黄文彪
(中国华电集团贵港发电有限公司 广西贵港市 537100)
发电机出口20kV电压互感器烧损导致机组跳闸的分析和处理
黄文彪
(中国华电集团贵港发电有限公司 广西贵港市 537100)
对某火力发电厂电压互感器烧损导致机组跳闸事件进行分析,通过对现场一次设备和二次回路检查、调取保护装置动作信息、电压互感器预防性试验等,对可能引起电压互感器烧损的因素逐一排除,找到了电压互感器损坏的直接原因,并提出了相应的解决措施,为预防和处理电磁式电压互感器绝缘故障提供经验。
电压互感器;匝间短路;气泡;局部放电
近年来,国内电磁式电压互感器烧损事件时有发生,有的轻微击穿、有的发生爆炸,主要原因有铁磁谐振过电压或过电流、PT二次回路过负荷或短路、PT制作工艺差等,本文对一起火力发电机组跳闸事故进行分析,通过现场检查和对故障数据分析,查明电压互感器绝缘击穿是导致机组跳闸的直接原因,再通过试验验证,得出电压互感器制作时内部存在气泡、长期局部放电导致匝间短路是事故的根本原因,并提出了相应的防范措施。
2.1 故障情况
2015年8月13日16:54,某火力发电厂#2机组负荷365MW,机组AGC运行方式。16:54:45,#2发电机变压器组主一、主二保护发电机G60保护装置“95%定子接地”、“TRIP”、“VOLTAGE”、“NEUTRAL/ GROUND”灯亮,95%定子接地保护动作,装置全停出口跳#2主变高压侧5002开关,#2发电机跳闸,汽轮机、锅炉联跳,厂用电自动切换正常。
2.2 电气一次设备排查情况
对#2主变、高厂变、发电机、励磁变本体及封闭母线等一次设备的外观、温度监视、在线监测等进行全面检查,发现#2发电机出口电压互感器3PTA相有轻微异常:外表有一条1cm左右的裂纹、有异味、互感器本体发热,其余一次设备检查未发现异常。
对发电机出口电压互感器、避雷器、发电机、主变低压侧、高厂变高压侧、励磁变高压侧、发电机封闭母线进行预防性试验,除发电机出口电压互感器3PTA相外,其余设备预防性试验全部符合要求。
2.3 电气二次系统排查情况
查看发变组保护装置,#2发变组主一、主二保护发电机G60保护装置95%定子接地保护动作,其余保护装置均无异常启动记录。
查看发变组故障录波装置波形记录,故障时刻95%定子接地保护动作启动录波,各模拟量与发变组保护装置特征一致。查看历史录波信息,故障发生前两分钟,即16:52时刻的录波信息发现机端A相电压下降,而之前机端电压均正常。
对#2发变组保护所涉及的PT二次回路进行了绝缘及接线检查,绝缘电阻均大于1MΩ,二次回路接线正确,接线端子牢固,未发现接线错误或短路现象,PT二次回路直阻测试三相平衡且无异常。保护回路各继电器外观检查未发现异常,屏柜干燥无潮湿现象,无小动物误碰痕迹。
综合排查情况,初步判断为发电机出口电压互感器3PTA相运行中发生绝缘故障,造成发电机定子接地保护动作。
3.1 发变组保护装置事件记录
16:54:44.01,95%定子接地电压元件启动;
16:54:45.51,95%定子接地电压元件动作,保护出口,发变组全停动作;
16:54:45.56,5002断路器跳闸;
16:54:45.64,灭磁开关分闸。
图1 #2发变组95%定子接地保护动作录波图
图2 #2发变组95%定子接地保护动作向量图(二次值)
3.2 定子接地保护动作分析
上图部分文字释义:F1、F2、F3、F4——发电机机端电流,F5、F6、F7、F8——发电机机端专用PT电压,M1、M2、M3、M4——发电机中性点侧电流,M5、M6、M7——发电机机端普通PT电压,M8——发电机中性点接地变压器零序电压。Osc Trigger On——触发录波,AUX OV2 ON——95%定子接地保护动作,500kV 1DL常开Off——5001断路器分闸,灭磁开关常闭Off——灭磁开关分闸。
发电机95%定子接地保护定值为8V,延时1.5s出口。根据保护装置信息记录,机端三相电流对称,中性点电流为0;机端专用PT三相电压幅值相等且对称,可以排除发电机发生匝间故障;机端普通PT三相电压为UA=49.64V∠-353.9,UB=57.03V∠-129.25,UC=65.56V∠-236.42,发电机中性点电压UN=8.69V∠-42.26,则有|UA+UB+UC|=27.8≈3UN。发电机中性点电压幅值为8.69V,达到定子接地保护动作值,1.5s后保护出口,因此,本次保护动作属正确动作行为。根据机端电压向量分析,本次发电机机端PTA相接地属于非金属性接地,A相电压下降,C相电压升高,B相电压幅值介于两者之间,符合经过渡性电阻接地的特征。
经过对发电机出口电压互感器3PT A相进行预防性试验,并进行解体检查,发现PT二次绕组并未损坏,接地故障是由机端A相PT一次绕组匝间短路造成的。由于A相PT绕组击穿,运行中电压下降,造成发电机出口A相PT电压降低,开口三角电压增大,达到定子接地保护动作定值时保护动作,发电机跳闸。
因此#2发电机出口电压互感器3PTA相运行中发生故障,造成绕组击穿,引起定子接地保护动作是造成本次#2机组跳闸的直接原因。
4.1 从理论上分析
从理论上分析,电压互感器绝缘故障的原因分为三类:PT二次回路过负荷或短路、铁磁谐振过电压或过电流、PT制作工艺差等,通过再次排查确认,得出结果如下:
(1)PT二次回路异常排查:自机组启动后,发电机出口PT二次回路负载未发生过变化。根据检查试验,PT二次绕组完好,二次回路检查无异常,可以排除二次绕组及回路有短路、过负荷或是误接线现象。
(2)系统发生铁磁谐振排查:根据保护及录波记录,发电机机端电流无异常变化,三相电压未发生明显升高,可以排除发生铁磁谐振情况。
(3)PT的制造工艺排查:发电机出口PT为环氧树脂浇注,而浇注的关键是使树脂充满到一次绕组层间,尽量消除气泡,以避免运行中发生局部放电。由于工艺控制和产品单体差异,会有部分PT在浇注中产生气泡,在运行中发生放电现象,时间长了导致绝缘老化。由于PT内部含有气泡的数量及大小具有分散性和不确定性,因此各PT发生故障的时间也就各不相同,气泡的数量和体积较小,发生内部局部放电对绕组匝间绝缘的影响也较小,PT的运行时间可能就会较长。
4.2 试验诊断
为了论证电压互感器匝间短路是3PT A相绝缘故障的直接原因,对电压互感器进行了多项预防性试验,并对3PT A、B、C三相的试验数据进行横向对比,试验数据和分析结果如下;
(1)#2发电机出口电压互感器3PT铭牌参数如下:
表1
(2)对#2发电机出口3PT绕组绝缘电阻进行测量,试验结果如下:用2500V兆欧表分别测量3PT A、B、C三相一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,绝缘电阻值均大于1000MΩ,符合规程要求,排除了绕组直接接地可能性。
(3)对#2发电机出口3PT绕组直流电阻进行测量,试验结果如下:
3PT A相各绕组直流电阻为:AN(1409.1Ω),1a1n(55.90mΩ),2a2n(57.57mΩ),dadn(61.50mΩ);
3PT B相各绕组直流电阻为:AN(1818.6Ω),1a1n(56.04mΩ),2a2n(49.85mΩ),dadn(57.02mΩ);
3PT C相各绕组直流电阻为:AN(1837.6Ω),1a1n(55.31mΩ),2a2n(48.27mΩ),dadn(58.11mΩ)。
从以上数据可以看出3PT A相一次侧AN的直流电阻明显比B、C两相低400多Ω,初步怀疑是匝间短路引起。
(4)对#2发电机出口3PT极性与变比进行测量,试验结果如下:
3PT A、B、C三相极性均与铭牌相符,变比误差也与铭牌也相符,因此极性与变比测量未见异常。
(5)对#2发电机出口3PT空载电流进行测量,试验结果如下:
3PT B、C两相在额定电压下一次空载电流分别为0.36mA、0.28mA,
(6)对#2发电机出口3PT局部放电进行测量,试验结果如下:
试验诊断结果:3PT B、C两项未发现异常,而3PT A相一次直阻明显变小,空载电流试验从二次加压发现电压上不去,电流迅速增大,无法正常加压试验,这两项试验结果都与绕组匝间短路的特征相符合。
4.3 解体验证
事后对该电压互感器进行了解剖,发现一次绕组中间若干匝已经烧黑,证实了是匝间短路引起的故障,见图3。
图3
电磁式电压互感器因其结构简单、价格合理而广泛应用于35kV及以下电压等级系统中,但其制作过程中采用的漆包线的质量、环氧树脂浇注工艺控制都直接影响电压互感器的寿命,厂家都承诺其使用寿命20年,但往往很多只有10年左右,有的电压互感器出厂时居然没有局部放电试验这一关键项目,所以要选用资质优良、有良好运行数据支撑的厂家生产的产品,并根据实际运行情况和预防性试验数据,对其进行寿命评估,对接近实际使用年限的进行更换,避免因小失大。
[1]陈化钢,著.电力设备预防性试验方法及诊断技术.
[2]《电压互感器》(GB.1209~1997).
[3]《电力设备预防性试验规程》(DL_T_596~1996).
[4]王泱,古海滨.电磁式电压互感器引发的铁磁谐振的研究[J].华北电力大学学报,2006,33(6):43~46.
TV734.2
A
1004-7344(2016)20-0074-02
2016-7-1
黄文彪(1982-),男,贵港发电有限公司设备维护部电气一次专业工程师,本科,负责公司电气一次设备维护、检修和管理工作。