老挝中亚水泥厂水泥生产线的技术改造

2016-01-07 06:48:19王金成,常捷,徐成岗
建材技术与应用 2015年3期
关键词:技术改造

试验研究

老挝中亚水泥厂水泥生产线的技术改造

□□ 王金成1,常捷2,徐成岗2,孙手棒2(1.中国航空技术北京有限公司,北京100101;2.四川卡森科技有限公司,四川 成都610021)

摘要:对老挝中亚水泥厂水泥生产线存在的问题进行了诊断和分析,提出了综合技改方案。主要包括:将石灰石简易堆棚改为预均化堆场,更换大规格的生料磨,增大分解炉的炉容和改用新型第四代篦冷机等。通过综合整改,投产1个月窑系统产量由1 050 t/d提高到了1 600 t/d。

关键词:水泥生产线;技术改造;石灰石预均化;生料磨;分解炉;篦冷机冷却系统

文章编号:1009-9441(2015)03-0025-02

中图分类号:TQ 172.6

文献标识码:B

作者简介:王金成(1981-),男,北京市人,工程师,硕士,2004年7月毕业于北京理工大学热能与动力工程专业,2007年3月毕业于北京航空航天大学动力机械及工程专业,现从事水泥EPC总包项目管理工作。

收稿日期:2015-05-19

引言

老挝中亚水泥厂位于老挝南部的沙拉湾省,是国内某设计院设计的一条1 000 t/d新型干法水泥生产线,燃料采用100%无烟煤,于2011年10月投产。当地水泥市场前景较好,该厂生产的水泥供不应求,但由于进厂石灰石品质波动较大,而建厂之初该厂并未设置石灰石预均化堆场,导致熟料品质不稳定。基于以上情况,该厂于2014年4月初委托四川卡森科技有限公司对现有生产线进行技术改造,要求改造后熟料产量达到1 500 t/d,改造范围自石灰石破碎至熟料库。

四川卡森科技有限公司各专业技术人员于2014年4月下旬赴现场进行了实地考察,在掌握生产线实际情况后,与该厂技术人员进行了讨论和研究,提出了一套完整的技术改造方案。

1技改方案

1.1 石灰石预均化设施改造

原生产线只有简易的石灰石预均化堆棚,规格为21 m×90 m。为减小石灰石质量波动对技改后熟料质量的影响,在现有石灰石堆棚基础上新建一个42 m×150 m的石灰石预均化堆场。按此方案改造后,解决了石灰石成分波动大的问题,保证了熟料的品质。该部分改造增加的主要设备见表1。

表1 石灰石预均化堆场新增设备

1.2 生料磨改造

原Φ3.4 m×(8.5+1.5)m生料尾卸磨产量仅为70 t/h,不能满足技改后的生料需求。目前,适合生料磨系统的先进工艺是立磨系统或辊压机终粉磨系统,但考虑到当地工人的技术水平较低,无法在短时间内掌握新技术,因此,仍采用尾卸管磨工艺。具体的改造方案是将原生料磨更换为Φ4.2 m×(8.5+2)m的管磨机,并对配套的辅机设备进行相应的更换,使改造后生料磨系统产能达到130 t/h。改造前后生料磨系统主要设备的技术参数见表2。

1.3 预热器及预分解炉系统改造

改造前,预热器及预分解炉系统的运行状况是:分解炉燃料采用100%无烟煤,选用RSP离线式分解炉系统,预热器系统设备按照1 200 t/d的熟料产量配套。

经过详细的热工标定和论证后,提出了针对性的改造措施。保持原有的预热器系统,仅对分解炉进行扩容改造。

表2 改造前后生料磨系统主要设备的技术参数

大量的生产和试验研究表明,对于燃煤的RSP分解炉,核心问题是煤粉的燃烧,只有保证炉内煤粉的充分燃烧,才能保证生料的充分分解。RSP分解炉中的SC室(燃烧室)作为主燃烧区,应能保证煤粉达到较高的燃尽度和CaCO3的部分分解,由于炉内气流速度高,燃烧和分解反应在SB(预燃室)和SC室内难以完成,需要充分利用MC室(混合室)完成大部分CaCO3的分解反应。因此,加大MC室容积,保证煤粉充分燃烧和物料有足够的停留时间完成CaCO3的分解是分解炉提产的关键。

结合项目现场实际情况,对分解炉的改造如下:

(1)将MC室的直径扩大,并加高MC室的柱体部分,然后做缩口,缩口与原鹅颈管连接,以增大MC室的容积。

(2)调整三次风管进燃烧室的位置。

(3)扩大窑尾烟室进MC室的缩口。

改造后,分解炉的容积显著增大,有助于改善无烟煤的燃烧效果,提高入窑生料的分解率,增加烧成系统产量。改造前后分解炉的技术参数见表3。

表3 改造前后分解炉的技术参数

从表3可以看出,改造后炉容增加了27%,气体的停留时间与改造前相当,使得生料粉在分解炉内的停留时间长达7.5 s以上,保证了生料中CaCO3分解率>95%,完全可确保熟料产量达到1 500 t/d的技改目标。

1.4 回转窑及窑头冷却系统改造

对Φ3.3 m×50 m回转窑转速进行适当调整,使其最高转速由3.91 r/min提高到4.20 r/min,以满足熟料的薄料快烧,提高回转窑的单位容积产量。同时,对篦冷机进行改造,原篦冷机冷却能力不足,最高冷却能力仅为1 400 t/d,且设备故障率高,将其更换为新型第四代篦冷机,配套的篦冷机风机全部更换,窑头废气风机也进行相应更换,以满足增产后熟料冷却的需要。改造前后熟料冷却系统主机设备的技术参数见表4。

表4 改造前后熟料冷却系统主机设备的技术参数

2改造效果

该技改项目于2014年8月全面开工,利用当地4个月的雨季时间进行施工安装,已于2014年12月点火投产运行。截至2015年1月底,熟料产量稳定在1 600 t/d以上,设备运转稳定。改造前后,生料粉磨系统和烧成系统的生产技术指标见表5。

表5 生料粉磨系统和烧成系统的生产技术指标

从表5可看出,生产线改造后,不仅产品产量达到并超过了预期的技改目标,产品质量也完全满足技改要求。按增加的产量计算,每年可新增熟料量约16.5万t(1 050 t/d提高到1 600 t/d,按年运转300 d计算),圆满达到业主方的预期要求。该项目的成功实施,不仅扩大了老挝中亚水泥厂在当地市场的供应能力,还为企业带来了良好的经济效益。

(编辑芋艳梅)

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