李凌川,徐文玺,刘延军
(1.中国石化华北油气分公司采油一厂,甘肃庆阳 745300;2.中国石化华北油气分公司采油气工程服务中心)
泾河油田原油破乳剂的优选与复配
李凌川1,徐文玺2,刘延军1
(1.中国石化华北油气分公司采油一厂,甘肃庆阳 745300;2.中国石化华北油气分公司采油气工程服务中心)
摘要:针对泾河油田原油密度大、非烃及沥青质含量高、脱水困难、破乳剂用量大等问题,测定了6种商品破乳剂对含水20%稠油的脱水效果。单剂破乳剂25-A和HL-1的脱水效果均优于其它破乳剂,破乳温度65 ℃、破乳剂浓度600 mg/L时的脱水率分别为65.6%和62.5%。复配破乳剂脱水效果明显优于单剂破乳剂,相同条件下,脱水率高出15.7%。通过破乳剂浓度和破乳温度等影响因素的分析得出,泾河油田原油的最佳破乳条件为:破乳剂浓度400 mg/L,复配比例2∶1,破乳温度80 ℃,沉降10 h后脱水率可达94.5%。
关键词:泾河油田;稠油脱水;破乳剂
泾河油田位于鄂尔多斯盆地西南部,主要开发层位为三叠系延长组长8油层组,储层平均孔隙度8.6%,平均渗透率0.34×10-3μm2,为典型的低孔、低渗油气藏[1-3]。原油成分中高碳类化合物、重质组分含量高,原油密度0.872~0.934 g/cm3,属中质油至重质油(稠油),原油族组分见表1。稠油中胶质和沥青质含量较高,而这两种物质是一种天然乳化剂,极易吸附在油水界面形成黏稠厚膜,阻止水滴聚并,使其成为一种稳定的油包水型乳状液体系,导致稠油脱水十分困难[4-6]。目前泾河油田正处于开发初期,现场使用的破乳剂种类繁多,没有开展本地区原油破乳剂适用性实验研究,且受客观条件限制,原油脱水及销售均在各发油点进行,现场脱水工艺、设备比较简单,破乳剂加量浓度高达800~1 000 mg/L,个别井甚至超过1 600 mg/L,无形中增加了原油开发综合成本,也造成了资源的极大浪费。因此,针对本地区原油进行破乳剂优选与复配实验,合理控制破乳剂加量浓度,对于目前低油价时期油田的经济效益开发具有重要的现实意义。
表1 泾河油田17井区原油组分统计结果 %
1原油、破乳剂和实验仪器
实验所用原油取自泾河油田17井区,原油含水20%,胶质、沥青质含量38.25%,蜡质含量15.12%,黏度220 mPa·s(50 ℃),凝固点25.4 ℃,原油密度0.92 g/cm3。
实验所用破乳剂:YT-100为长庆巨力化工厂生产;LZ-1、SHZ-20为濮阳绿洲公司生产;HL-1为陕西中和大地公司生产;HZ-218为濮阳惠众公司生产;25-A为胜利化工厂生产。
实验仪器:NDJ-5S旋转黏度计(370×325×280 mm),上海沪粤明科学仪器有限公司;JJ-2型组织捣碎匀浆机(最大转速为8 000 r/min),常州国华仪器厂;76-1型玻璃恒温水浴(300×300 mm),上海标本模型厂。
2结果与分析
原油破乳脱水实验方法,按照中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T521-2000《原油破乳剂使用性能检验方法(瓶试法)》进行[8]。
2.1原油乳化实验
将油样与水按体积比1∶1混合(共80 mL)装入100 mL具塞量筒内充分震荡后,置于65 ℃恒温水浴中,经12 h后观察,量筒中有3.5 mL水乳化到原油中,形成稳定的乳状液,这表明该地区原油具有较强的乳化能力。
2.2破乳剂单剂优选
模拟现场工艺条件,脱水温度为65℃,油量80 mL,破乳剂浓度600 mg/L,实验结果见表2,从中可以看出,单剂HL-1和25-A脱水速率较快,最终脱水率较高,脱出水相清洁度较好,油水界面清晰,对本地区具有代表性的17井区原油脱水性能均优于其它破乳剂,其中,25-A性能最佳,HL-1次之,因此,最终选用脱水率较高的25-A进行破乳剂复配实验。
表2 破乳剂单剂脱水率(65℃、600 mg/L) %
2.3破乳剂复配实验
根据破乳剂单剂优选结果,考虑到本地区原油密度高、黏度大的特点,向单剂中添加增效剂DEA。DEA为有机小分子化合物,25-A与DEA按不同比例进行复配的破乳剂脱水实验结果见表3。从表3可以看出,DEA本身不具脱水功能,但与单剂25-A复配却可以显著提高25-A的脱水效果,当25-A与DEA复配比例为2∶1时,脱水速度快,最终脱水率高,沉降10 h后达到81.3%,且脱出水相清洁度较高,油水界面清晰。
表3 复配破乳剂对泾河原油不同沉降时间的脱水率(65 ℃) %
2.4破乳剂浓度及破乳温度对脱水率的影响
破乳剂浓度和破乳温度是影响原油脱水效果的重要因素,为此,选用脱水效果较好的4号复配破乳剂进行实验。当破乳温度为65 ℃时,不同破乳剂加量对脱水效果的影响如图1所示;当破乳剂浓度为400 mg/L,不同破乳温度对脱水效果的影响如图2所示。
图1 破乳剂浓度对脱水率的影响情况
图2 破乳温度对脱水率的影响情况
从图1可以看出,当破乳剂浓度在100~400 mg/L时,脱水率随破乳剂浓度的增大而迅速增大,当破乳剂浓度大于400 mg/L后,脱水率增大不明显。这是由于随着破乳剂浓度的增大,破乳剂分子与乳状液分子在界面上的相互作用达到平衡,乳状液界面的厚膜强度逐渐减弱,水滴变得越来越容易
聚集,因此,脱水率逐渐增大,当破乳剂浓度增大到一定程度后,过量的破乳剂加入会使乳状液分子表面形成新的界面膜,阻碍水滴的聚集,因而脱水率增大幅度变小,甚至出现下降。
从图2可以看出,随着破乳温度的升高,脱水率随之增大。这是由于随着温度升高,原油黏度降低,油水密度差增大,分散液滴的热运动加快,乳状液体系的稳定性降低,这有利于水滴的聚集。当破乳剂浓度400 mg/L、破乳温度80 ℃时,沉降10 h后的脱水率可达94.5%,从能耗的角度考虑,80℃为复配破乳剂的最佳破乳温度。
3结论
(1)泾河油田原油黏度、密度大,非烃及沥青质含量高,极易形成稳定的油包水型乳状液体系,导致原油脱水困难。
(2)破乳剂单剂优选结果表明,HL-1和25-A脱水速率较快,最终脱水率较高,脱出水相清洁度较好,油水界面清晰。
(3)25-A与增效剂DEA复配比例为2∶1时,脱水速度快,最终脱水率高,沉降10h后可达到81.3%,且脱出水相清洁度较高,油水界面清晰,比25-A单剂脱水率高出15.7%。
(4)泾河油田原油的最佳破乳条件为:破乳剂浓度400 mg/L,复配比例2∶1、破乳温度80 ℃,沉降10 h后的脱水率可达94.5%。
参考文献
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编辑:刘洪树
文章编号:1673-8217(2016)01-0140-03
收稿日期:2015-09-15
作者简介:李凌川,硕士,1987年生,2013年毕业于中国石油大学(华东)油气田开发工程专业,现从事采油工程理论与技术研究。
中图分类号:TE357.43
文献标识码:A