王登香
(大唐淮南洛河发电厂,安徽 淮南 232008)
SCR脱硝系统热解炉内结晶脱落堵塞处理措施
王登香
(大唐淮南洛河发电厂,安徽 淮南 232008)
介绍了某发电厂5号锅炉脱硝系统在正常运行时,出现脱硝热解炉出口温度突降,热解一次风量、SCR出口NOX浓度下降,氨逃逸增大等异常现象,经分析为热解炉内结晶脱落堵塞,对此提出了处理措施,以确保脱硝系统正常运行。
SCR脱硝系统;热解炉;结晶脱落
某发电厂5号炉采用上海锅炉厂有限公司生产的600 MW超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,采用单炉膛四角切圆燃烧方式、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、露天布置、Π型、全钢构架悬吊结构。锅炉燃用淮南当地煤,设计煤种为淮南潘一矿煤,校核煤种为淮南新集矿煤,少部分燃用外来煤。
2012年6月,为降低电厂烟气污染物的排放,促进当地经济发展、保护环境和进一步改善电厂及周边地区的空气环境质量,该电厂对3期工程5号炉实施烟气脱硝改造。脱硝装置的烟气处理能力为相应锅炉BMCR工况时的100 %烟气量,脱硝效率大于等于80 %;NOX排放浓度不超过100 mg/Nm3,氨的逃逸率不大于3 μL/L。脱硝系统采用选择性催化还原(SCR)法,以尿素作为还原剂,使用以TiO2为基材的催化剂,以V2O5为主要活性成份,以WO3,MoO3为抗氧化、抗毒化辅助成分。尿素经稀释、热解、升温和雾化后喷入烟气中,和烟气中的NOX在催化剂的作用下,生成无污染的N2和H2O。
SCR烟气脱硝装置布置在锅炉省煤器与空预器之间,脱硝反应器位于送风机与一次风机的上方。SCR烟气脱硝装置采用蜂窝式催化剂,按照“2+1”模式布置,反应器安装吹扫装置,采用声波吹灰器。
SCR烟气脱硝装置主要由尿素供应系统、尿素溶解系统、热解炉、催化剂、反应器等组成。尿素颗粒经斗式提升机输送到尿素颗粒仓,再经过中间储仓送到溶解罐里。除盐水将干尿素溶解成55 %质量浓度的尿素溶液,再通过尿素溶液混合泵送到尿素溶液罐里。尿素溶液通过循环泵在计量分配模块和尿素罐之间不断循环。
尿素溶液在热解炉内蒸发为NH4,热解炉出口的空气/NH4混合物经母管送入各分支管,分支管内的混合气体经氨注射栅格喷入烟道内与烟气充分混合,流入催化反应器。当反应温度达到一定后,与NH4充分混合的烟气气流流经SCR反应器的催化层,NH4与NOX发生催化还原反应,将NOX还原为无毒无害的N2和H2O。
2015-02-18,5号炉脱硝系统正常运行时出现热解炉内部压力突升,出口温度突降,热解一次风量下降,热解炉出口的空气/NH4混合气压力降低,SCR出口NOX浓度明显降低,氨逃逸急剧增大,喷氨自动减少的现象。30 m in后,所有参数恢复正常。根据上述现象进行分析,判断为5号炉脱硝系统热解炉内部发生不均匀性结晶、脱落,堵塞热解炉出口部分。由于环保要求,严禁机组正常运行时人为退出脱硝系统运行,所以未及时打开炉门进行检查处理。此后,每隔一段时间,上述现象发生一次,且发生频率也越来越高。2015-03-29夜间,由于网上负荷较轻,机组负荷降至300 MW,烟温低导致脱硝系统自动解列。检修人员利用此契机,打开热解炉检查门,发现热解炉内部结晶严重。但由于时间紧的关系,未能对热解炉内部结晶进行彻底处理。
5号炉脱硝系统自2012年6月改造完成后投入运行,2年多时间未发生上述现象,分析原因为:之前几年由于网上夜间负荷偏低,烟温达不到脱硝系统投入条件,而在夜里脱硝系统经常自动退出运行。在脱硝系统退出运行停止喷氨时,热解风始终在通入状态,所以热解炉内部发生结晶时,也会被慢慢全部热解,不会造成热解炉内部越积越多,发生脱落现象。此次5号炉在2014年11月大修结束后,鉴于国家严格控制脱硝系统解列运行时间,脱硝系统一直未再发生自动解列现象。这样脱硝系统长时间运行,导致热解炉内部结晶越来越多,最终发生脱落现象。
热解炉内部结晶原因分析:
(1) 燃煤性能偏离设计值。锅炉设计燃用5 000大卡(1大卡=4.186 8 k J)煤质,但实际长时间燃用4 200-4 500大卡的煤种,导致脱硝实际喷氨量偏大。由于热解一次风含灰量也大于正常值,于是在热解炉内形成结晶体附着在热解炉内壁上。
(2) 热解炉保温不良。在热解炉下部有一焊缝泄漏,经检修进行处理后,保温恢复不完全,导致热解炉散热增加,使热解炉内温度下降,导致内部NH4在泄漏处结晶,并导致越结越多。
(3) 热解一次风量偏小,热解一次风量测点易被堵塞。在喷氨量变化时,热解风量变化不大,运行人员未能及时发现并联系处理,也未能根据喷氨量的变化调节热解一次风量,导致尿素溶液热解不完全,在热解炉内部结晶。
(4) 热解炉入口旋流器磨损。热解炉入口装有旋流器,使进入热解炉的热解风在炉内旋转,充分热解尿素。由于旋流器磨损,使进入热解炉内的热解风流动不均匀,导致尿素溶液热解不完全,在热解炉内部结晶。
(5) 热解炉出口温度控制过低。在机组变负荷,喷氨量发生变化时,由于热解一次风电加热器自动跟踪缓慢,致使热解炉内部温度下降较多,导致尿素热解不完全,在热解炉内形成结晶。
(6) 5号炉脱硝系统至2014年11月份大修结束以后,始终全负荷段投入运行,致使上述原因导致的结晶累计在热解炉内,最终导致结晶过多脱落和堵塞异常状况的发生。
在热解炉内部结晶未被彻底处理前,为使脱硝系统正常运行,制定了以下运行措施:
(1) 合理配煤掺烧。根据机组负荷变化趋势,合理进行配煤掺烧,避免实际燃用煤质偏离设计值过大,导致喷氨量增加过多。
(2) 增加热解一次风量和提高热解炉内部温度。全开热解风进口调节阀,保持较大热解一次风量;同时将热解炉出口温度由350 ℃提至380 ℃,避免喷氨量变化时,热解炉出口温度下降过多,防止出现热解不完全现象,以提高热解能力。
(3) 降低热解炉内部压力。将热解炉出口的空气/NH4混合气调节阀全开,减小热解炉内部压力,保证空气/NH4混合气通道畅通。
(4) 采用合理的燃烧调整手段,在保证机组安全运行前提下,尽可能降低SCR进口NOX浓度,以便减少喷氨量。
(5) 每班执行1次降喷氨量措施。在脱硝系统运行稳定,SCR出口NOX浓度不超标前提下,人为解除尿素喷枪自动,手动降低喷氨量,观察SCR出口NOX的变化,以便分析热解炉内部结晶状况,同时也起到将少量结晶体热解的作用。
(6) 采用变风量方式进行吹扫。对热解炉出口空气/NH4混合气调节阀进行频繁的开关扰动,用大风量变动方式将热解炉内部结晶体吹落,防止结成的大块结晶体脱落堵塞热解炉出口,造成脱硝系统被迫解列导致停机。
(7) 对热解炉重新进行外保温。针对热解炉下部的保温不良问题,重新进行整改,使保温合格。
通过对5号炉脱硝热解炉采取的一系列措施,从2015-03-29到2015-07-12近4个月,脱硝系统运行正常,未再发生热解炉内部结晶脱落导致的异常。这说明,采取的措施有效缓解了热解炉结晶的发展。今后将利用机组停备的时机,对脱硝热解炉内部的结晶状况进行全面检查,并对存在的结晶体进行彻底处理。
1 朱 琳.SCR脱硝系统对锅炉设备的影响及对策[J].电力安全技术,2012,14(9):59-60.
2 王 磊,李海军,李兰鹏.1 000 MW机组SCR脱硝系统运行中的问题分析[J].电力安全技术,2015,17(1):44-46.
2015-07-14;
2016-03-22。
王登香(1974-),男,工程师,主要从事火电厂运行管理工作,email:w angdengx iang3685@163.com。