范顺芳黄春华张学阳(.江苏省江都水利工程管理处 江都 500 .连云港市赣榆区水利局 赣榆 00)
关于正确选择大泵设计扬程的研究
范顺芳1黄春华1张学阳2
(1.江苏省江都水利工程管理处 江都 225200 2.连云港市赣榆区水利局 赣榆 222100)
新中国成立初期设计低扬程大型泵站,由于缺少借鉴,为提高水泵扬程保证率,选用水泵设计扬程偏高,使泵站经常运行效率达不到国家最低要求,虹吸驼峰顶设计失误而产生强烈的启动振动现象等。本文举例探讨了如何按泵站平均运行净扬程正确选用水泵设计扬程,从而大幅度提高泵站经常运行效率。
泵站运行效率 轴流泵 设计扬程 水力损失
由于主泵设计扬程偏高选择的错误,我国一般大型泵站不能进入较高运行效率区,经常运行效率达不到65%的国家标准要求,个别大型泵站经常运行效率仅有20%~30%。自兴建大型泵站以来,采用选择大泵设计扬程方法有三种:一为泵站设计扬程加进出水流道的水力损失;二为泵站最大启动扬程不允许进入轴流泵的马鞍区间;三为按泵站经常运行平均净扬程选择。从理论分析和运行效果两方面看,前两种大泵设计扬程选择方法均是错误的。只有第三种按泵站经常运行平均净扬程选择大泵设计扬程,才能保证泵站经常运行在高效区,才能达到泵站最高运行效率。本文将重点介绍这三种大泵设计扬程选择的背景和运行效果。
2.1 大型泵站设计扬程的背景
我国首建的大型泵站由江苏省水利厅组建专题设计组,在1956年完成初步设计,拟名“滨江抽水站”(当时站址未定),装置10台套大型PVP-160型半调轴流泵机组,抽引长江水,消除苏北地区的频频旱灾,并协同上海水泵厂等单位进行泵站设备试制。当时毫无大型泵站运行经验,也没有低扬程大流量的轴流泵模型试验资料,只能与上海水泵厂协商,该厂拟仿制(前)苏联的PVP-160半调节轴流泵(后来定型生产为64ZL-50型半调节轴流泵),主要参数是大泵设计扬程8.0m,正符合泵站规划设计扬程7m,加流道水力损失(0.7m)的要求。所以,共同确定选择大泵设计扬程为泵站设计扬程加流道水力损失,具有足够的扬程保证率。此次设计开创了大泵设计扬程选择的初始意见,为新中国成立初期兴建大型泵站所广泛接受。
事实上,滨江抽水站并没有兴建,几经变迁,后经国务院批准,利用已订设备扩大规模,于20世纪60年代初建成江都第一、二抽水站,建成后,经济效益和社会效益特别显著,此后又相继建成了江都第三、四抽水站,共称“江都排灌站”。江都第一、二、三抽水站同样以滨江抽水站的意见选用大泵设计扬程。
2.2 运行中发现的主要问题
图1 江都一、二站水泵运行效率曲线图
图2 江都四站水泵特性曲线图
江都第一、二、三抽水站建成后,由于泵站进出口水位变幅较大,大泵运行扬程变幅自然较大,发现经常运行扬程偏低,经常运行效率远低于泵站高效区,达不到65%的国家要求,如图1(图中虚线为人为提高运行扬程后实测部分效率高效区曲线)所示,牵引电机负载率和运行效率也很低。针对这一现象,在20世纪70年代初将江都第一、二抽水站的半调节叶片,由原来0°位运行,改造为+5°运行,以提高电机的负载率,即电机的运行效率和大泵抽水量。由于抽水量增大,流道水力效率下降,虽不能提高泵站运行效率,但可以提高泵站的社会效益和经济效益。1973年开始设计的江都四站,在中国科学院工程院周君亮院士和潘贤德等前辈指导下,将大泵设计扬程下降2m,定为6m,性能曲线如图2,经常运行效率可达65.5%,当运行净扬程为7.8m(人为提高扬程后实测)叶片安放角度为+4°时,最高运行效率可达76%,见图3。
图4 轴流泵的全性能曲线
在江都一、二站运行中,另一个重大发现是,虹吸式轴流泵站启动扬程较高,当净扬程较大时,会产生强烈的启动振动现象,当净扬程超过某一数值时(6.5m)这种振动会永不止息,只能停机,待潮水来临,净扬程减低时再开机。这一现象在我国早期兴建的虹吸式轴流泵站中较为普遍。当时曾在全国引起热议,因而得出错误的结论:轴流泵马鞍区(鞍底和鞍顶扬程之间)为不稳定运行区,虹吸式泵站启动扬程较高,一旦进入这个区域,便自然出现3个不同流量(如图4),不同流量便在叶片上翻滚撞击,引起强烈的水力振动,这就是启动振动。由此错误导致选择更高水泵设计扬程。
1973年初组建江都四站设计组,认真分析江都一、二站模型试验和原型观测报告后,参考黄委水科所《关于金堤河张庄抽水站模型试验报告》,意见与上述错误结论相反,认为虹吸式轴流泵站启动振动原因,不是启动扬程较高进入了轴流泵马鞍区引起的,在轴流泵马鞍区运行也是稳定的,而是由于虹吸驼峰顶设计出现了失误,水泵启动时,出水侧产生残余空气囊,在水流脉动压力作用下,弹性残余空气囊可能产生振荡,使水泵运行扬程在高于鞍顶和低于鞍底扬程之间,大幅度跳跃变化,水泵流量也在大幅度跳跃变化,而产生强烈的水力振动。因此消除这种振动方法很简单,消除残余空气囊生存的条件,便可杜绝启动振动发生。1975年有两台机组投入试运行,进行了各种扬程启动试运行,并未发现启动振动现象。1977年江都四站竣工后,历经数十年安全运行,完全证明当时设计思想是正确的,为大型水泵设计扬程正确选用提供了范例,在南水北调东线工程中得以推广运用。
湖南省岩汪湖泵站,原装置64ZL-50型轴流泵,设计扬程8m,经常运行扬程为3~4m,但曾因启动强烈振动无法开机排涝。如按江都四站成功处置经验,通过改造虹吸驼峰顶出水侧,消除残余空气囊,即可杜绝启动振动现象。然而当时却错误地将原设计扬程为8m的轴流泵改造为9m的混流泵,导致改造后的泵站经常运行效率仅达20%~30%,而且,由于经常运行扬程远低于设计扬程,汽蚀振动严重。
某省兴建巨型排涝泵站,为避免最大启动扬程进入马鞍区,引起启动振动,不但按站最大扬程9.5m(千年一遇),选用40CJ95型巨型泵,叶片角度+4°~-20°,大幅度全调节,以确保启动时水泵扬程不会进入马鞍区,采用大负角度启动,水泵也没有马鞍区。该泵高效区效率h泵为88.7%,配套电机6000kW,运行效率h机为96.0%,流道设计水力效率h水为93.0%,计算该站在设计扬程运行时效率为h站=h泵h机h水=88.7%×96.0%×93%=82%。可是,该站经常运行净扬程为3~4m,水泵运行效率在80%以下,电机负载率当在50%以下。众所周知,当电机负载率超过75%时,运行效率方进入高效区,负载率越低,运行效率越低。加之低扬程时,流量必然大增,流道水力效率大幅下降,该站实际经常运行效率和汽蚀性能自然出奇的低下。
表1 64BZL-50型水泵汽蚀余量表
在20世纪80年代,在讨论如何提高我国大型泵站经常运行效率中,有人提出轴流泵运行在高效区内工况当然最好,运行效率最高,向高偏离和向低偏离高效区运行,同样是安全的,运行效率和汽蚀性能同样变差,如果考虑到向上偏离高效区时,受电机容量限制,必须降低叶片运行角度,相应地提高水泵汽蚀性能,运行将更安全。举例说明,64ZL-50型轴流泵在高效区内运行(表1中扬程7.23m),汽蚀性能最好,汽蚀余量最小,为7.02m,当运行扬程何高偏离至9.8m时(向上偏离1.8m)汽蚀余量为8.46m,增大1.44n,如改变叶片角度至-2°,汽蚀余量可以下降,汽蚀性能变好。当运行扬程向低偏空效区时,例如4.16m运行时,汽蚀余量为9.13m,增大了2m,如果增大叶片角度,汽蚀性能更差。从这个角度看,向高偏离高效区扬程运行,比向低偏离更安全。
轴流泵运行扬程非常宽广,高效区运行扬程并不狭窄。轴流泵全性能曲线是近乎上下对称的完整的效率曲线,但因水泵设计扬程选用普遍过高,无法体现完整的泵站效率曲线,只有如图1所示的高效区以下的实线部分,甚或只出现效率下降拐点以下直线段。如果水泵设计扬程选用恰当,应该可以实测到完整的泵站效率曲线,不但具有人为提高运行扬程后虚线所示的高效区部分,也应该有更高偏离高效区的效率下降拐点