YSZ-50型声频振动钻机的工程应用及技术改进

2016-03-10 09:05吴浩赵晓冬
地质装备 2016年1期
关键词:勘察钻机振动

吴浩,赵晓冬

(中国煤炭地质总局第二勘探局,河北 涿州)



YSZ-50型声频振动钻机的工程应用及技术改进

吴浩,赵晓冬

(中国煤炭地质总局第二勘探局,河北涿州)

摘要:介绍了国内首台YSZ-50型声频振动钻机在尾矿坝勘察、岩土工程勘察及钢管桩施工的工程应用及技术改进,钻机具有钻进速度快、取样质量高、可实现振动沉管等独特优势,具有较好的市场开发前景,应深入研究、优化改进,逐步开发出多规格、多品种的产品和配套工具,以满足不同工程的施工需要。

关键词:声频;振动;钻机;勘察

1YSZ-50型声频振动钻机

声频振动钻机利用动力头内偏心单元的高速旋转,产生150~200Hz高频振动力,当振动体与钻柱的自振频率叠合时,产生共振及驻波,将极大的能量传递给钻头。此外,高频振动能够排开钻头周围的岩土颗粒,甚至带来岩土颗粒的局部液化(见图1),上述三者的综合作用可实现快速钻进和高质量地质取样。

图1 声频振动钻进原理

2011年8月中国煤炭地质总局第二勘探局与中国地质大学(北京)联合研制出YSZ-50型声频振动钻机(见图2),经工业性生产试验,完成设计指标。2012年7月,该钻机顺利通过国内地质装备领域权威专家鉴定,鉴定意见为:YSZ-50型声频振动钻机是国内首台振动深度达50m的钻机。该钻机性能先进,结构有突出创新,填补了国内声频振动钻机研制的空白,达到国内领先水平。

图2 YSZ-50型声频振动钻机

2工程应用及技术改进

该钻机自研制成功后,陆续开展了下列工程应用及相应的技术改进。

2.1尾矿坝勘察

2.1.1工程概况

鲁能集团一尾矿坝占地面积约1341亩,用于存储铝矿冶炼后的废渣废液。该坝由黄土分层碾压堆筑而成,坝体总库容约2100 万m3。随着产能增加,原有库容难以满足要求,拟将坝高增加以扩大库容。为此需要勘察坝基土体并评价坝体稳定性。传统泥浆回转钻进会对坝基土体造成水浸污染和扰动,影响坝基黄土含水量、孔隙度等参数的测试。此外,泥浆渗漏可能对坝体造成破坏,加之施工现场偏远,水源运输不便,故只能采用无循环振动钻进方式,选用了YSZ-50型声频振动钻机进行勘察取样。

2.1.2钻机使用情况

钻机完成坝体不同部位6个钻孔的勘察任务。孔深35m、20m和15m不等,钻遇地层主要为黄土、黏土和卵石,每隔2m取出一段长20~30cm的原状土样,并装入土样盒。钻机使用中体现如下优点:(1)取样质量高。采用无循环钻进方式,最大限度的避免了泥浆对土体的污染和扰动,并有效防止泥浆渗漏对坝体造成的潜在破坏,也解决了水源运输不便的难题。(2)钻进速度快。从现场来看,纯钻进速度可达0.2~0.4m/s,机械钻速可达2.8m/min。(3)样品长、取样完整,见图3。

图3 取出0.6m长土样

2.1.3问题及技术改进

钻机使用中主要暴露如下问题:(1)动力头上联轴器的连接螺栓被振落、振弯,见图4;(2)取样钻头损坏严重,见图5。

图4 联轴器上振落、振弯的螺栓

图5 卷刃的钻头

针对上述问题,在联轴器上改用了防松螺栓和瑞典Nordlock防松垫圈,见图6;对取样钻头进行刃部淬火,见图7。

图6 防松垫圈

图7 刃部淬火的钻头

2.2高层建筑岩土勘察

2.2.1工程概况

2013年河北涿州地质嘉园高层住宅楼为剪力墙结构,筏板基础,基础埋深7.6m,地上18层,地下2层。工程勘察等级乙级。布置勘探取样孔6个。深度35.1~45.1m不等,地层以黏土、粉土、砂土为主。

2.2.2钻机使用情况

使用YSZ-50型声频钻机施工了3个钻孔,取出原状土样20盒,较好地完成了勘察取样任务,施工中采用半合管钻具,获取的土样见图8。

图8 半合管取样

2.2.3问题及技术改进

施工后期,发生液压泵损坏现象,该泵为力士乐负载敏感轴向柱塞变量泵,拆检后发现斜盘已经断裂,滑靴已经严重磨损,见图9。

图9 破坏的斜盘和滑靴

泵的吸空是造成该现象的主要原因,产生吸空的一个主要因素是吸油管道布置方式不合理,位置偏高(图10)。吸油过滤器液位以上至吸油法兰处存在大量空气,造成泵的吸油不畅,导致滑靴的不断磨损,滑靴磨掉的金属颗粒进入液压管路,随着时间的延长,液压油也逐渐腐蚀变质,油液的污染加剧,最后造成了滑靴进一步的磨损和泵的进一步的吸空,最终的导致斜盘断裂。

图10 吸油法兰原位置

为了消除吸油不畅,将吸油管道置于低位,略高于油箱底面(图11),保持吸油管道中始终充满油液,不会发生吸空现象,有效延长液压泵的使用寿命。

图11 调整后吸油法兰的位置

此外,拆修液压泵时,应关闭液压油箱,宜在泵的吸油管路中加装球阀。

2.3钢管桩施工

2.3.1工程概况

2014年第二勘探局承接中铁航空港北京南站开阳路道路改造工程项目,为防止道路开挖引发路边建筑物的下沉和倾斜,采用钢管桩支护方案。需要在路边预先钻进孔径152mm、深度6.7m的钻孔,然后下入6m长钢管(外径150mm、壁厚3mm)。地层特点是:地表为0.5~0.7m的沥青混凝土路面,以下7米分别为黏土、粉土和砂土。

2.3.2钻机使用情况

使用YSZ-50型声频钻机进行钢管桩施工(见图12),选用螺旋钻杆、螺旋钻头、三翼刮刀钻头和三牙轮钻头进行钻进,摸索出三翼刮刀钻头破除沥青混凝土路面、土层换用螺旋钻头的钻进工艺,纯钻进速度可达3m/min,完成单个钻孔平均用时30min,曾出现一个夜班(8h)施工20个钻孔的记录,充分表明声频钻机钻进效率很高。此外,遇到地下6m砂层坍塌、钢管无法下入时,可采用声频振动将钢管沉入设计深度,而同行的SH-30型冲击钻和汽车钻无此功能,只能通过超钻完成下管任务,该钻机优势显著。

图12  YSZ-50型声频钻机施工钢管桩

2.3.3问题及技术改进

钻机施工中发现以下问题:(1)缺少绞车、靠人工搬运和下入钢管,增大施工危险并降低施工效率;(2)动力头的扭矩和转速需要进一步提升;(3)柴油机功率富余较多。

为此,对钻机做了技术改进,设计增加了短节副桅杆和绞车,方便钢管的搬运和下入,更换了扭矩和转速更大的回转型动力头(动力头参数见表1),该动力头可实现液压马达串并联的两挡切换。动力头速度和扭矩有了更大的调节范围,显著提高了钻进效率,扩大了应用领域,改进后的动力头和副桅杆见图13和14。

表1 回转动力头参数

图13 回转型动力头

图14 副桅杆及绞车

3结语

声频振动钻机的研制在中国起步较晚,中国煤炭地质总局在该领域做了超前的探索,研制成功YSZ-50型声频振动钻机,填补了国内空白,通过多个工程项目的使用,展现出钻机独特的技术优势,具有良好的市场开发前景。应不断深入研究和广泛使用、改进优化,以满足不同工程的施工需要。

参考文献:

[1]叶成明, 等. 浅析声波钻进技术[J]. 勘察科学技术, 2007 (5):30.

[2]吴光琳. 声波钻进技术的发展及其应用[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程),2004(3):39-41.

[3]史海岐, 刘宝林. 声频振动钻机及其液压系统的设计[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2007 (7):44-46.

[4]赵晓冬, 等. 中国煤炭地质总局钻探设备现状之思考[J]. 中国煤炭地质, 2011 (7):64-68.

[5]王瑜, 等. 声频振动钻机液压系统设计与研究[J].机床与液压,2012(12):76-79.

作者简介:吴浩(1984-),男(汉族),江苏徐州人,中国煤炭地质总局第二勘探局工程师,地质工程专业,主要从事地勘装备研发及工程施工,Tel:15132245198,E-mail:wuh1984@126.com。

收稿日期:2015-09-11

中图分类号:P634.31

文献标识码:A

文章编号:1009-282X(2016)01-0020-03

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