分散控制系统改造;网络;项目管理;试验
滨海热电厂脱硫DCS(分散控制系统)原采用国电南自TCS3000系列,干渣系统原采用的PLC控制系统,由于超低排放改造工程实施需要每台机组新增DCS控制柜及DPU等设备,而原脱硫DCS控制系统已停产,控制器卡件、备品等购买价格昂贵。随着火电机组环保排放要求越来越严格,烟气脱硫装置的控制系统安全和可靠运行也提到了重要地位。原1号、2号机组仅设计一套控制系统,采用同一个网络,电源柜合用,在单元机组计划检修工作时,脱硫DCS系统机柜的清扫、组态修改等工作存在风险,不利于机组的安全,因此将脱硫DCS控制系统、干渣控制系统一并改造,改造后统一命名为炉后DCS控制系统。目的就是将超低排放系统、干渣系统和脱硫系统采用同一分散控制系统进行监视和控制,将原脱硫DCS控制系统网络拆分为单元机组控制网络,设置脱硫DCS系统公用网络,利于机组检修维护时管理。
针对以上情况,完成以下内容:拆分DCS网络和电源柜,按照单元机组分别组成一个网络,DCS电源柜按照单元机组设计;超低排放改造部分新增机柜和控制器;改造单元机组干渣控制系统;拆分原脱硫系统所有浆液循环泵和氧化风机在同一控制器内,不符合可靠性要求的设备;拆分DCS系统电源系统;逻辑组态及画面优化。
改造前期,针对现场改造需求,对照原厂家的资料,对改造系统的IO清单进行逐一梳理。
(1)原脱硫DCS系统和干渣PLC系统IO清单核对。
(2)根据原IO清单,结合逻辑进行盘点,确保原IO清单的准确性。
(3)核对原脱硫DCS系统和干渣PLC系统,整理联锁清单。
(4)原脱硫系统所有浆液循环泵和氧化风机在同一控制器内,根据可靠性原则拆分。
(5)超低排放DCS系统的IO清单整理。
(6)根据需求整理IO清单,编写招标文件,确定中标单位,明确改造后的系统网络结构。
2.1 施工时间
分阶段实施2台机组改造:2015年10—11月实施2号炉超低排放新增部分、2号炉脱硫部分、干渣部分改造实施。2017年1月机组双停1周内实施脱硫公用系统改造,2017年1—2月实施1号炉超低排放新增部分、2号炉脱硫、干渣部分改造。
2.2 施工前安全管理
施工单位施工前,由热工人员对施工人员进行安全交底,向施工人员交代电子间管理制度。对电子间的运行和检修区域进行机械隔离,并张贴了醒目的安全提示标识,确保施工人员不发生走错间隔行为。
施工前逐个梳理设备的带电情况,不能停运的设备切至就地运行,并做好相应的安全措施。
2.3 项目施工
2.3.1 系统搭建及机柜就位
在辅控楼输灰电子室先行安排超低排放DCS控制柜、炉后DCS电源柜就位及新设炉后DCS工程师站。同时炉后DCS系统操作员站、工程师站及打印机的通信电缆全部接好,将初版的组态内容和画面导入系统。控制柜、电源柜的接地电缆接至专用接地处。机柜间的接地铜牌通过50 mm2软铜软线连接,在接入总接地点前,进行绝缘电阻测试,符合要求后进行下一步工作。
脱硫DCS、干渣PLC改造部分施工在机组停运后进行,实施中需注意以下几点:
(1)DCS,PLC柜拆线前核对:对原系统卡件的排卡和接线方式进行培训,并对带电设备陪同施工人员逐一确认,按照清单对就地设备逐一断电。
(2)根据整理的IO清单进行信号核对,核对正确后拆除机柜内接线,并逐一做好标记,将电缆裸露部分剪断包扎,核对原电缆编号并标记。
(3)待所有电缆均核对正确并标记完成后,将电缆整理整齐,抽回至电缆沟道,拆除原机柜。
(4)拆除原机柜后,开始新盘柜安装。脱硫机柜的接地铜牌接至原系统的接地点。
2.3.2 机柜上电及IO通道测试
炉后DCS电源柜上电前,先测量电压正常,正常后投入DCS电源柜电源,再逐个投入各电源模件的电源开关,用万用表测试电源模件的输出直流电压,观察电源模件的状态指示灯。指示灯状态应正确,输出电压值应在厂家说明书规定的范围内。再依次插入各个控制模件,观察其状态指示是否正确。
各控制模件显示正常后进行I/O通道测试,确保I/O模块能符合设计要求,并填写校验报告单。I/O通道测试完毕后控制柜电源切除,进入接线工作。
2.3.3 电缆接线
(1)进盘柜电缆要求整齐排列,原则上要求型号规格及粗细一致的一起编扎成排进盘;进盘后,电缆原则上不允许交错,排列要整齐美观。
(2)电缆剥线时,注意不要损伤芯线;专业技术人员要及时进行检查电缆是否有损伤,确认无误进行接线。
(3)检查电缆两端的芯线和电缆标识,核对正确后挂上临时号牌,正式号牌及时打印并悬挂。
(4)屏蔽线不允许超过5根电缆一起压线,注意避免屏蔽线预留过短。专业技术人员需进行屏蔽电缆验收工作。
(5)电缆线芯裸露部分符合规范要求,线芯整齐绑扎成捆。
(6)线号标识及时悬挂,并确保准确无误。
(7)对于需进行转接机柜的信号电缆,必须按图纸进行信号转接。
2.3.4 就地设备调试
(1)接线完成后就地设备送电前,必须进行绝缘测试,合格后对就地设备逐个送电,确保电源与设备一一对应。
(2)设备送电后,检查反馈信号是否正常。
(3)检查温度信号与实际是否相符。
(4)检查压力、流量、液位测点信号显示。
(5)电动门、调节阀调试,先核对信号及接线,确认正常后送电调试。
(6)电动机信号,先核对信号及接线,并将电机在CRT上置试验位。
2.3.5 逻辑顺控、保护试验
在所有静态试验完成后,设备进行单体保护联锁试验,采用信号模拟和真实动作的方法,对照逻辑操作卡进行逐项试验,调试单位、运行人员、热控人员等联合验收,各项参数设计及逻辑动作情况均符合设计要求。
顺控试验主要涉及浆液循环泵、真空皮带机、热媒水泵、湿电循环水泵、管式GGH烟气冷却器吹灰、水平烟道除雾器冲洗、吸收塔除雾器冲洗水泵、湿电排水箱排水泵等设备,顺控符合设计要求。
6 kV电机的顺控试验,需先将电机开关打至试验位,避免多次启动造成电机损坏。
整个超低排放DCS改造工作施工阶段,施工人员、调试人员及专业技术人员各司其职,积极配合,现场管控施工质量、进度丝毫不放松,工期严格按照施工进度节点进行验收和闭环。
炉后DCS控制系统改造后各项试验均正常,系统热态试验一次成功,环保各项测量数据准确无误,SO2和烟尘浓度降低效果显著,达到预期设定目标。从投产至今炉后DCS控制系统运行正常,改造收效显著。
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(本文编辑:徐晗)
Transformation of Back DCS
WANG Xiang,CHEN Huan
(Zhejiang Zheneng Shaoxing Binhai Thermal Power Co.,Ltd.,Shaoxing Zhejiang 312073,China)
This paper introduces transformation of desulphurization DCS system based on ultra-low emission engineering in Binhai Thermal Power Plant.Through network splitting of the original control system and process management of construction,commissioning,reliability of thermal control system is guaranteed.
DCS transformation;network;project management;test
10.19585/j.zjdl.201707015
1007-1881(2017)07-0060-03
TK39
B
2017-03-31
王翔(1970),女,工程师,主要从事热工自动化系统维护与技术管理工作。