脱硝技术在大型火力发电厂中的应用

2015-12-02 04:25李秀忠
山东电力高等专科学校学报 2015年3期
关键词:液氨氨气燃烧器

李秀忠

华电国际莱城发电厂 山东 莱芜 271113

0 引言

莱城发电厂采用上海锅炉厂制造的亚临界中间再热汽包炉,型式为单炉膛,一次中间再热,平衡通风,露天布置,固态排渣,Π型布置燃煤锅炉,发电机为300MW功率。锅炉设计煤种为地方煤及新汶矿务局洗末煤和筛混煤。为响应国家“节能减排”政策号召,莱城电厂从2013年1月10日开始施工,于2013年7月21日完成脱硝系统的168小时试运,效果良好。我厂采用高灰型选择性催化还原烟气脱硝工艺,按照系统SCR的入口浓度400mg/Nm3,出口浓度NOx排放浓度小于100mg/Nm3。脱硝改造工程采用液氨作为还原剂,7天的液氨最大耗量约60吨,厂区内建设了液氨储存、制备与供应相结合的公用系统。氨区需增加的设备有两只液氨储罐(液氨容量供两台机组满负荷工况下运行7天的用量60吨)、两台液氨蒸发器、两只气氨缓冲罐,每台锅炉设置两个SCR反应器。本文就我厂#3锅炉采用SCR脱硝改造过程及运行调节进行论述。

1 脱硝系统改造实施过程

我厂的锅炉脱硝系统改造分为两部分,一部分为燃烧系统改造,即将锅炉燃烧系统的燃烧器改为低氮燃烧器。锅炉运行中,原燃烧方式为四角正压直吹,切圆燃烧,采用直流可摆动式燃烧器,摆动角度为-23至+30,配置6层燃烧器,现已改造为WR燃烧器。另一部分为脱硝系统。整个系统分为两部分,分为氨区和SCR区两部分,氨区包括液氨卸车装置、液氨储存装置、液氨气化装置、氨气输送装置,以及相应的电气、控制装置。SCR区包括反应器、氨气喷射装置、吹灰装置、电气控制装置等。SCR反应器系统包括接口烟道、灰斗、膨胀节、挡板门、氨气混合烟道、旁路烟道、反应器壳体、内部支撑、吹灰器、及保温材料等。低氮燃烧器使用效果,锅炉排放NOx一般可控制到400mg/Nm3以内,再通过SCR(择性催化还原)技术进行深度脱硝,排放浓度 NOx小于 100mg/Nm3。

1.1 锅炉燃烧系统的改造

根据我厂锅炉的燃烧特性,结合我厂实际燃煤情况。选择WR燃烧器为技改燃烧器。通过近段时间运行观察,系统运行稳定。根据燃烧器的运行工况,煤粉流过煤粉管道与燃烧器连接前的最后一个弯头时,由于离心力的作用,大部分煤粉紧贴着弯头的外沿进入煤粉喷管,放置在WR燃烧器煤粉喷管中间的隔板,将煤粉流分成浓淡两股,并将其保持到喷嘴出口,从而使一次风喷嘴出口处的上下煤粉浓度不等。并在煤粉喷嘴内安装着一个“V”型钝体。煤粉混合物射流流过钝体时在钝体的下游形成一个稳定的回流区,使火焰不断稳定在回流区中。采用WR一次风喷嘴有助于煤的着火和稳定燃烧,尤其是低负荷工况下的稳定燃烧(图1燃烧器示意图)。

图1 WR燃烧器示意图

表1 莱城电厂脱硝主要参数表

为了加强炉膛内燃烧和空气的混合,以及减少一次风贴壁,降低结焦趋势,采用了同心反切圆燃烧系统。在此设计中,二次风射流沿着与一次风射流相反的旋转方向射入炉膛。一次风沿煤粉喷嘴轴线进入炉膛之后,在动量较大的二次风射流引射和冲击下,被带入沿二次风射流方向旋转的火球中,经过这样的过程,一次风和二次风混合强烈,有助于煤粉完全燃烧。同时一次风被围在炉膛中央,使得炉膛中央形成富燃烧区域,而在水冷壁周围形成富空气区域,大大减少了一次风冲刷水冷壁的可能性。在燃料燃烧的初期阶段,燃料和空气的分段混合也使得NOx排放量降低。

1.2 莱城电厂锅炉脱硝系统(SCR)工艺原理

1)我厂采用的是高灰型SCR方式,布置在省煤器后,工作环境相对恶劣,但是,催化剂活性惰化较快,烟气温度合适(300~400℃),经济性最高。采用的选择性催化还原法是利用氨(NH3)对NOx的还原功能,使用氨气(NH3)作为还原剂,将体积浓度为5%的氨气通过氨注入装置(AIG)喷入温度为280℃~420℃的烟气中,在催化剂作用下,氨气(NH3)将烟气中的NO和NO2还原成无公害的氮气(N2)和水(H2O),“选择性”的意思是指氨有选择的进行还原反应,在这里只选择NOx还原。其化学反应式如下:

我厂脱硝化学反应

其中式(1)和(3)是主要的反应过程,因为烟气中90%以上NOx是以NO形式存在。在反应过程中,NH3选择性的和NOx反应生成无二次污染的N2和H2O随烟气排放(见图2),我厂SCR法脱硝工程还原剂选用液氨。为使催化剂充分发挥作用,脱硝反应必须在一定的温度区间内进行。

催化剂是整个SCR系统的核心和关键,催化剂的选择是由烟气条件来确定的,影响其运行的三个相互作用的因素是NOx脱除率、NH3的逃逸率和催化剂体积。上述脱硝反应是在反应器内进行的,反应器布置在省煤器和空气预热器之间(图3)。反应器内装有催化剂层,进口烟道内装有氨注入装置和导流板,为防止催化剂被烟尘堵塞,每层催化剂上方布置了吹灰器。SCR脱硝反应所需的还原剂氨气,可以通过液氨系统输送获取。

图2 SCR脱硝反应原理示意图

图3 SCR反应器及吹灰器

2)我厂SCR反应器具有如下特点

①脱硝效率可以高达95%,NOx排放浓度可控制到50mg/m3以下。这些指标是其他任何一项脱硝技术都无法单独达到的。

②增加锅炉烟道阻力约700~1000Pa,需提高引风机压头。

③催化剂在与烟气接触过程中,受到气态化学物质毒害、飞灰堵塞与冲蚀磨损等因素的影响,其活性逐渐降低。通常3~4年增加或更换一层催化剂。

④逃逸氨与SO3反应,可能在空预器换热面上形成硫酸氢铵,恶化空预器堵塞。

⑤如采用液氨作还原剂,液氨储存量超过40t即成为重大危险源,就需要考虑氨区内外的安全距离,现已经过安全、环保与消防等机构的评估。

2 脱硝改造后的效果

通过锅炉脱硝系统的调试及正常稳定运行,试验数据表明,锅炉运行参数均能达到额定数值。经过计算,锅炉原始NOx排放浓度约800mg/m3,4台锅炉年排放NOx总量达到约20567吨(机组年有效利用5500小时)。脱硝装置运行后,按照NOx排放浓度小于100mg/Nm3,可年减排NOx总量约15425吨,通过脱硝工程的实施大幅度减少NOx排放。

3 结束语

通过莱城电厂脱硝系统的改造成功,我们将不断总结经验,为其它锅炉脱硝系统改造奠定基础。管理好、运营好脱硝系统是我们的责任,同时,较好的完成了国家节能减排任务,有助于改善周边大气环境,具有良好的社会效益。

[1]段传和,夏怀祥.燃煤电力站SCR烟气脱硝工程技术[M].北京:中国电力出版社,2009.

[2]钟秦.燃煤烟气脱硫脱硝技术及工程实例[M].北京:化学工业出版社,2002.

[3]西安热工研究院.火电厂SCR烟气脱硝技术[M].北京:中国电力出版社,2013.

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