张远
摘 要:通过对湖北西塞山发电有限公司#3机组进行给水加氧处理,并与加氧前机组单独加氨处理(AVT(O))作比较,取得了阶段性成效。给水加氧处理后,机组水汽系统铁离子含量降低,水冷壁超温爆管现象减少,运行安全得以保证;同时,机组运行成本大幅降低,水汽品质也得到了全面提升。
关键词:超超临界锅炉;给水加氧;铁离子;水汽品质
中图分类号:TM621.2 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.20.111
超超临界直流锅炉采用传统的全挥发处理方式(AVT)时,给水带入的铁沉积在高压加热器和锅炉水冷壁上。这种铁垢摩擦系数大,呈波纹状,不仅容易引起锅炉压差上升快,压差大,也容易导致给水系统湍流部位流动加速腐蚀现象加重,腐蚀产物随着水流沉积到高温段,导致省煤器节流阀出现严重的污堵情况,严重时甚至会造成局部高温,引发爆管事故。采用给水加氧处理方式可以有效抑制和防止流动加速腐蚀的发生。
1 概况
湖北西塞山发电有限公司#3机组为680 MW国产超超临界燃煤发电机组,锅炉给水处理设计为加氧处理方式(OT)。但在机组投运初期,水汽品质不稳定,机组给水采用单独加氨的处理方式。
#3机组投产后一年,给水系统流动加速腐蚀(FAC)加剧,水冷壁超温现象频繁出现,引发水冷壁多次爆漏,严重影响了机组的稳定运行。为了解决给水系统流动加速腐蚀和水冷壁超温问题,决定对#3机组进行给水加氧处理。
2 给水加氧处理的目的、原理和条件
2.1 给水加氧的目的和原理
锅炉给水加氧处理的目的是改变给水处理方式,进而实现锅炉给水中含铁量的降低,以减缓锅炉水冷壁管中氧化铁的沉积速度,尤其对省煤器入口管和高压加热器管的流动加速腐蚀产生抑制作用,这样可以有效延长锅炉的清洗周期,降低锅炉给水的pH值,延长凝结水精处理混床的运行周期。在纯水条件下,通过加入一定浓度的氧,使金属表面形成具有保护性的致密双层氧化膜——内层为磁性氧化铁(Fe3O4)膜,外层为氧化铁(Fe2O3)膜,对金属腐蚀起到抑制作用。
2.2 给水加氧的条件
给水加氧需满足以下条件:①机组处于稳定运行状态;②给水氢电导(25 ℃)应小于0.15 μS/ cm,其他水质指标正常;③凝结水系统应配置全流量精处理设备;④除凝汽器冷凝器管外,汽水循环系统各设备均应为钢制元件;⑤锅炉水冷壁管内的结垢量达到200~300 g/m2时,在给水加氧前需对水冷壁进行化学清洗。
3 给水加氧处理条件确认
3.1 水汽品质查定
在给水处理前,先采用AVT(O)方法对#3机组进行处理,将给水的pH值控制在9.2~9.6之间。在加氧处理前,对机组水汽系统中的水样应用痕量杂质离子色谱分析法进行分析、处理,保证水汽品质总体上趋于良好,并保证凝汽器不出现泄漏,凝结水精处理系统能够提供合格的凝结水。将给水和主蒸汽氢电导率控制在0.10 μS/cm以下。一般情况下,痕量杂质中的离子含量较低,水汽品质可以满足给水加氧处理的必要条件。
3.2 热力系统条件
#3机组热力系统中不包含铜部件,而阀门和泵的密封材料不能选用司太立合金,热力系统材料则应当满足给水加氧的需求。
3.3 精处理设备检查
在前期运行或试验阶段,凝结水在通过高速混床时要保证百分百的精处理,同时在运行过程中要严格控制高速混床的出水导电率,保证出水导电率小于0.15 μS/cm,二氧化硅的质量浓度要小于10 μg/L,钠的质量浓度要小于3 μg/L。
3.4 相关化学在线仪表的校验
确保水汽系统在线仪表能够连续、正常运行,以得到准确的检测结果。
3.5 给水加氧点的设定
机组设置有两个加氧点——一个设置在凝结水精处理设备的出口母管处,另一个设置在除氧器的下降管处。当前,#3机组的加氧点设置在凝结水精处理设备出口母管处,用高压氧气瓶供氧,在经过凝水加氧处理后,精处理出口处汇流减压阀减压到3.5~4.0 MPa,并通过凝水加氧调节阀控制。加氧方式选择手动加氧。两台机组凝水加氧减压前采用母管制,减压后分成两根管道分别加入两台机组凝水加氧点。
3.6 #3机组锅炉水冷壁管节流孔圈酸洗
为保证给水加氧处理的效果,避免锅炉在加氧开始前或加氧期间因结垢而发生爆管事故,在机组加氧处理之前,用复合酸浸泡、清洗锅炉水冷壁管节流孔圈,为机组的给水加氧处理奠定良好的基础。
4 给水加氧系统的运行与监督
省煤器入口溶解氧含量控制指标范围为10~30 μg/L,极端情况下不允许超过50 μg/L。原则上,负荷较高时(680 MW左右),将省煤器入口溶解氧含量控制在10~15 μg/L;负荷较低时(340~400 MW),将省煤器入口溶解氧含量控制在20~25 μg/L,中间负荷在允许范围内按此规律作相应调整。
加氧期间要严格控制给水氢电导率,保持加氧处理所要求的高纯水质。
当机组正常启动时,可以通过在给水过程中加入氨改变pH值,使pH值达到9.3~9.6.如果机组运行稳定,给水氢电导率下降到0.10 μS/cm,并且呈现出继续降低趋势,则需要加氧处理。待除氧器出口氧浓度正常后再恢复正常加氧量。
5 给水加氧后的初步成效
自2014-10中旬开始采用给水加氧处理方式以来,对#3机组而言,给水中的铁离子含量显著下降,水汽品质大幅提提升。与之前的单独加氨处理方式相比,给水加氧处理方式氨用量减少了20%~30%,而且精处理运行的周期也会延长35%~50%;降低了水质控制药品消耗量,减少了再生废液的排放;有效降低了废水处理成本,减少了环境污染;给水中氧含量较为稳定,维持在10~30 μg/L。对锅炉设备而言,水冷壁超温爆管现象得以有效控制,爆漏频率显著下降。
6 存在的问题
给水加氧处理方式存在的问题为:①汽水取样在线分析仪表可靠性有待提高;②人工加氧的精度不好掌控,需要逐步实现自动加氧。
7 结论
将给水加氧处理方式应用于#3机组取得了初步成效,充分证明该处理方式在降低锅炉结垢速率、减少加氨量、延长精处理运行周期、降低运行费用、提高机组的安全性和经济性等方面有着明显的优势,值得在超超临界机组上推广应用。
参考文献
[1]西安热工研究院有限公司,华能国际电力股份有限公司,神华国华电力研究院有限公司.DL/T 805.1—2011 火电厂汽水化学导则 第1部分:直流锅炉给水加氧处理[S].北京:中国电力出版社,2011.
〔编辑:刘晓芳〕