[摘 要]为了解决大采高工作面初采期间,高抽巷、底抽巷、上隅角埋管等瓦斯治理工程暂时无法充分有效发挥作用,采空区易集聚大量高浓度瓦斯,顶板冒落不及时,易造成瓦斯超限的实际问题,通过采用超前密集顺层钻孔,高抽巷贯通孔,大流量抽采系统,瓦斯动态监测及预警,煤层注水及矿压控制等多个方面采取措施,确保了安全顺利回采。
[关键词]大采高;初采;瓦斯治理;技术;
中图分类号:TD712 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)18-0373-01
0 引言
采煤工作面初采是煤矿瓦斯管理的重点和难点,回采初期因采空区尚未冒落,工作面顶底板岩层未松动卸压,高抽巷、底抽巷等瓦斯治理工程尚不能有效发挥作用,特别是大采高工作面,由于切眼跨度大,支护强度高,回采时往往不能及时冒落,因而形成一个巨大的“瓦斯库”,一旦顶板悬顶达到极限瞬间冒落,极易造成采空区集聚的高浓瓦斯瞬间大量涌入工作面,造成瓦斯超限事故。
1 工作面概况
1341(3)工作面为谢桥矿第二个开采13-1煤的大采高工作面,工作面标高-555~609m,走向长982.4m,倾斜长206.5m,煤层均厚5m,倾角10~15°。原始瓦斯含量6.1m3/min,可解析瓦斯含量5.1 m3/min。回采瓦斯治理措施主要为高抽巷,高抽巷距距13-1煤顶板法距28~32m,内错上顺槽20m,预计回采绝对瓦斯涌出量40m3/min。
2 初采期间瓦斯综合治理技术
2.1 初采段密集顺层交叉钻孔采前预抽
在上、下顺槽钻场内施工工作面顺层钻孔,终孔间距5m,在工作面开切眼设计3个钻场,施工扇形密集顺层钻孔,终孔间距3m,控制工作面前方80m范围内煤体, 所有钻孔全程下1吋花管护孔,具体见图1。回采前进行预抽,回采期间实施卸压拦截抽采,抽采负压≥13Kpa,预抽时间累计113天,抽采瓦斯量约45万m3,抽采率61%。预抽后实测初采段煤体可解吸瓦斯含量1.96 m3/min。
2.2 高抽巷贯通孔
为使高抽巷自回采开始即可发挥作用,在工作面切眼对应位置,向高抽巷施工贯通孔,孔径Φ113mm,设计施工20个。实际施工过程中,根据高抽巷管路抽采能力进行设计优化,成孔后采用Φ153mm钻头扩孔,共施工14个,额定通过流量178 m3/min。通过图3可以看出,高抽巷在回采之初混合流量即达到100 m3/min,抽采浓度1.2%,说明贯通孔与采空区沟通良好,随着工作面不断推进,抽采浓度逐渐上升,最高浓度16.6%,最大流量135m3/min。
2.3 供风最大化
初采期间加大工作面配风量,保证工作面风量≥2600 m3/min。通过系统调整,工作风量最大3300 m3/min,回采稳定在3000 m3/min。
2.4 大流量抽采
2.4.1高抽巷埋设3路抽采管(2路Φ477、1路Φ325),采用地面1台2BEF72泵独立抽采(额定流量500 m3/min),设计系统流量≥140m3/min。
2.4.2上隅角敷设2路Φ325抽采管,采用2台2BE-403移动泵(额定流量86 m3/min),设计流量≥120 m3/min。初采期间系统设计总抽采流量达260 m3/min,同时实现高低浓分开抽采。
2.5 瓦斯监测及预警
2.5.1工作面割煤时,专职瓦斯检查员对工作面煤壁、架头及回风流瓦斯变化情况进行动态检查,当煤壁、架头瓦斯浓度≥1.5%或回风流中瓦斯浓度≥0.5%时,必须停止煤机割煤。
2.5.2初采期间在1341(3)上隅角敷设束管,工作面每退尺5m,新增设一路束管,束管检测口设在上隅角顶部,每小班检查不少于3次,确保连续监测采空区瓦斯情况。
2.6 煤层注水
在工作面上、下两巷靠近切眼的钻场内,利用已施工的顺层钻孔进行煤层高压注水,每个钻孔均通过直径16mm高压胶管与注水装置连接。
2.7 合理控制工作面采向及推进度
2.7.1严格跟顶回采,减少顶部遗煤,每圆班退尺不超过5m,采高控制在4.8m~5m。
2.7.2工作面退尺10m后,保证工作面下出口超前上出口不小于15m,工作面呈伪斜布置,控制顶板分步来压,保证顶板分段冒落。
3 应用效果
3.1 瓦斯治理方面
回采初期上隅角充呈进风状态,由此判断大流量抽采效果明显,由于切眼顺层钻孔对回采前方瓦斯提前进行预抽和煤层注水,回采过程中煤璧站立较好,未发生片帮现象,煤体塑性增强,瓦斯含量显著降低,割煤期间煤璧瓦斯0.5%~0.8%。工作面于2012年6月23日正式回采,至6月29日初次放顶结束,平均日产6800t,最高日产11400t,风排瓦斯量9 m3/min,抽采量22 m3/min,抽采率71%。回风瓦斯最大0.57%,平均0.27%,最大绝对瓦斯涌出量36.5 m3/min。实现了安全顺利初采。
3.2 顶板管理方面
通过合理控制采高及推进度,控制工作面下出口超前距离,有效缓解了工作面顶板初次来压剧烈程度,避免了顶板的大面积突然垮落,通过架后采空区顶板观测,自下向上向两巷开始逐渐冒落,压力显现平稳,支架压力观测未出现明显的压力突然增大及泄液现象,推进至31m时老顶全部垮落,初次放顶结束。
4 结语
4.1高抽巷在回采初期必须尽快发挥作用,尽量采用大直径贯通孔,钻孔通过流量应大于高抽巷设计流量。抽采系统能力必须满足设计要求。本面设计流量≥200m3/min,系统实际流量280m3/min,实现抽采“最大化”。
4.2在回采前对初采范围的煤体实施钻孔预抽和煤层注水。一是降低本煤层瓦斯含量,减少割煤时瞬间瓦斯涌出,避免与采空区瓦斯形成叠加效应。二是提高了煤体强度,针对5m以上的大采高工作面,一旦片帮极易造成瓦斯超限。
4.3 初采期间防止顶板大面积突然冒落是瓦斯治理的重要环节,因此必须加强顶板管理,严格跟顶回采,减少采空区遗煤。合理控制采向,保持合理推进度,使顶板缓慢分段垮落。
参考文献:
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[2]运宝珍,刘洪. 瓦斯灾害防治技术?〔M〕. 北京:煤炭工业出版社, 2007.
[3] 俞启香. 矿井瓦斯防治[M ]. 徐州:中国矿业大学出版社, 1992.
作者简介:
刘吉祥(1984-),男,工程师,2006年毕业于安徽理工大学安全工程专业,现工作于淮南矿业集团安全监察局通风处,从事“一通三防”及瓦斯、防突管理。