张志娟(大庆油田有限责任公司第十采油厂)
集输系统加热炉节能措施探讨
张志娟(大庆油田有限责任公司第十采油厂)
针对加热炉热效率低、负荷率低、结垢严重、冬夏季运行负荷变化大等问题,从生产管理和技术改造两方面寻求提高加热炉热效率的方法,优化加热炉冬夏季运行台数、建立加热炉按周期清垢制度等管理措施,及采用真空加热炉、高效燃烧器、辐射管、高效除垢装置、真空加热炉超导液等技术措施,分析了实施效果,并对实际生产中节能措施的应用提出了建议,保证加热炉高效运行,从而达到降低能耗的目的。
集输系统 加热炉 生产管理 技术改造
加热炉作为油田重要的耗能设备,其能耗水平的高低对油田节能降耗工作起着至关重要的作用。截至2014年底,某油田集输系统共建有加热炉131台,其中掺水炉77台,外输加热炉26台,采暖加热炉19台,脱水加热炉6台,其他加热炉3台。能源消耗总量为11.89×104t(标煤),其中加热炉消耗天然气5786×104m3(标况),折合7.66×104t标煤,占能源消耗总量的67.6%。随着“十三·五”的到来,油田节能形势日益严峻,加热炉节能工作也越来越重要。
1)加热炉热效率低,负荷率低。据统计,使用时间在15年以上的加热炉有53台,系统投产至今,由于产能下降,造成加热炉低负荷运行;监测力度不够,无法保证加热炉的运行状态真正达到最佳;缺乏完善的维护保养机制。
2)部分加热炉内部结垢淤积严重。加热炉在长时间运行后,介质中的泥沙等杂质会在烟火管外表面逐渐沉积,造成烟火管外表面结垢淤积,一方面导致加热炉排烟温度升高,热效率降低;另一方面产生烟火管鼓包甚至烧穿现象,给安全运行带来隐患。
3)冬夏季运行负荷变化较大。随着油田降温集油技术的推广,加热炉运行负荷率尤其是夏季负荷率逐年降低,而负荷率是影响加热炉运行效率的重要因素之一。目前,在运掺水加热炉的负荷率冬季为64.4%,夏季为47.8%,低负荷率运行使加热炉热效率降低,燃料损耗率加大。
4)加热炉运行有待进一步优化。由于加热炉运行负荷波动较大,现场操作人员只能凭经验通过对火焰的观察调节配风,难以按加热炉运行负荷变化及时合理地调节燃烧器的进风量,配风偏大,不能做到最优化控制。因此,造成加热炉的各项运行参数都偏于保守,空气系数和排烟温度偏高,造成能源的浪费。
针对集输系统加热炉存在的问题,主要从生产管理和技术改造两方面,对加热炉实施一系列节能技术改造措施,取得了一定成效。
2.1 节能管理措施
1)优化加热炉冬夏季运行台数。由于冬夏季的温差较大,为保证正常生产,冬季各站掺水用量较多,进入夏季后,环境温度升高,掺水用量减少。如果掺水加热炉的数量不变,则加热炉的负荷率将明显降低。低负荷率运行将会增大热能损失的比例,加大燃料损耗率。为此,进入夏季后,根据气温的变化,合理调整掺水用量,并根据掺水量的变化,对加热炉的热负荷进行核算。同时,利用烟气分析仪的炉效测试结果,及时调整加热炉运行负荷和参数,以合理降低加热炉的运行台数。2014年冬季运行掺水加热炉53台,平均运行负荷率64.4%,其中有16座站的负荷率低于50%,14座站可以减少运行加热炉15台;夏季运行33台,平均运行负荷率为47.8%,其中有15座站的负荷率低于50%,5座站可以减少运行加热炉5台[1]。调整后,加热炉热效率整体提高了1%,年可节气60× 104m3(标况)。
2)加强加热炉清淤除垢。根据统计,加热炉在一个生产周期(1年)内结垢最小量为4 mm,将增加燃料消耗26.6%。为提高掺水系统加热炉的运行效率和运行安全性,需定期对加热炉进行人工清垢或化学清洗除垢。按照上一年度加热炉节能测试的结果,确定合理的加热炉清垢周期,建立按周期清垢制度,提高炉效。累计清淤除垢150余次,热效率可提高2%,年可节气50×104m3(标况)。
2.2 节能技术措施
1)真空加热炉。真空加热炉采用真空相变换热技术,即燃烧产生的热烟气经火筒和烟管将热量传递给炉体壳程内的水,水吸收而沸腾,产生蒸汽,蒸汽将热量传递给管程内的介质后冷凝成水并下落,再次吸收热量被加热成蒸汽,如此反复,形成热平衡状态。由于蒸汽的冷凝,使炉内产生负压,形成真空状态。截至目前,集输系统共有相变真空加热炉57台,根据节能测试报告,相变加热炉的热效率一般要比其它加热炉高2%~5%。
2)高效燃烧器。高效燃烧器通过改变燃烧器的结构和进气方式等来提高燃烧效率,降低空气系数,达到节能的目的。具有燃气泄漏自动检测、双重电磁阀组保护、火焰监测系统等功能。目前,集输系统131台加热炉已经全部安装了节能燃烧器,通过检测,加热炉热效率提高了5%以上(表1)。
表1 高效燃烧器应用前后数据对比
3)高效除防垢装置。高效除防垢装置采用超声波除垢,破坏垢类产生和沉积的条件,阻碍在管壁上的沉淀,同时又能够破坏原有垢的内部结构,使垢在金属表面上产生疲劳、裂纹、疏松、破碎而脱落,达到除垢,从而提高炉效的目的。已安装除防垢装置84套,改造后,实现了加热炉持续防垢,减少设备维护和更新费用,延长了设备的使用寿命[2]。
4)加热炉粉刷远红外线涂层。在加热炉内部涂刷节能涂料,发射热射线,将热能转换成远红外辐射能,直接辐射到被加热物体上,引起被辐射物质分子的激烈运动,迅速升温,从而达到提高加热速度,节约能源消耗的目的。对61台加热炉粉刷了远红外线节能涂料,经测试,加热炉粉刷远红外涂层后,热效率平均提高了2%以上。
5)真空加热炉超导液。超导液是一种淡黄色透明液体,无毒、不挥发、无腐蚀、不结垢、-40℃不结冰、沸点低的有机化合物,与水相比有不同的特性:沸点比较低。在标准状态下,超导液的沸点为55℃,水的沸点是100℃。加热相同单位体积的介质时,超导液所需要的热量仅为加热水的热量的45%。汽化温度高、传热快,超导液汽化后温度可达160℃。汽化潜热值高。对11台真空加热炉应用了超导液,取代水作为传热介质。根据测试,炉效可以提高2%~5%以上,同时,由于超导液沸点降低到55℃,降低了炉膛温度,减少了加热炉烟火管烧损概率。
1)通过加强加热炉管理和应用节能技术改造措施,提高了加热炉热效率,减少了能源消耗。
2)每项加热炉节能技术都有各自的特点和适用性,在应用时应尽量依托生产实际进行合理的选择,同时应注意技术的组合应用,取长补短,从而达到最佳效果。
3)由于真空相变加热炉采用正压燃烧设计,可有效降低排烟温度,从而提高加热炉热效率,且具有结构简单紧凑、钢耗低、安装方便等特点,应从加热炉运行时间和热效率等方面整体考虑,逐年更换高耗能加热炉。
4)由于节能涂料的有效期一般不超过2年,对已涂刷过节能涂料的加热炉应重新进行涂刷。
[1]周宏伟.提高加热炉热效率技术浅析[J].中国石油和化工标准与质量,2012(9):69-70.
[2]杨洪生,席励新,毛恒轩.相变换热技术在油气集输加热设备中的应用[J].石油工程建设,2005(1):92-95.
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.007.017
2015-03-05)
张志娟,工程师,2004年毕业于西安石油大学(油气储运工程专业),从事油田地面工程管理工作,E-mail:zhangzhijuan@petrochina.com.cn,地址:黑龙江省大庆市第十采油厂规划设计研究所,166405。