220kV SF6断路器事故原因分析及处理方法

2016-05-30 15:04周壹锋
中国高新技术企业 2016年21期
关键词:微水分闸合闸

周壹锋

摘要:220kV SF6断路器属于高压开关设备,有两种定义:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置;用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器,然而断路器实际运行中可能出现故障。文章对SF6断路器故障成因以及处理对策进行了分析。

关键词:220kV SF6断路器;故障成因;处理对策;高压开关设备;异常回路;电力故障 文献标识码:A

中图分类号:TM561 文章编号:1009-2374(2016)21-0071-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.21.034

220kV SF6断路器通常采用液压操作机构,机构原理示意图见图1所示,该机构在实际应用中体现出一定的优势,具体体现在输出功率较大、动作灵敏、运行安全、稳定。然而实际的设计与维护等过程中很容易出现故障问题,会影响整个断路器的运行,影响其功能与作用的发挥,液压机构故障时SF6断路器常见的故障,必须引起充分的重视,深入分析故障原因,并采取科学的解决策略。

1 故障概况

2015年8月,某220kV变电站内线路出现单相接地故障,其中B相跳开,断路器没有跳开,I线出现C相跳闸,而A/B两相却保持正常。保护动作基本状态:I线223开关高闭出口发出动作。

2 事故检查

2.1 一次设备的检查

I段母线上面的各项电气设备没有异常,未出现放电闪络问题,此线中的断路器都处于分闸处,经检测其液压机构也处于常规运行状态,压力无异常。避雷器也没有发出任何的非常规信号。检修工作者开始围绕故障线路I线上的断路器进行深入检查,具体的检查项目:分闸线圈中的直流电阻、电压等,经检查没有异常,然而同期性测试时却出现了A/B/C相不同期现象。

2.2 二次设备的检查

维修者围绕I线保护展开了传动实验,经检查发现:I线双高频保护各自跳合,每一相的断路器都处于正常运行状态,其信号也无任何异常,各个分闸、合闸线圈的对地绝缘电阻也处于正常数值,永跳继电器能够正常运转,其返回的电压也正常。

3 事故分析与处理

前面的检查结果得出:断路器A/B/C三相不同期,彼此间存在一定差距,可以大致判断出问题来自于液压系统,其管道故障概率最大,通过分解液压机构进行深入分析得出:

第一,二级阀的滑动密封圈采用了特殊的质地,具体为:橡胶,由于长期的使用,其弹性度下降,同刚安装时相比,弹性压缩功能显著降低,密封圈无法延伸到凹陷部位,使得密封度下降,从而导致分闸与合闸无法同步进行。

第二,经检查发现,二级阀同下阀体连接部位的金属线不平顺、不平滑,质地也不均,多种迹象表明:由于液压机中的小部件故障的累计最终使得液压机构运转失灵,打空压或反复打压现象,其合闸操作也受到了不良影响。如果上阀口和金属密封线没能匀称地结合一致,如图2所示,则会造成断路器反复打压。

经综合分析能够判断得出:这一故障出现主要是因为断路器液压机构出现异常故障,问题主要出现在二级阀,其口部没能严密封存,出现了内部油体泄漏,导致开关的分闸迟迟不能发出动作,也就无法保护出口。

根据分析结果,为了进一步预防断路器操作时间超出常规标准,控制液压机构反复打压的问题,决定更换整个线路上断路器的液压机构,通过更新设备来消除故障,从而维护系统的高效运行。

4 SF6断路器常发性事故与对策

4.1 微水含量超标故障及对策

变电站内的4条220kV线路均采用的是SF6开关,三个开关各自配置于一个公用支架,并安装了一个液压操作柜,达到三级液压联动的目的。在例行检查时发现,灭弧室中SF6气体水分含量超标,影响了开关的绝缘性与功能的发挥。特别是其中的1113开关,其B/C相灭弧室中的微水含量严重超标,意味着SF6开关处于潮湿状态,亟待处理和解决。

4.2 故障的科学处理

导致SF6开关微水含量超标的原因有内外两大方面,所以要从内外方面入手来解决处理。

第一,外部处理措施。更换抽真空管,并对关键性设备,例如减压阀、三通连管等实施烘干处理,使其重新回归干燥状态,并用真空计来检查、探测抽真空管的真空水平,重新冲入N2,并着重检查泄漏点,对存在泄漏的部位,重新实施换垫处理。

第二,内部因素处理。由于SF6微水含量超标,其内部绝缘部件已经受损,所以对开关实施全天候的抽真空处理,同时维持30Pa的低真空度,再向其内部填充纯度较高的N2,达到0.5MPa,同时做出了精细的检查与监测后,发现开关逐渐走向正常的运行状态。

4.3 气体泄漏及对策

断路器工作过程中,SF6气体很可能发生泄漏,此时气压将骤然下降,从而造成危险隐患。失去了绝缘气体的保护,断路器则很可能出现爆炸危险,更严重的是流入空气中的氟化硫气体含有毒性,会损害人体健康,带来人身事故危机。

事故成因:密封垫变质、腐化,瓷套完整度下降,出现裂痕,管道失去良好的密封度以及其他的设备未能牢固接触等。

解决对策:确认SF6气体泄漏,首先要疏散人流,防止人扎堆、聚集,维护人身安全;其次则要及时抢修,需要专业抢修人员穿上防护设备开展抢修,再通过检漏仪来深入细致地检查泄漏点,并做好补气工作。

4.4 接触电阻故障及措施

引发接触电阻故障的因素相对复杂,例如触头外部遭到腐蚀或者有污染性物质附着于触头表层,接触压力降低,导致电流流通时,触头发热,附近的绝缘层遭到腐蚀灼烧,从而出现熔化、断裂等现象,导致断路器最终无法像以前一样跳闸,还会出现拒动问题。

必须做好检修工作,重点检测接触电阻,同时还要检查断路器一次导电回路能否处于常规运转状态。

4.5 液压操作系统压力失常及对策

对于液压操作系统来说,其油体压力应该在31.7~32.8MPa,检查过后如果发现油压过高或过低,则意味着已经出现了故障倾向。

导致系统压力失常的原因很多,主要来自于油回路故障、电气回路故障等,对此可以采取以下解决对策:

第一,深入查看各项开关以及相关设备,例如接触器等,检查触点有无损坏。同时检查接触器,分析其是否存在非正常运转现象,检查其表层有无污渍、灰尘等,做好清理工作。

第二,检查储存器。查看其是否存在N2泄漏现象,以及其内部是否粗糙,同时也要及时调换密封圈。

第三,检查压力表。分析其运转有无失灵,误测量等现象,当发现其无法准确测压时则要考虑更新压力表。

5 SF6断路器故障的防范措施

第一,做好维修与保养。断路器经过长时间的工作,受到内外因素的影响难免会出现各种问题,应该按照设定的程序、规范做好定期的维护与保养工作,同时每年都要检查一次液压机构管道,查看是否出现泄漏问题,元件是否受损,根据漏油的实际情况、具体特征等来有针对性地擦拭,并将管道接头部分拧牢、固定紧,同时须及时更新密封圈。同时也要重点围绕贮压器进行核查,检查其预压力,通过观察油泵打压过程中预压力的升降值,来分析预压力是否正常,当发现预压力<14MPa,则意味着可能出现了N2泄漏故障,要及时分析并检查原因,并及时做好维修、更新等工作。

第二,根据科学的规范、标准来检查SF6气体,分析其微水含量,同时做好泄漏状况的检查工作,一旦有超常现象,则要必须做出处理,由于四氟化硫气体有毒性,不能任意排放,而是要按照科学的方法加以回收,维护外界安全。

第三,如果所采用的SF6断路器的型号较为古老,其实际工作过程中很容易出现故障问题,对此要加大检查与监测力度,可以按照生产厂家提供的使用说明来进行逐步排查,确保其处于常规运行状态。

第四,定期对断路器进行大规模检修,重点检查液压机构,查看其分闸、合闸的阀门、阀针等有无异常,例如是否出现了松弛、错位、变形等现象。

第五,运行与维修人员必须对断路器液压机构的各个数值、参数等有所掌握。其中油泵启动时,需要达到的压力为31.6MPa,相反,停运时压力则要达到27.8MPa。

第六,必须经常检查压力表以及继电器,要尽量让继电器的温度处于恒定状态。

6 结语

220kV SF6断路器在实际运行中常出现故障问题,故障成因相对复杂,必须加大常规的养护力度,采用科学的养护措施,加大养护成本投入。为了确保断路器按照常规运行,应该制定制度,定期检修。

参考文献

[1] 虞字飞,施文耀.论高压自能式SF6断路器的发展与可靠性[J].高压电器,2008,44(3).

[2] 刘伟,徐伟,杨华勇,等.超高压断路器液压操动机构分合闸特性研究[J].机床与液压,2008,36(10).

(责任编辑:王 波)

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