液环式真空泵机械密封泄漏原因分析及处理

2016-03-13 17:07李志伟天津石化化工部PTA车间天津300000
化工管理 2016年10期
关键词:环式动环泵体

李志伟(天津石化化工部PTA车间, 天津 300000)

液环式真空泵机械密封泄漏原因分析及处理

李志伟(天津石化化工部PTA车间, 天津 300000)

本文根据液环式真空泵的机械结构,对机械密封泄漏的原因进行了分析,通过改进方法,论证了液环式真空泵在PTA装置中的应用及注意事项。

机械密封;真空泵;轴套;机械密封弹簧;泄漏;静环;动环

天津石化PTA装置是引进日本三井油化(MPC)的专利技术,于2000年5月一次投料引发成功。但是PTA装置液环式真空泵自装置开车以来经常发生机械密封泄漏现象,由于介质为醋酸,易燃易爆危险性大,对装置平稳生产产生巨大影响。为此进行了深入研究和实践,找出了机械密封泄露原因,制定了整改措施,经过运行检验效果良好。

1 真空泵的工作原理

液环式真空泵主要用于抽输低于大气压的气体和介质,叶轮被偏心的安装在泵体中,当叶轮旋转时,进入泵体的水被叶轮抛向四周,形成了一个与泵腔形状相似的等厚度的封闭水环。在吸气侧,液环逐渐远离叶轮轮毂,气体通过吸气口轴向进入泵体内;在排气侧,液环逐渐靠近叶轮轮毂,气体被压缩并通过排气口被轴向排出。

2 真空泵的机械密封结构

泵体两端均装有双列圆锥滚子轴承。泵体两端分别装有单端面机械密封,分别由动环,静环组成。动环靠顶丝固定在轴套上,动环后面由六个弹簧支撑,以此来调节密封压缩比,静环固定在泵体上和动环接触,防止液体流出。

3 机械密封泄露分析

通过对单作用平衡式机械密封多次泄漏的进行分析,引起泄漏原因有以下几点。

①动环、静环压缩比量过大。②静环与压盖之间密封圈失效。③动环与轴套之间的密封圈失效。④轴套的密封面腐蚀。⑤弹簧失效。⑥机械密封经长时间放置变形。

具体分析这6个原因,其中动环与轴套之间的密封圈,静环压盖与泵体之间的密封垫片及静环与压盖之间的密封圈这3个位置属于静密封,所使用的密封材料氟橡胶,耐高温,耐腐蚀。实际解体检修中也未发现上述密封件失效。因此,动环、静环压缩比过大,轴套、弹簧材质腐蚀是机械密封泄漏的主要原因。另外机械密封经长时间放置变形,也是机械密封泄漏的一个原因。

4 改进措施

4.1 安装注意事项

①动环背面的弹簧,是保证机械密封摩擦副端面比压的重要因素,各弹簧之间高度相差要在0.5mm以内,不存在偏斜现象,弹簧力的下降范围在10%以内。②机械密封动、静环的密封橡胶圈的安装要符合设计手册规范要求,压缩率为8%~10%。③机械密封动环材质为硬质合金,静环材质为石墨环,该材质优点为耐热、耐腐蚀,耐热冲击性好、线膨胀系数小等,但也存在石墨硬度低、硬质合金脆性大的缺点。④实际检修过程中发现,动环多次出现裂纹,说明该硬质合金动环经国产化后导热性能较差,易产生热裂。因此需要从备件上提高质量。⑤动静环密封面的平面度要小于0.003mm,且不允许有崩边、划伤等现象。⑥机械密封安装部位的轴套径向跳动在0.04mm以内,转子的轴向串量在0.4mm以内,密封腔体与轴的垂直度在0.1mm以内,密封弹簧压缩量应为4~5mm。

4.2 动环、静环端面比压的计算(PC)

(1)弹簧钢度:

K1=GD/8nd3

式中:G为弹簧弹性模量;D为弹簧丝径;n为静环支撑弹簧

有效圈数;d为弹簧直径

(2)弹簧工作负荷:

F=n1Kf1

式中:n1为静环支撑弹簧个数;f1为压缩量

(3)弹簧比压:

p1=F/A

式中:A=静环端面面积,A=17.427cm2

(4)载荷系数:

K=(d2

2-d0

2)(d22-d1

2)

式中:d1为静环端面外径;d2为静环座内径;d0为静环端面内径

(5)端面比压:

PC=P1+P(K-E)

式中:P为压力;E为液膜反压系数

4.3 改进措施

①动环座在轴套上安装时,通过顶丝定位在轴套上,动环安装的过程中严禁敲打和碰击,以免机械密封副破损而造成密封失效。②机械密封弹簧压缩量原为5~6mm。现为4mm,以防止动环、静环压缩比过大,导致机械密封泄漏。③机械密封弹簧材质由316L改为钛材,防止因腐蚀导致机械密封弹簧失效。

4.4 工艺操作注意事项

①工作液的液位必须调节正确或启动之后重新直接对其进行调节,必须确保泵吸排气小腔内无过多液体。②设备启动时要检查运转情况,启动之后,要读出压力和流量的状态值,确保密封不发生泄漏。③该真空泵转速较高,运行工况恶劣。为了防止密封断面摩擦过热,采取冷却方式,因此在该泵的日常运行中,要加强冷却水流量的检查与维护,保证冷却水的畅通,延长机械密封使用寿命。

5 结语

经过对液环真空泵以上几个方面问题的改进,收到了巨大成效,机械密封泄漏现象基本得到解决,提高了装置的稳定性与安全性,装置运行平稳,节能效果相当显著,到目前为止,未发生任何故障,减少了大量的检修费用,取得了良好的经济效益。

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