三河电厂升级改造后RB功能优化及试验分析

2016-01-12 13:14:18赵大伟徐言宾
科技创新导报 2015年5期
关键词:辅机汽包炉膛

赵大伟 徐言宾

摘 要:介绍了三河电厂升级改造以后主要辅机故障减负荷(RB功能)的逻辑优化及试验过程,在原三菱RB控制策略的基础上,对切磨时间间隔、燃料主控切定值控制、大机调门闭锁增、减温水超驰关、炉膛压力闭锁送引风机逻辑等进行细致优化,并对试验结果进行分析。通过实验检验了协调系统及其他自动系统工作的性能,以及在辅机故障跳闸后的抗干扰能力,同时通过RB试验对相关回路进行逐步的调整和优化,使控制系统在最佳的工况下运行,从而实现机组的全程负荷自动控制。

关键词:三河发电厂 亚临界 300MW汽包锅炉 RB

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)02(b)-0075-02

1 机组快速甩负荷的含义

RB(run back)是机组分散控制系统(DCS)中的一种功能,即RB功能是一种机组工况突变的控制功能,当机组某写重要辅机跳闸时,使锅炉等有关设备,不能维持较高负荷运行时,根据协调控制系统RB 逻辑功能,快速将机组负荷降至规定负荷,并且保持机组运行参数在安全稳定范围内,避免造成设备损坏或使机组故障停运。RB功能是机组实现单元机组集中控制,提高自动化水平的标志,是减少人为操作错误,造成机组停运的技术保障,对大机组集中控制保证机组安全稳定运行,具有安全稳定的重要作用。

2 设备及系统概述

三河发电有限责任公司#1锅炉由日本三菱重工神户造船所厂制造,型号为MB-FRR,最大出力:1175t/h;最大压力:20MPag;蒸汽温度:541℃。锅炉为亚临界控制循环燃煤汽包锅炉,一次中间再热、单炉膛、切圆燃烧、钢架全悬吊结构、半露天布置、固态排渣。锅炉汽包采用带内衬套的双层结构,锅炉水冷壁采用气密式焊接结构,直接吸收辐射热的水冷壁管采用内螺纹管。锅炉装有三台无轴封水浸式电动炉水循环泵,两台三分仓空气预热器。通风方式为平衡通风,两台双速双吸离心式引风机、两台动叶可调轴流式送风机、两台双级动叶可调轴流式一次风机。每台炉设置16只低NOX燃烧器,四角布置,分级配风,切圆燃烧。四台双进双出磨煤机、八台电子称重式皮带给煤机。锅炉采用高能点火器、油枪、煤粉燃烧器两级点火方式。共八只油枪,两层布置。2009年完成1号炉微油点火改造。

#1机型汽轮机为三菱公司制造;电厂#1机组汽轮机额度出力为350MW,共设高、中压调节门,主汽门共10个,其中高压主汽门2个,高压调节阀4个,中压调节阀2个全都采用连续型控制,控制阀采用一拖二控制方式,中压主汽门2个采用两位型控制。每个阀门采用单独的执行机构驱动。

过热蒸汽温度采用二级喷水减温调节。再热蒸汽温度调节采用摆动式燃烧器,在再热器入口的再热汽管道上设有喷水减温器,作为事故备用。当燃用设计煤种时,锅炉不投油最低稳燃负荷为30%BMCR。

DCS采用美国MCS公司的MAX分散控制系统,实现DAS、MCS、BMS、SCS控制功能。系统主要由三大部分组成:MAXSTATION工作站、数据采集和控制机柜、高速数据通讯网。

3 RB功能逻辑设计

RB逻辑主要包括以下几个公用部分及相关子系统的逻辑,公用逻辑有RB激活、目标负荷产生、协调方式切换逻辑、切粉逻辑、RB结束等逻辑。

3.1 RB启动及逻辑复位逻辑

在负荷大于200MW且在操作员协调画面RB投入允许的情况下,任一送风机、一次风机、引风机、汽动给水泵(且电泵未连启)跳闸,触发RB。RB具有自动恢复逻辑,在机组锅炉负荷小于185MW(延时s)且主汽压力偏差小于0.3(延时s)或RB触发条件消失后,RB自动复位。

3.2 RB动作后各子系统的控制逻辑优化

3.2.1 CCS系统

机组RB发生后,触发RB动作报警,锅炉主控BM切位手动运行方式,燃料主控切为手动方式,总燃料指令为80,运行两台磨的一次风挡板指令各为40(速率限制后)。汽机式主控TM自动投入机跟随(TF)模,自动投入滑压模式,滑压滑压速率为0.15MPa/min。

RB触发后,锅炉负荷直线下降,汽温下降较快,过热器和再热器减温水调门超驰关6秒,PID处于自动方式。

为防止汽机调门波动最汽包水位、汽温的影响,设计了汽机调门指令闭锁增20s。氧量控制自动切为手动方式,二次风箱差压自动切位手动方式,非一次风机RB时,关一次风机动叶(8%)。在送、引风机RB时,应将故障风机的动叶迅速关闭到0,利用平衡功能迅速打开另一侧风机动叶到相应开度。

3.2.2 BMS系统

主要作用是根据机组的工况开完成燃料的投切,以达到快速降低锅炉负荷的目的,使之与相应的辅机能力相适应。三河电厂配制4台钢球磨,RB切粉逻辑为:

①在多于三台磨运行时且A磨运行时跳A磨。

②在4台磨煤机运行时,A、B磨跳闸的时间间隔为5s。

③A、B、C磨运行时只跳A磨。

④为防止RB过程中一次风压过低触发磨煤机跳闸,将一次风压低跳磨保护取消。

3.2.3 SCS系统

主要作用是保证在部分辅机故障的情况下,辅机所带设备进行相应的处理,为保证送引风机RB时炉膛压力的稳定,设计送、引风机单侧互跳,来保证炉膛风量基本平衡。同时相关的出口、入口挡板要联动关闭,完成风道隔离和协调系统的信号增益平衡。

4 各辅机RB工况的试验情况及技术要点

在试验前,协调控制系统及各分控制系统均经过认真调试,投入生产。自动投入率100%,各模拟量控制系统调节品质优良,经受了生产各种工况的检验。

4.1 一次风机RB

A、B、C、D磨运行,进行了12一次风机的RB试验。运行人员从就地手动跳闸11一次风机,同时A磨跳闸,5s后B磨跳闸,机组协调控制方式由DEB自动切至机跟随方式,自动滑压运行,滑压速率为0.15MPa/min,在整个过程中,一次风压最低5.1kap,稳定后维持在6.2kap。炉膛压力最低到-1260Pa,汽包水位最低-103mm,主汽温最低517℃,再热汽温最低502℃,机组负荷最低166MW。

4.2 送、引风机RB

实现送、引风机的出发点是炉膛风量平衡原理。前提是保证炉膛压力保护不能动作。下面以引风机RB试验为例作简要分析,试验过程中机组的主要参数的变化曲线如图-2。

A、B、C、D磨运行,运行人员从就地手动跳闸12引风机,12送风机联锁跳闸,同时A磨跳闸,5s后B磨跳闸,机组协调控制方式由DEB自动切至机跟随方式,自动滑压运行,滑压速率为0.15MPa/min,由于引风机跳闸,使炉膛压力减小,随后由于同侧的送风机连锁跳闸,入炉风量减小,使炉膛负压增大,主汽压力、燃料量、风量下降,机前压力在汽机调门的控制下最终维持在14.1,主汽温度维持在530℃,由于主汽压力和主汽流量的波动造成汽包水位的波动。整个过程中,燃料量最终维持在91t/h,功率维持在185MW左右。

4.3 给水泵RB(无电泵联启)

给水泵RB基本的出发点是物质平衡原理,及单泵最大出力时所保证的给水流量和锅炉蒸发量之间的物质平衡。该工况对汽包水位影响最大,也是最直接的。

A、B、C、D磨运行,进行了11小机的RB试验。运行人员从就地手动跳闸11小机,A磨跳闸,5s后B磨跳闸,机组协调控制方式由DEB自动切至机跟随方式,自动切为定压运行,在整个过程中,汽包水位最低-188mm,给水流量最低580T/h,主汽温最低513℃,再热汽温最低502℃。

5 结论

在以上各项试验中,机组始终处于协调运行方式,所有RB工况无需运行人员进行任何干预,试验过程机组各项参数均为达到保护动作值,达到了机组在辅机意外跳闸时自动安全快速减负荷的目的。为机组运行的安全性和稳定性提供了保障。

参考文献

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(2).

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