秦洋 陈波 杨运辉
摘 要 本文通过理论计算并结合现场实际情况,得出了一台循环水泵运行时对应的最佳发电负荷。可以使未配备变频调节的循环水泵,在发电负荷降低到一定值时,通过停运多余的循环水泵,在不影响机组安全运行的前提下,达到降低附属设备电耗的目的。
关键词 25MW汽轮机组;凝汽器;循环水泵
中图分类号 TM3 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2015)09-0040-01
宁波钢铁有限公司焦化厂CDQ余热锅炉配有一台25MW抽凝式汽轮发电机组(型号为C25-8.83/0.98),该汽轮发电机组于2010年3月投产,在投产初期为纯冷凝工况运行,该机组配有3台(2用1备或1用2备)功率为280KW的循环水泵(额定流量2020m3/h,最大流量为2340m3/h),在实际运行中,流量计显示单台循环水泵流量为2400m3/h左右,两台泵运行流量为4000m3/h
左右。
1 现状及问题
由于该汽轮发电机组所配备的锅炉为干熄焦余热锅炉,余热锅炉负荷的不稳定导致了发电负荷的不稳定。该机组投产初期规定发电负荷10MW以上,保持两台循环水泵运行,10MW以下保持一台循环水泵运行,以10MW为界线只是投产初期为保证机组安全运行而定,并无过多理论和实践依据,而循环水泵是汽轮发电机组功率最大的附属设备,所以合理的启、停循环泵可以给机组节能降耗方面带来一定的经济效益。
2 凝汽器的热力特性分析
凝汽器循环水量的多少将直接影响机组经济、安全运行。循环水量qmw与循环水温升Δt(冷凝器循环水进、出口温差)有着密切的关系:循环水量过少会使得循环水温升提高从而使得排汽温度升高,直接影响凝汽器真空,导致真空下降,从而使机组效率降低;而真空进一步恶化还会使机组被迫停机;而水量过多则使得循环水温升过低,浪费循环水泵耗电量。电厂凝汽器一般运行经验表明,凝汽器真空下降1kPa,机组的热耗将增加1.5%~2.5%。因此,控制凝汽器循环水量必须在不影响凝汽器真空的前提下进行。
汽轮机的排汽在凝汽器中放出的热量,由循环水全部吸收。在凝汽中排汽放出的总热量应等于循环水所吸收的热量,其热平衡方程式为:
3 单台循环水泵对应发电负荷的确定
在多流程的凝汽器中,中、小机组可取Δt=7.5~12℃,大机组可取Δt=5~6℃。本机组凝汽器为二流道四流程,额定真空值为9kpa(a),运行中Δt=11℃时,不会对机组真空造成影响,故取值Δt=11℃,则该机组凝汽器冷却倍率为:
纯冷凝工况下,该机组50.7t的进汽流量对应的发电负荷为14MW左右,即单台循环水泵运行的情况下可维持14MW发电负荷。
4 实际应用
通过理论计算,我们将以往以10MW为界启、停一台循环水泵的规定提高到以14MW为界,仅从2010年11月份来看,该机组发电负荷在10MW~14MW之间的运行时间为440h左右,在此期间运行一台循环水泵,机组真空值及汽耗均正常。按一台循环水泵正常负荷250KW计算,当月节约用电约11万度。
5 凝汽器换热效能降低的影响
随着机组运行时间的增加,凝汽器管壁内不可避免会附着盐垢、污泥及微生物,因此将大幅增加凝汽器热阻,使其传热效能逐步降低。在维持进汽流量及循环水流量不变的情况下,Δt将减小,单台循环水泵所对应的进汽量随之减少,因此,有必要定期对凝汽器进行清洗以及在循环水运行中采取抽样化验、化学处理等手段来控制凝汽器污堵的速度,在此不做展开论述。
6 结论
通过确认Δt,计算出机组凝汽器的冷却倍率m(式3),再通过式4计算,可得出在不同循环水量的运行条件下与之对应的最大发电负荷。通过及时停运多余循环水泵到达节电的目的。该方法也可为机组在线解列半侧凝汽器循环水提供参考依据。
参考文献
[1]邵和春.汽轮机运行第二版[M].北京:中国电力出版社,2006.
[2]郑李坤,顾昌,闰桂焕.运行参数变化对凝结器真空影响的探讨[J].汽轮机技术,2002,44(6):362一364.