王小莉 周靖淞
摘 要:本文介绍了广州中船黄埔造船有限公司建造的1 500 t海警船的主推进系统,并对主机和齿轮箱接排失败的原因进行了深入分析并予以解决。
关键词:主推进系统;主机;齿轮箱;接排
中图分类号:U664.2 文献标识码:A
Abstract: This paper introduces the main propulsion system of 1 500 t police vesselbuilt by CSSC Guangzhou Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited and analyzes the cause and solution for main engine and gear box failure to engage.
Keywords: Main propulsion system;Main engine;Gear box;Engage
1 前言
船舶主推进系统由柴油主机、齿轮箱、轴系和螺旋桨组成。主机与齿轮箱能否稳定且可靠的接排、脱排,直接关系到设备的使用寿命及航行的安全。目前,主机与齿轮箱的接排方式主要有液力耦合式和摩擦片式两种。下面以上海708研究所设计并由广州黄埔文冲船舶有限公司建造的1 500 t海警船的主推进系统为载体,对主推进系统中影响主机与齿轮箱正常接排的因素进行分析。
2 主推进系统组成
1 500 t海警船的主推进系统,主要由以下设备及系统组成,其齿轮箱采用了最常见的摩擦片式离合器:
(1)4台德国MTU 20V4000M93型主柴油机,功率3 900 kW;
(2)2套德国SIEMENS型减速齿轮箱,外接2套对外消防炮;
(3)2套上海704所KL80/5型液压调距系统;
(4)2条轴主系及轴系附件;
(5)2个调距桨;
(6)1套加拿大L3-MAPPS型推进监控系统,含机舱、集控、驾驶等多个控制站;
(7)其它外围辅助设备。
3 主推进系统布置
1 500 t海警船主推进系统采用了四机、双桨的配置,如图1所示。
4 主推进系统接排失败的原因分析及解决方案
4.1 接排失败现象
1 500 t海警船主推进系统试验中,发现主机在规定接排转速下(600~1 200 r/min),无法与齿轮箱完成接排,具体表现为:
(1)接排指令发出后,随着接排过程中柴油机外部负荷(主要来自轴系及螺旋桨)的突然增大,柴油机电子调速器的输出油门亦增大(即喷油量增大),在喷油量达到最大时,柴油机仍然无法带动轴系及螺旋桨,导致柴油机被压停;
(2)从发出接排指令到柴油机被压停大概只有2 s时间,这个过程中柴油机的燃油、滑油、冷却水、排气温度、轴承温度等热功参数均未出现异常,齿轮箱也没有任何报警输出。
4.2 引起接排失败的可能因素及分析
4.2.1 电气及机械联锁对接排的影响
接排前,需保证下列接排联锁测点已解除:
(1)主车钟手柄必须在零位;
(2)主机及齿轮箱盘车位置应在脱开位置;
(3)锁轴销要在脱开位置;
(4)螺距要在零位;
(5)主机/齿轮箱滑油压力均在接排允许范围内;
(6)主机冷却水压力需在接排允许范围内;
(7)尾轴气胎压力应全部释放(防止轴系被气胎抱死)。
如果上述任一条件不满足,主机/齿轮箱就无法接排。
4.2.2 齿轮箱预控制油压大小及维持时间对接排的影响
预控制油压的作用是实现控制油的预填充,预控制油压的填充及维持过程,实际上就是离合器处于半离合的过程。
首先从预控制油压的大小来分析:如果预控制油压过小,接排过程中油压无法将齿轮及摩擦片推至半离合状态,从而无法驱动轴系低速旋转,同时也会对齿轮箱摩擦片的使用寿命产生负面影响;如果先导油压过大,则在接排过程中会出现主机被压停的情况。
其次从预控制油压维持时间的长短来分析:如果预控制油压维持时间过短,相当于时间/压力坐标的斜率增大(如图2中的T3段),从预控制油压上升到开关油压(即正常工作的控制油压)的时间很短,瞬间产生的重负荷会使主机的调速器没有充足的响应时间,柴油机会被“憋停”;相反,如果先导油压维持时间过长,齿轮箱在接排过程中长期处于半离合状态,则会缩短摩擦片的使用寿命。
4.2.3 主机输出扭矩及齿箱箱最小启动扭矩对接排的影响
接排瞬间若主机输出扭矩小于齿轮箱最小启动扭矩,则会导致接排失败或主机被“憋停”。主机输出扭矩的大小,直观上反映在接排时主机转速的高低,主机转速越高,主机驱动端的输出扭矩也就越大;但如果主机接排转速过高,则虽然达到或超过了齿轮箱的最小启动扭矩,但同时也会大大缩短齿轮箱摩擦片的使用寿命,极端情况下会将摩擦片烧毁。
4.2.4 主机调速器参数的设置对接排的影响
随着柴油机控制技术的不断发展,电子调速器凭借其快速、精准、稳定的响应,已逐渐取代机械调速器成为柴油机控制的主流。电子调速器的快速、准确、稳定的响应,与闭环控制中的PID参数密不可分。其中,P为比例参数,控制系统响应的快速性;I为积分参数,控制系统的准确性;D为微分参数,控制系统的稳定性。PID闭环控制系统原理,如图3所示。
在主机接排过程中,如果PID参数没有正确设置,尤其是在微分增益D设置偏小的情况下,极有可能出现在外部负载变化时引起柴油机的“游车”。极端情况下,在负载突卸时会引起柴油机飞车,或在负载突加时,将柴油机转速压至过低,引起柴油机停车。
4.3 接排失败原因排查及解决方案
(1)现场对机械和电气联锁条件逐一进行检测,均未发现有不正确的联锁,因此,排除4.2.1接排因素的影响;
(2)在实际接排过程中,预控制油压已经调至齿轮箱系统允许承受的油压下限,但仍然无法完成接排,现象如4.1所述;对齿轮箱的接排时间延长到齿轮箱系统允许的最大时间,依然无法完成接排,现象如4.1所述。因此,排除4.2.2接排因素的影响;
(3)经过对相关技术参数的查阅,齿轮箱最小启动扭矩为6.5 kNm。理论上,主机在规定范围的接排转速运行进行接排时,主机的输出扭矩可以达到6.5 kNm。但试验证明即使按上述参数进行试验,仍无法成功接排。因此,排除4.2.3接排因素的影响;
(4)现场通过外接电脑,对柴油机电子调速器内部参数的设置进行检查,发现PID闭环控制程序中,微分增益D设置较小。随后,在对PI参数进行微调的基础上,重点对电子调速器内部的微分增益D进行适度放大(在调整P、I、D任意一个参数时,另外两个参数要做相应的调整),并经过多次试验,直到出现接排过程中调速器产生较小的超调量(微分增益太大也会导致系统转速出现振荡.这时应减小微分增益)后,主机与齿轮箱即可以正常并稳定地接排。
对微分增益D调整后,接排过程中柴油机转速变化曲线,如图4所示。
从图4中不难看出,接排过程中当主机转速最低降到400 r/min(此转速大于柴油机最低稳定转速),在不到2 s时间内柴油机转速已经可以由400 r/min升至接排前的800 r/min,并且稳定运行,主机与齿轮箱接排成功。
由此可见,该船主机/齿轮箱接排失败的原因是主机电子调速器PID参数设置出现了问题,导致接排瞬间引起柴油机外部负载增大,柴油机被“憋停”。
5 结束语
通过以上对主机与齿轮箱接排失败的现象的分析,归纳出了上述四点影响接排的因素,对其它船舶的推进系统接排方面遇到的问题,具有一定的借鉴作用。