赵勇群 陈启雷 王小龙
(安徽泉盛化工有限公司安徽滁州233290)
6MD50氢氮压缩机优化改造总结
赵勇群 陈启雷 王小龙
(安徽泉盛化工有限公司安徽滁州233290)
合成氨生产装置选用往复活塞式氢氮压缩机,高、低压机分开,高压机运行总体平稳;6MD50型低压机排气量为471 m3/min(标态)。该低压机在生产运行过程中,主机部分零部件及辅助设备匹配不合理,工艺不配套,给生产运行带来安全隐患,严重制约了装置产能的提升。为了提高该低压机运转率,降低生产成本、减少劳动强度,结合实际工况对其部分部件进行改造。
(1)压缩机气阀使用周期短,一段使用周期 在50 d左右,二、三、四、五段使用周期在20 d左右,检修频繁;
(2)二段~五段活塞环使用周期短,特别是三、四、五段,使用周期仅30 d;
(3)低压机二段连杆大头瓦经常出现连续烧瓦现象,1个月内出现2次;
(4)循环油泵原厂家配套是齿轮型式,与电机连接方式是尼龙齿形套,经常因油泵故障或联轴套损坏造成压缩机停机;甚至因油泵联轴套损坏造成全厂停车1次。
(1)气阀使用周期短。特别是夏季尤为明显,由于压缩机抽排气量大、气体温度偏高,一段活门更换时阀座及阀片上附着大量的硫黄和煤焦油;二~五段活门进气温度高,气体中水分分离不尽,造成气体带水,打断气阀弹簧和阀片,严重影响打气量。气体温度高的原因系循环水量小,水中菌藻类尸体黏泥吸附在压缩机各段换热器列管上,影响了气体的换热效果。
(2)活塞环使用周期短。压缩机正常运行时,由于循环水量小造成每段气缸的温度高,加速了活塞环的磨损速率。检修时,还发现气缸内有缺油现象,特别是二、四、五段比较严重,说明气缸注油量不足。同时,还发现活塞环和支撑环偏磨严重,说明活塞在往复运动中,活塞不能处在同一中心线上。
(3)2014年4月,出现2次连杆瓦烧瓦现象。经现场拆卸检查,发现二段连杆瓦供油不足,因连杆瓦油路流程与其他机型有区别,润滑油首先从“十字头”上下滑道进入,依次进入“十字头”、“十字头”销、连杆小头瓦、连杆大头瓦,由此可见,大头瓦是润滑的最后环节。进入大头瓦的润滑油由“十字头”销中部的2只孔经过,油量偏小,连杆大头瓦与曲轴摩擦产生的热量不能及时带走,是烧瓦的主要原因。
(4)循环油泵稀油站厂家选用齿轮油泵,设计使用寿命3~6个月。设备在运行过程中,经常出现油泵部件磨损过大造成负荷增加,甚至油泵抱死。厂家采用尼龙齿形护套联轴器,在油泵负荷增加时,为了保护电机,将较薄弱的尼龙齿形护套损坏,以保护油泵电机。
3.1 活门的改造
(1)该低压机的一段活门阀座和阀片附着大量硫磺和煤焦油。解决方法:①从工艺上着手解决,开好脱硫静电除焦器和洗涤塔;②压缩机进口增设溴化锂冷却器,在降低压缩机一入进气温度,充分冷却分离一入气体中的水含量的同时,又增加了压缩机的吸气量;③采用新技术,将一段气阀改造成防污气阀。
(2)该低压机的二段至五段活门与一段都改为防污气阀,阀片由钢片改为PEEK工程塑料阀片。
以上该低压机的改造于2014年6月完成,经其运行结果表明,活门使用周期明显延长,一段使用周期达7~8个月,二段至五段使用周期达3个月。每月节约维修费用5万多元,同时减少影响生产20台时(6MD50型机,按1 h 1台时计),合成氨产量增加200 t。
3.2 活塞环使用周期短的改造
(1)将该低压机的一段至三段活塞环由聚四氟乙烯材质改为PES增强型塑料。
(2)支撑环由设计托瓦型(活塞外圆的 1/3)改为整圆型,较大地降低了活塞往复运动时在气缸内的跳动偏磨。
(3)该低压机的三段活塞原设计支撑环在活塞中间,将活塞加工改造,支撑环改到活塞两端,即增加了活塞运行时的平稳性,又对活塞环进行了保护。
(4)将该低压机的四、五段活塞环和支撑环由聚四氟乙烯材质改为PEEK工程塑料,增强耐磨性。
(5)气缸注油量偏少,特别是二、四、五段,有针对性地对气缸进行小改造,在气缸在原注油孔的180°位置上增加一个注油点,注油量增加了1倍。
3.3 气缸温度高和排气温度高的再次改造
(1)气缸夹套、填料冷却水流速慢,回水温度高(温度达70 ℃)。解决方法:在气缸、填料冷却水管进口增设管道泵,将循环水压力由0.22 MPa提高至0.45 MPa,可将系统热量及时带走。
(2)气体温度高。解决方法:首先将三段、四段水冷器进行改造,将三段水冷器换热面积由原设计的95 m2扩大至140 m2,四段水冷器换热面积由78 m2扩大至110 m2。2015年8月,三段、四段水冷器改造完成投用后,水冷后气体温度由45 ℃下降至27 ℃。
(3)循环水系统中菌藻黏泥不能充分分离,部分黏泥吸附在换热器列管上。解决方法:将换热器冷却水配备反冲洗装置,定期将冷却器内黏泥排出,泥水分离后循环水再回收到冷却水系统。
经过以上技术改造措施实施后,6MD50型低压机运转周期较大地延长,各段活塞环的运转周期由原来的20 d 延长至90 d。每月节约维修费用8万元,减少影响生产25 台时,合成氨产量增加250 t。
3.4 低压机二段连杆大头瓦供油不足
对“十字头”销油孔进行改造,将对称2孔改为3孔等分的方式,增加连杆瓦的润滑油量;将润滑油压力由0.35 MPa提升至0.5 MPa。
3.5 循环油泵使用周期短
选用了新型螺杆油泵,电机选用质量过硬的热继电器保护,自2014年8月在4#机使用至今,运行稳定。
3.6 铝镁连杆瓦
曲轴颈光洁度不达标和曲颈椭圆度超差值过大时使用铝镁连杆瓦,在曲轴的修复上起到良好的作用;但铝镁合金瓦材质相对较硬,在设备运行达2 200 h后要及时换成巴氏合金瓦,以免对曲轴造成过度磨损。
新设备在初次试用时,难免会出现一些问题,积极与制造厂家进行技术研究,采用走出去、请进来的方式主动向同行业学习新经验、新方法。通过1年多的努力,4 台新型低压机存在的问题得到解决,保证了整个装置长周期稳定运行。年节约维修费用150万元,年减少影响生产540台时,年多生产合成氨超过5 000 t,与2015年同期相比,可增加可观的经济效益。
2016- 08- 11)