关于BOT污水处理厂的电耗分析与控制

2016-08-22 10:21:54韩敬学
地球 2016年4期
关键词:流器电耗节电

■韩敬学

(柳州市污水治理有限责任公司广西柳州545002)

关于BOT污水处理厂的电耗分析与控制

■韩敬学

(柳州市污水治理有限责任公司广西柳州545002)

以某BOT污水处理厂为例,根据该厂的工艺与设备特点,对其电耗组成进行了分析,在保证出水水质达标的前提下,通过部分项目改造、耗电设备运行优化以及加强运电管理等措施,实现了电耗的有效控制,每吨污水电耗由最初的0.43kW﹒h/m3降低到现在的0.30 kW·h/m3,取得了良好的节电效果。

污水处理 节电 电耗

在BOT污水处理厂项目建设中,在投资总额、税收、特许经营期限以及运营服务费等商务条件通过既定协议的情况下,运行费用是决定某污水处理厂利润大小的关键因素。很明显,在保证处理能力达到要求的前提下,必须考虑运行费用的最优化,才能获取最大利润。目前,采用BOT模式建设的污水处理厂越来越多,但普遍存在运行费用偏高问题,其中主要原因是电耗大,一般约占整个运行费用的50%[1~5]。某污水处理厂与政府采取BOT协议形式运营,协议运营时间为20年。针对该污水处理厂的电耗状况,结合国内常见污水处理工艺的能耗特点,以及污水处理厂常用设备装置和工艺的能耗水平,分析研究污水处理厂电耗的构成、电耗偏大的原因以及各个环节的影响因素,提出具体可行的电耗控制途径。

1 工程概况

1.1工艺流程

该污水处理厂一期设计处理规模为1.5×104 m3/d,远期为3.0×104 m3/d。进水主要为工业园区内的生产废水,主要包括电子信息、塑料制品、汽车配件、机械装备业以及少数食品行业生产废水。设计工艺流程见图1。

1.2电耗分析

污水厂的电耗按用途可分为生产性用电和非生产性用电,该BOT污水处理厂各主要设备的实际耗电量在总生产性用电中的比例(月均值)见图2。由图2可知,该厂用于生物处理过程的电耗最高,占全厂生产性用电的65%(曝气为37%,推流为28%);其次为提升泵,电耗为17%;回流污泥泵电耗占9%,污泥脱水、预处理及深度处理设备的电耗约占9%。节电重点应为控制生物处理过程以及污水和污泥提升的电耗。

2 节电措施

该厂节电主要从三个方面着手:一是结合实际进水情况,对工艺中存在的电耗过大设施进行改造:二是根据工艺的实际运情况,优化设备运行,实现节电降耗;三是从抓基础管理入手,加强用电管理。

2.1项目节电改造

(1)更换回流污泥泵。该厂原设计回流污泥泵一用一备(工频),单台流量为626 m3/h,扬程为53.7kpa,功率为15kW。在运行过程中,由于实际进水量仅为设计水量的60%左右,为保证污泥外回流量在合理的范围内,只有通过调小回流泵的出口阀门来控制回流量,在此过程中存在严重的电耗浪费。考虑到近期甚至未来一段时间内,近水流量不会增加太多,为了减少电耗浪费,对其中的一台回流污泥泵进行了更换,更换后的回流污泥泵流量为350 m3/h,扬程为60 kpa,功率为7.5 kW。更换回流污泥泵后,不仅满足了污泥外回流量的优化控制,而且每月可节省电耗5400kW﹒h。(2)氧化沟节电改造。氧化沟中设计配有五台表曝机(单台功率为37 kW),以实现沟内水体的推流、混合和充氧,系统内的供氧量可以通过控制沟内的表曝机运行台数进行调节。另外,在氧化沟的外沟道段安装有两台水下推流器,用于保证混合液具有一定的流速,并防止污泥发生沉积。但在实际运行过程中,由于进水量偏小且进水BOD5含量较低,沟道内的流速偏低,导致部分氧化沟道内污泥沉积现象。在最初的运行过程中,通过加大或多开表曝机来提高沟道内的流速,该措施不仅使得氧化沟内的溶解氧值较高,而且电耗浪费也非常严重,不能从根本上解决氧化沟内污泥沉积的现象。针对以上情况,通过反复分析和论证,决定在氧化沟的中间廊道内加装两台高速推流器(功率为5 kW),改造方案平面图见图3。改造完成后,高速推流器的配置使表曝机从众多的功能中独立出来,以充氧功能为主,混合推动则由高速推流器来承担,表曝机可根据不同目的灵活应用。表曝机和高速推流器的合理配置,不仅解决了氧化沟内污泥沉积的问题,而且节约了大量电能,平均每月可节约电耗约19440 kW﹒h。

2.2设备允许优化

(1)进水泵。进水泵采用功率为30 kW的潜污泵,两用一备,安装有变频器,节电效果较好,但在运行过程中为进一步节约电耗还应注意:应避免进水泵频繁开启,不仅节能而且也可减少对后续单元的冲击;尽量保证水泵在高水位运行;水泵运行时尽可能保持在高效区间内。(2)潜水推流器。改良氧化沟分厌氧池、缺氧池和好氧池,缺氧池内装有低速潜水推流器四台,单台功率为5.5 kW,主要作用是使活性污泥处于悬浮状态,同时保证池内溶解氧﹤0.5mg/L。通过不断尝试,在保证脱氧效果比较理想的情况下,可停开一台潜水推流器。照此运行,每月可节约电耗3960 kW﹒h。(3)表曝机。经实测,表曝机不同频率下的运行电流见图4。由图4可知,表曝机不同频率下的运行电流呈指数变化,也就是说,当表曝机处于低频率运行时较为省电。在满足相同溶解氧需求的前提下,通过对五台表曝机的不同运行工况进行比较发现,开启低频台数越多越省电,如开两台25Hz的表曝机要比开一台50Hz的表曝机要省电得多。因此,运行过程中,在满足溶解氧需求的前提下,应尽量保证所有表曝机处于低频率运行状态,以实现节电运行。

2.3加强用电管理

(1)耗电定额管理。由运营部、技术部,会同财务部门,根据设计指标,结合实际运营平均消耗,以及行业先进水平,制定电力消耗定额,按定额控制电力的消耗。(2)健全计量工作。要执行计量制度,在各构筑物单元配备电力计量仪表,分单元核算实际电力消耗量,根据各单元的耗电量,有的放矢地进行节电优化控制。(3)加强技术管理。通过对电力使用情况的分析和耗电设备、供电线路的技术管理,总结和推广科学、合理、节约用电的经验,督促各部门采取措施加以改进。(4)合理调配运行时间。根据尖、峰、平、谷的电价差异,合理调整设备运行时间,最大限度降低电费。

3 节电效果

实施以上节电措施后,该厂的吨污水电耗由最初的0.43 kW﹒h/m3降低到现在的0.30 kW·h/m3,取得了良好的节电效果。

4 结论

针对该污水处理厂的电耗状况,对电耗的构成进行了分析,并在保证出水水质达标的前提下,根据该厂自身的工艺条件,通过部分项目改造、耗电设备运行优化以及技术和管理手段,实现了电耗的有效控制,吨污水电耗由最初的0.43 kW﹒h/m3降低到现在的0.30 kW·h/m3,取得了良好的节电效果。

[1]秦怀东,邵文卿.污水处理厂泵站与曝气系统的节能途径 [J].山西煤炭,2000,20 (4):24~26.

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U664.9+2[文献码]B

1000~405X(2016)~4~364~2

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