梁楚昕
(中国石油玉门油田分公司 炼油化工总厂,甘肃 酒泉 735200)
炼油厂仪表“三率”现状及提升对策分析
梁楚昕
(中国石油玉门油田分公司 炼油化工总厂,甘肃 酒泉 735200)
简述了化工仪表“三率”的统计方法,深入分析了制约仪表“三率”提高的因素。在检维修过程中,采取更换计量性能更加优越的流量计、符合工况的调节阀,整定PID参数,调整控制方案,实时更新设备台账等一系列措施,提升仪表“三率”。经过一个检修周期的改进,仪表“三率”有所提高,为生产装置的安全平稳运行提供了可靠的技术支持。
使用率完好率 控制率制约因素采取措施
自动化仪表又称过程检测控制仪表,是对化工过程工艺参数实现检测和控制的技术工具,在炼油工艺中,主要为运行装置提供实时、精确可靠的各种工艺参数的变化,并控制其中的主要参数,使其保持在给定的数值或规律,从而有效地进行生产操作和实现生产过程自动化。
目前,如何提高各生产装置自动化仪表的使用水平,是需要不断探讨的课题。在化工企业中,习惯用仪表“三率”即“完好率、使用率、控制率”来衡量工艺生产中自动化仪表的使用情况。中国石油玉门油田炼油化工总厂在上一个检修周期后,仪表车间严格管理,注重仪表日常维护,强化员工的岗位职责,采取多项措施以提高生产装置仪表“三率”,经过一段时间的努力,取得了一定的成效。截至目前,仪表完好率为99.04%,使用率为98.88%,仪表控制率为72.6%,虽然未达到该厂制订的“控制率不低于90%”的考核目标,但与检修前相比较仍有所提升。
依据中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司于2012年印发的《18项设备管理制度》,关于仪表“三率”的统计方法如下式:
完好率=仪表完台数/仪表总台数×100%
(1)
使用率=投用回路数/(总回路数-
工艺原因停用回路数)×100%
(2)
控制率=投用控制回路数/(控制回路总数-
工艺停控回路数)×100%
(3)
关于因工艺生产停止使用、停止控制的几种情况,凡是装置正常生产,所安装的仪表均应当投用,只有以下三种情况才确属工艺生产停用:
1) 在正常生产时,装置部分设备不使用,其所属的仪表停用,属生产不使用、不控制。如机组上的仪表;多台设备,生产停用设备上的仪表等。但生产停用仪表也必须达到完好条件,生产使用时应立即能够启用。
2) 在控制系统中,通过转换机构,控制工艺生产参数,因生产需要可以转控制的回路,这时待用的回路,可计算为生产停用。如加热炉出口温度控制,既可与燃料油流量串级,又可与燃料气流量串级控制,二者必居其一,这时没有选中的回路,可算生产停控。如果与2个回路都无法实现串级控制,则仪表停控3个回路。
3) 因某种原因装置较长时间不生产或停工检修超过20d以上时,装置仪表属于工艺生产停用、停控。
在检维护过程中,导致仪表“三率”尤其是控制率相对偏低的因素主要有以下几个方面:
1) 现场仪表存在“低标准、老毛病、坏习惯”问题。仪表车间在大检修结束后,要求维护人员在进行现场仪表设备日常检维护工作的同时,对现场仪表的上述问题进行整改,并通过拍照对比、分析原因、查找漏洞,为之后检维护工作提供原始资料。
但是,整治上述问题存在较大障碍。以该厂南区维护班为例,班组20几人维护着常减压、催化、气分MTBE、综合水泵房等装置近3000台常规仪表设备的维护工作,加之矿区冬季气温较低,维护工作量较大,对有问题仪表设备的整改进度就相应地减慢,造成装置仪表的完好率不能完全、时刻达到期望值。
2) 部分取压点堵塞仪表在装置运行期间无法进行疏通。该厂各装置工艺条件各有不同,部分仪表的测量介质为高温、高黏物质,介质结焦易使取压口堵塞,且由于装置正常生产运行期间不具备疏通条件,只能在停工检修期间进行整改,造成仪表性能下降,使用状况不佳,影响了装置仪表使用率和完好率。
3) 存在多方面因素制约仪表控制率。
a) 下游装置控制回路相互影响。目前该厂各装置之间的物料进出减少了中间罐环节,上下游装置之间出料和进料均采用了控制回路,这些回路如果投入自动控制就会产生相互影响,不利于装置平稳操作,进而导致有一个装置的仪表只能手动控制,一定程度上降低了仪表的控制率。
b) 操作人员习惯性于手动控制。在对控制回路进行核查的过程中,发现部分回路在进行PID参数整定后可以投入自动控制,但工艺操作人员已经习惯于手动调节,担心工艺参数变化时自动调节会导致操作不平稳,致使装置仪表控制率存在过低现象。
c) 控制阀控制性能无法达到生产要求。由于目前该厂的常减压、气分MTBE等装置是低负荷生产,其他装置是满负荷生产,仪表控制阀无法在正常的最佳控制点工作,控制性能不能及时、快速达到工艺参数变化要求,阀门开度经常在极限位置,控制回路无法投入自动控制,一定程度上降低了仪表控制率。
d) 燃料气组分不稳定,相关仪表不能投自动控制。 由于该厂燃料气管网中燃料气组分不稳定,生产装置仪表如果投入自动控制会导致燃料气流量、压力不受控,会对工艺平稳操作造成较大的影响,存在安全隐患,所以装置工艺要求这类仪表不投入自动控制,一定程度上导致仪表控制率偏低。
1) 将传统流量计更换为双法兰、涡街流量计。该厂部分计量仪表伴热效果差,还有部分计量表使用的是无伴热流量计,导致冬季仪表故障率偏高,维护工作量大。在上一次大检修期间,将这些流量计更换为双法兰流量计,解决了伴热效果差的现象。对部分装置的蒸汽、水计量仪表进行改造,改为测量准确性较高的涡街流量计,减少了维护频次,仪表的使用率和完好率都得到相应的提升。
2) 更换更适合生产工艺要求的控制阀。大检修之前,车间组织人员在生产装置现场对控制效果不佳、未投控制的控制阀进行统计汇总并分析原因,在满足生产工艺要求的基础上,对仪表及控制阀的流通能力、阀位开度进行精确核算,之后订购、更换新阀,从根源上使控制率得到显著提高。
3) 调整控制方案,提高控制率。针对上下游装置之间控制回路相互影响的问题进行梳理,制订了调查汇总表,由各生产车间填写确认,调整控制方案,将相互影响的控制回路直接改为手动控制回路,确保上游装置出料、下游装置进料稳定,在一定程度上使仪表控制率有所提升。
4) 更新设备台账,更好地为现场服务。督促技术管理人员完成仪表设备台账的修订。各班组技术人员对所维护装置的仪表台账进行更新完善,尤其是对上一次大检修期间更换以及新增的仪表位号、量程、型号进行统计。保证仪表设备台账及时更新,为维护人员搞好日常维护和今后检修工作提供准确的数据。
5) 及时、实时整定PID参数。车间要求班长或班组技术人员每天与生产车间进行沟通,及时了解工艺变动情况,并安排专人及时修正控制回路PID参数,确保控制回路在自动状态下使用,逐步提高仪表控制率。
经过上一次大检修期间的针对性整治以及检修之后仪表车间为提高“三率”所制订的一系列的举措,生产装置仪表“三率”有所提高。
影响仪表“三率”的因素很多,在日常维护过程中,要继续采取上述措施减少制约“三率”的瓶颈因素,同时加强维护人员的专业技术培训,提高对故障的分析判断和排除能力。加强巡回检查,发现问题及时处理,进一步提高仪表使用水平,切实提升仪表“三率”,从而保证生产工艺关键操作受控,确保装置安全平稳运行。
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梁楚昕(1983—),女,甘肃酒泉人,2006年毕业于中国石油大学(华东)自动化专业,获学士学位,现就职于中国石油玉门油田分公司,主要从事化工仪表维护工作,任工程师。
TE96
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1007-7324(2016)04-0073-02
稿件收到日期: 2016-03-16,修改稿收到日期: 2016-05-13。