李金斗 张家乐(中煤三建三十六工程处,安徽宿州 234000)
越南下龙煤矿风井井筒回填段注浆加固技术
李金斗 张家乐
(中煤三建三十六工程处,安徽宿州 234000)
越南下龙煤矿风井工业广场为露天矿矸石回填山涧所形成,想要施工风井井筒,需要先对井筒周围回填部分进行注浆加固。本文经过研究分析,本次注浆加固造孔采取跟管钻进方法,成功对11个注浆钻孔进行施工及注浆,实现了该回填段注浆加固,为井筒安全施工创造了条件。
下龙煤矿 注浆加固 回填层
越南下龙煤矿位于越南广宁省蒙杨县境内,隶属于越南国家煤炭矿业有限责任公司分公司—越南煤炭矿业集团下龙煤炭公司。整个矿区位于山区,可用于建设矿井的工业广场选址困难,2015年8月主副井相继开工,2015年10月下龙煤炭公司决定施工风井,综合考虑后将风井工业广场选择在一块用矸石回填的山涧内,回填深度约50m,为了避免风井施工时出现大面积片帮、抽帮现象,也出于对井筒施工安全和施工速度考虑,越南煤炭矿业集团下龙煤炭公司经过分析论证后,决定对风井工业广场回填段进行注浆加固处理,然后施工风井井筒。具体施工由我中煤第三建设(集团)有限责任公司三十六处负责。
2.1 钻孔设计
由于风井工业广场矸石回填较深,钻进时极易出现卡钻现象,导致钻进终止,无法成孔,为了解决这个问题,本次注浆加固造孔采取跟管钻进方法。全部钻孔钻进完成后,由下向上每5m一个段高进行整体注浆。
(1)钻孔施工位置及角度。井筒锁口部分最大直径10m,为了施工方便,本次注浆钻孔设计在直径10m圈径上施工,钻孔角度为90°。(2)钻孔深度。由于回填深度为50m,设计注浆钻孔深度超过回填部分2m,即为52m。(3)扩散半径及孔数。钻孔施工段为矸石回填,裂隙宽度大于5mm,扩散半径取4m,考虑有效搭接,孔间距取3m,直径10m的圈径上设计施工钻孔11个(见图1所示)。
2.2 套管加工
套管选用1500mm一根,采用φ108*8mm无缝钢管制作,每节套管上每隔500mm对穿1对直径10mm的孔,相邻对穿孔方向互相成90°,钢管之间通过丝扣连接,连接丝扣为梯形扣,管节一头车母扣,一头车公扣,公、母扣长度80mm。为增加套管连接强度,套管之间通过丝扣连接后,还要用电焊焊接牢靠,防止因钻具扭矩过大,丝扣产生滑丝而出现脱扣现象,导致后续套管无法连上。
2.3 造孔
本次施工注浆钻孔采用TL-70/80型全液压工程钻机,采用QCW80风动潜孔冲击器跟管钻进和潜孔锤超前扩底钻进技术,以压风作为潜孔锤动力,同时冷却钻头、排除岩屑。当钻孔钻进到设计深度后,退出中心钻具,将套管留在孔内形成注浆钻孔。
本次注浆使用BW-250型注浆泵,流量250L/min。注浆泵的性能稳定,经多次使用均取得良好的效果。
3.1 注浆方式
注浆段为矸石填埋,岩石破碎,因此注浆采用分段间歇式注浆方法,段高为5m,每个注浆钻孔施工结束后,下止浆塞至45m处开始注浆充填,注浆由下往上进行。每注10分钟左右,停注2分钟左右,再注10分钟,如此反复,直到注入量达到设计注浆量即停止注浆,待水泥浆液初凝后,再下入止浆塞进行第二段注浆,和第一段一样反复间歇注浆,直到10段全部注浆结束。
3.2 注浆材料及配比
本次注浆采用Po42.5普通硅酸盐水泥,为了保证充分扩散及注浆效果,注浆只采用了单液水泥浆,水灰比0.8:1~0.5:1。
3.3 注浆压力
充填注浆压力不需要太大,以防止施工时片帮为主,本次注浆压力控制在2 MP。
3.4 注浆量
浆液注入量根据孔内实际情况,设计浆液注入量按公式V=Aπ R2Hηβ/m计算得每孔每段(5m)注入量20m3水泥浆,约合18t水泥,合计注入量为1980t水泥。实际注入水泥2021t,基本符合设计要求。
V=AπR2Hηβ/m
式中:A---表示浆液损失系数,取A=1.5; R---表示浆液扩散半径,R—4m;H---表示注浆段高,5m;η---表示岩层裂隙率,取5%;β---表示浆液在裂隙内的有效充填系数,取0.9;m---表示浆液结石率,取m=0.85。
在现场施工中经过31天的注浆加固,成功完成了11个注浆加固钻孔的施工及注浆,共计注入水泥2021t,现井筒已经顺利穿过回填段,施工中无发生片帮事故,事实证明,注浆加固效果较好,方案切实可行。
[1] 周兴旺.注浆施工手册[M].北京:煤炭工业出版社,2014.
李金斗(1983—),男,河北献县人,本科,毕业于河南理工大学测量工程系,研究方向:矿井建设新工艺、新技术、新设备的研究与应用。