李学英
[摘 要]水是人类最宝贵的自然资源,是人类赖以生存的必要条件。水资源的保护、利用和研究已成为当今社会所面临的主要课题之一。我国是水资源缺乏的国家,节约用水已势在必行。火电厂是用水大户,而循环冷却水又是其用水的主要方向。如何在保证机组经济运行的前提下,提高循环水的浓缩倍率,减少补水量是火力发电厂节水的重要途径。为了最大化的实现节水,保障机组安全、稳定、经济运行,使水资源得到合理的利用,需要在循环水缓蚀阻垢方面进行研究。
[关键词]水处理 火电厂 阻垢剂复配 研究
中图分类号:TQ085.412 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)17-0246-01
前言
小型火力发电厂机组冷却方式多为敞开式循环冷却系统。薛村矸石热电厂的建设规模为2×130t/h循环流化床锅炉+2×25MW抽凝式汽轮发电机组。采用双曲线冷却塔一座。循环冷却水的补充水源为矿井涌水,由于矿井水水质恶劣,浊度大,矿化度高,属于极易结垢的水质,尤其每年的夏季气温高更易结垢。循环水结垢严重是制约电厂生产的难题。为了改变制约电厂生产的被动局面,我们在对现有水源及控制状况做了多次试验后,着手研究循环水新型控制方法。
一、循环水系统概况
1、循环水工况资料(单台机组)
循环水量: 10879 t/h;蒸发损失: 1.05%;风吹损失: 0.1%;排污损失: 0.5%;补充水率:1.65%;补充水量: 179.5 t/h
二、试验确定缓蚀阻垢剂配方
在现有水质和处理工艺下进行深入细致的试验研究。经过多次的现场试验,根据几个不同的药剂方法试验结果如下:
试验结果1:加入硫酸,将补水碱度调节至3.0mmol/L,加入筛选的5mg/L1#水处理药剂,控制浓缩倍率在3.04以下可以达到阻垢效果。在浓缩倍率3.0的时候对不锈钢管材的腐蚀速率为0.0016mm/a,满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050—2007)的要求;对碳钢的腐蚀速率为0.0554mm/a,满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050—2007)的要求。
试验结果2:加入硫酸,将补水碱度调节至2.0mmol/L,加入筛选的5mg/L1#水处理药剂,控制浓缩倍率在4.10以下可以达到阻垢效果。在浓缩倍率3.0的时候对不锈钢管材的腐蚀速率为0.0033mm/a,满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050—2007)的要求;对碳钢的腐蚀速率为0.0640mm/a,满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050—2007)的要求。
三、试验结论:
1、通过对试验数据进行分析,选用循环水进行加硫酸加水质稳定剂联合处理方式。补水加药量按照7.0mg/L进行控制。为了保证系统的安全稳定和最大限度的防止结垢和腐蚀的发生,循环水的浓缩倍率控制在3.0以下。当循环水水质出现异常或浓缩倍率过高时,可采用加大药剂量和加酸量的方式进行临时处理,但最高浓缩倍率不应大于4.0。
2、水质稳定剂和浓硫酸一定要采用连续加药的方式,防止冲击加药造成短时间内循环水pH值过低,对凝汽器管材产生不利影响。
3、进行循环水杀菌灭藻处理是防止菌藻滋生的重要手段。采用杀菌灭藻及粘泥剥离处理可有效防止微生物的滋生,阻止粘泥在冷却塔、循环水管道、凝汽器管表面的吸附,防止循环冷却水系统菌类滋生、引起结垢、腐蚀的发生,从而有效的保证机组的安全、经济运行。因此,机组运行中视情况定期(特别是夏季)对循环冷却水进行不同种类杀菌剂的交替冲击加药处理。
四、缓蚀阻垢剂的应用及循环水控制指标及监测频率
使用自己复配的缓蚀阻垢剂以来,汽轮机换热管很少出现结垢现象,而且汽轮机的真空也由原来满负荷时的-0.085MPa提高到-0.090MPa以上,降低了发电汽耗,降低发电标煤耗。结垢几率的降低,不但延长了设备运行周期,同时也节约了药剂费用,提高真空,降低发电成本。
五、结论和建议
缓蚀阻垢剂复配技术在电厂应用以来,达到了很好的效果。原来浓缩倍率1.5倍左右,现在安全运行浓缩倍率控制在3.0倍。较原来节约了二分之一的循环水。减少水费,节约水资源。在实际运行中也存在较多问题,例如没有建立冷却设备大修台帐,胶球系统未投入运行,部分粘泥未及时冲走,沉积在换热管内壁。针对这些情况建议:
1、建立设备大修台帐,采集垢样,做垢样组成分析,记录设备腐蚀状况,为调整水处理配方提供依据。
2、完善监测手段。大修时应选择合适部位安装监测换热器和监测挂片器,以便准确及时了解循环冷却水处理效果,确保凝汽器正常安全运行。
3、胶球清洗系统尽快投运。
参考文献
[1]《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050-2007).
[2]《水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法》(GB 18175-2000).
[3]《火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则》(DL/T 957-2005).
中国科技博览2016年17期