卢震宇
(宝钢工业技术服务有限公司 运营改善部,上海 201900)
目前浦钢电厂的CCPP机组,采用纯烧COREX高炉煤气发电技术,对煤气特性要求较高,为了防止燃气轮机使用对机组有害的超高热值COREX煤气,机组采用3台热值仪24小时不间断地分析煤气热值,并调节掺氮的量。由于COREX煤气含水分和杂质较多,所以在进入热值仪这样的精密仪器之前,要对煤气进行初步的处理,除去大部分的水分和杂质,以确保被测煤气的纯度,这样一来,预处理装置就显得必不可少了。
当前的预处理装置如图1所示,
煤气通过①②③等多级减压阀,达到热值仪能承受的压力,再经过稳压槽,接着除去煤气中的湿气,最终导出预处理进入燃烧室分析热值[1]。
经过分析和观察,本文认为这样的预处理元件和流程是存在问题的。第一、煤气在没有除湿的前提下进入减压阀,会在减压阀中带入大量水气,长久以往会对减压阀内芯造成腐蚀,使减压阀实效,造成煤气泄漏,如图2。
图1 目前的预处理装置Fig.1 Current pretreatment device
图2 腐蚀的减压阀内芯Fig.2 Corrosion of pressure reducing valve core
图3 技术方案图Fig.3 Technical solutions
第二、经过了多级减压后,煤气的压力已经非常稳定,无需稳压槽来稳压,所以装置④几乎多余。
第三、由于之前没有进行过除湿环节,所以装置⑤就显得格外重要,但此时单凭两张吸湿纸,它的效果就显得力不从心,并且吸湿纸的过快实效,使更换备件的成本和工作量大大上升。
总结:目前的煤气预处理装置存在最大的问题就是除湿环节滞后,带来了种种设备不稳定因素和备件维护成本的上升。
多功能气体预处理装置主要解决气体中多水气,并和杂质混合一起腐蚀设备内部的功能,能直观地观测到排出的水分容量,以便定期有效清理,还有气体取样的功能,达到每周取样校检的目的。
该装置用于现有预处理装置的入口处,在不改变原有设备组件和功能的前提下,对样气进行必要的再预处理,主要是加强了除水气的能力①,并能对气体中的水气集中管理,定期排放②。该装置还有气体收集取样功能③,能满足常规的一周一次气体采样,不影响设备正常运行,可靠性高[2]。
图中①为电子冷却器:通过多年对设备地熟悉和了解,知道电子冷却器能对气体中的水分有较好的除湿功效,而且设备稳定,干扰小,维护成本低廉。电子冷却器中的管道走向能对系统中的水气进行良好收集导向,使之进入②中收集。
图中②为有机玻璃集水器皿:透明的外表、较大的容积使人们对其中的积水有了直观的认识,对什么时候排水也更多地加入了点检的主观性,底部的余水设计更采用了水封原理,安全性大大地提高了[3]。与之前的简单排水阀门相比,体现了维护量小、操作性强、安全等人性化理念。
图中③为不锈钢气体收集器:原先每周一次的煤气收集为外接式采样,缺点是材质为玻璃,搬动易碎。取样时,操作人员要对工具进行排气操作,以免过程压力太大,玻璃材质承受不了。排放的煤气对操作人员是危险,对环境也是污染[4]。
采用不锈钢气体收集器,并把该设备串在系统回路中,对采样的准确性有较大地提高,由于在系统中,取样时间较长,能使管道中的水气回流至集水器皿,使收集器中的气体更为干燥。四阀门设计,让,整个取样过程无污染、操作简便,杜绝了煤气泄露带来的人身安全隐患和环境污染隐患,使取样员效率提升,热值检测部门也不用为取样工具的易碎性提心吊胆。在收集器取走时,系统气体能通过旁路进入预处理装置,无扰动,对系统无影响。
多功能气体预处理装置原理简单,功能强大,能在对原有设备不变动的前提下,串入系统参加工作,介质可以为多种气体,在本例中,解决了煤气中大量湿气腐蚀设备,造成故障的根本原因。该装置还提供可视排水和在线取样功能,在方便点检维护的同时,大大提高了操作人员的安全性,降低了设备备件成本,深得用户好评。
[1]吴国熙.调节阀使用与维修[M].北京:化学工业出版社,2005.
[2]解怀仁.智能型电气阀门定位器[J].北京:中石化规划院,2003.
[3]陈荣.模拟调节仪表[M].北京:化学工业出版社,2006.
[4]贾利英.现代化智能型仪器仪表的特点与故障检测[J].机械管理开发,2009.